抽油机的节电技术采用变频调速控制,则可以改变抽油机长期处于低效做功的状态,使其工作方式与油井实际负荷相匹配,保证每次都抽油,减少低效甚至无效抽取,从而降低电费开支,减少维护成本,提高运行效率。效果如下:1.变频器具有软起动功能起动时电流较小,对电网冲击小,起动时能耗大为降低。避免了启动时的相当于3~7倍的额定电流,避免了不必要的电能损耗。同时减少了对电动机,变速箱,抽油机等大机械的冲击,延长了相关设备的使用寿命。2、抽油机的平衡准则:在抽油机设计和使用中,普遍采用的平衡准则有以下三种:(1)、上、下冲程中,电动机所付出的平均功率相等。在工作中电机的功率因数可从0.2~0.5提高到0.9,减轻电网和变压器的负担,降低线损,大量减少了无功损耗。2.抽油机价格引进变频器控制可实现设备上,下行程自动识别从而控制石油抽油机上、下行程的电机运行频率分别可调,以改变抽油机上、下行程的运行速度。解决了因更换皮带轮调速造成的停产,从而提高了生产效率。同时达到满足泵效的情况下耗用较少的电能。3.由于抽油机下行时负载性质为位势负载,变频器加装能耗制动功能后恰能适应其工况。对于改变抽油机转速调节较佳工作状态带来很大方便。降低漏失,提高泵效。
以大庆近4万口抽油机井为例,系统效率低,低产井系统效率不到10%,平均20-25%,游梁式抽油机年耗电达30-40亿千瓦时、系统设备重量大,在用钢铁约60万吨、费用高(仅一次***达50亿元)。存在的主要问题是能量传递环节多、功能单一、能耗大,性能价格比低等,常规柱塞泵存在摩阻大、漏失大、寿命短、效率低等问题;常规盘根盒主要存在易发生井口漏失,密封摩擦能耗较大,维护频繁等,该系统能耗大、存在污染。2、待抽油机静止后,点动手动启停按钮(站在配电控制柜侧面,雨雪季节应戴绝缘手套),观察有无异常情况并及时排除(如启不动、皮带打滑、有异响异味等)。国内外能源企业在生产能源的同时,也在消耗大量的能源,产生污染,不符合***能源要求。因此,研制小型化、多功能、节能降耗、环保、安全、gaoi效采油设备将符合社会发展的潮流,同时会为能源工业做出巨大的贡献。
引起抽油机震动的原因很多,大致有以下几种:
1、抽油机减速箱出现故障。如果因缺少机油的原因造成齿轮损坏、轴承磨损等等。
2、抽油机安装不水平,基础变形。
3、抽油机游梁或其它部件变形、损坏,平衡块松动。
4、载荷过大,超负荷运行。
5、抽油机严重不平衡。
6、 抽油机固定螺栓松动。
7、电动机轴承损坏引起电动机震动,从而造成抽油机震动。
8、抽油机游梁、横梁、连杆、底座相互连结部分未调整好,存在“蹩劲”现象。
游梁式抽油机刹车的检验标准是:在刹把上大加150N的力,切断动力源后,曲柄在任何位置时,刹车装置制动均应平稳可靠。
由于抽油机使用和维护的特殊性,要求其以可靠来保证安全。因此,我们必须随时进行调整:
(1)、要调整限制刹车瓦张合位置的螺母;
(2)、要调整水平垂直拉杆的长度。
要保证能刹住车;松开时刹车轮不磨刹带片;刹住车时棘爪应正好落在棘轮的槽内。
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