1.检查控制油缸换向阀的先导压力是否正常。先导压力偏低的原因一般有:
①先导阀弹簧折断,应更新弹簧。
②阀芯粘结或卡结,应研磨阀芯或清除***。
③油口堵塞,应清除***。
2.若先导控制油压正常,则应再检查多路换向阀阀杆与阀孔间隙是否符合要求。若多路换向阀阀杆与阀孔配合间隙过大,内泄漏量大,部分油从间隙处流回油箱,流向油缸的量减少,且有一定的压力损失,应单独修理阀杆和阀体。
3.若阀杆与阀孔配合间隙符合要求,可在油缸进油口处测量压力值。若油缸到极限位置,二次溢流阀溢流压力值很低,可将二次溢流阀溢流值调高。8mm钻头,在凹坑处钻深度为8mm的孔,用丝锥攻M8螺孔,螺纹深度为5mm。若二次溢流阀溢流压力值不能调到额定值,则应修理或更换二次溢流阀。若二次溢流阀压力值调到规定值,油缸进油口压力仍很低,则可能是多路换向阀阀体内高压腔与低压腔串油所致,应该换随坏的阀体。若油缸进油口压力达到溢流阀溢流压力规定值,油缸移动速度仍较慢,则故障坑能发生在油缸内部。
广州金龙油缸有限公司,是一家***设计、生产液压缸及液压系统的公司。 主要从事液压缸和液压系统的设计及制造;用户遍布***。
公司在生产上从产品开发、工程设计、装配,***服务一条龙。生产各种油缸,挖掘机油缸定做厂家,挖掘机液压油缸,小型挖掘机油缸,大型液压油缸
液压工程机械在长时间的连续工作中,由于工作环境和条件局限:温度、粉尘、震动、疲劳受伤、磨损、碰损等现象的出现,设备***显得尤为重要。就像一个人的身体一样,不断地补充营养,维持生命不息,战斗不止。
一、做到日常维护和***做到日常维护***,
要求每日例行三检:
①即工作前检查钻机各部件的紧固连接是否可靠。
②工作中要观察是否漏油、漏水、漏气、漏电等。
③下班停机后更要做到检查是否有螺丝松动需要紧定,补充油,水等工作。
总之日常***要做到:清洁,润滑,调整,紧定。
二、维修及时,保持良好
对于发生故障的液压机械,首先应当查明故障原因。常见故障有液压油缸外漏和内泄。外漏直观明显,内泄要凭经验去判断。油缸伸张无力,油缸关闭动作的快慢。工作半小时后用手感触油缸的表面温度,内泄缸体温度明显,这时需要更换内部油封即可解决。
液压泵、驱动马达的压力下降达不到大负荷,工作无力,这种工作故障除发动机动力下降外,一般情况下,通常是液压工作泵压力降低,压力安全阀失控,驱动马达内油盘表面磨损所致。要根据具体情况判定。
常见的是高压油管爆裂,更换时不可贪图小便宜,勿使用油管。***正规厂家生产的高压液压管都是带有钢丝层的,具有正规的生产编号
广州金龙油缸 隶属于广州市天河区大观金龙机械配件经营部,是一家***研发、生产挖掘机配件和机械设备的厂家。公司位于广州天河区,紧邻广州市环城高速公路和广园快递公路,交利。公司坚持“自主研发”为中心 、“品质 为本,客户至上”为服务宗旨,从而赢得市场部断的发展和众多客户的信赖、支持。我们将继续贯彻真诚、敬业、积极的作风,为广大新老客户提供高品质的产品和周到细致的服务单杆式活塞缸单杆活塞缸的活塞只有一端带活塞杆,活塞缸左、右两腔的有效面积不等。经多年的精心经营,公司的研发工程师团队已成功开发出一系列产品,并有能力对户的不同理念提供相应的核心技术 支持
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加压油缸缸头部位过早渗油原因找到后,在徐工旋挖钻机设计过程中采取了相应的对策。为了弥补导轨上下方向滑块磨损动力头所产生的摆动量,动力头油缸支耳由原来的圆孔设计成长圆形结构,该孔的长度根据滑块允许的磨损量确定,从而消除钻机作业过程中,钻桅导轨前后方向因滑块磨损所产生摆动,引起加压油缸导向套、前铰点、活塞杆的附加载荷。施工场地为旱地而且在施工期间地下水位在原地面以下时,将场地平整夯实,清除杂物。广州金龙油缸有限公司***从事液压件的加工定做,批发零售,维修旋挖机油缸,产品涉及液压油
缸等液压设备的大小型号油缸的加工定做研发公司多年来任借在加工技术、设备、人才、经验等方面的优势,自主研发、生产各种油缸,主营工程机械的油缸及维修各种油缸总成及元件。产品海外,是一个具有良好发展前景和较强综合实力的企业。在施工现场作业的工程机械,其液压缸活塞杆表面被划伤或现象时有发生。液压缸活塞杆上的划痕应及时修复,否则将造成密封失效,导致液压缸漏油。对不严重划痕的处理,通常采用油石打磨方法清除毛刺。对于比较严重的划痕,通常采用拆下液压缸活塞杆进行刷镀处理。此时应注意:涂抹锁固胶,应严格按照使用说明书要求,先将内、外螺纹清理干净,再均匀涂抹。而刷镀处理修复周期长、成本高。为此我总结出在施工现场快速修复划痕的2种方法。
打毛涂胶法笔者在某次施工过程中,一个垂直支腿缸被钢筋剐伤,活塞杆表面出现2处划痕。其中1个划痕较轻,使用油石打磨很快即予以修复;另1个划痕是宽2mm、深1mm的凹坑,无法采用油石打磨处理方法予以消除。经咨询得知,用胶填充活塞杆划痕效果尚可,但填补稍大一点的凹坑效果不佳,填补不久胶就脱落。经查找相关资料,结合用胶修补经验,分析胶脱落的原因是胶黏附在活塞杆上的附着力不够。为此,尝试先打毛凹坑内壁,再用强力AB胶填充凹坑的方法进行修复。具体修复步骤如下:打毛和清理:先用冲子将凹坑内部均匀地打毛,以增加AB胶的附着力;再用高浓度酒精,清除凹坑及其周围的油污。涂胶和抛光:依照强力AB胶使用说明书的要求,将2组胶液按1:1比例挤在清洁的玻璃上,搅拌均匀后涂抹凹坑。涂抹时注意涂抹的胶液要略高于活塞杆表面,以为打磨和抛光留出余量。待胶液凝固后,进行打磨和抛光处理。***生产供应各种型号挖掘机配件油缸挖掘机专用油缸质量保证1一台日立EX200-1,左行走马达的浮动密封数次挤出。按照打毛涂胶法将活塞杆表面修复后,经测试该机支腿伸缩灵活,无漏油现象。按照这种方法,在施工现场先后修复了6台机械的活塞杆,经长期使用均无异常。
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