台车炉优点价格行情「多图」
作者:领诚电子2022/3/1 3:41:56
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视频作者:郑州领诚电子技术有限公司








不锈钢为何不能在500℃至650℃间进行回火处理?

大部分的不锈钢在固溶化处理后,若在475℃至500℃之间长时间持温时,会产生硬度加大、脆性亦大增的现象,此称之为475℃脆化,主要原因有多种说法,包括相分解、晶界上有含铬碳化物的析出及Fe-Cr化合物形成等,使得常温韧性大减,且耐蚀性亦甚差,一般不锈钢的热处理应避免常时间持温在这个温度范围。为了防止工件加热后产生的氧化皮通过炉底板间的缝隙落入加热元件周围而造成加热元件损坏,因此炉底板与炉体接触处采用插入式接触。

另外在600℃至700℃之间长时间持温,会产生s相的析出,此s相是Fe-Cr金属间化合物,不但质地硬且脆,还会将钢材内部的铬元素大量耗尽,使不锈钢的耐蚀性与韧性均降低。




回火炉结构及工作原理

炉门的升降是通过滚轮在导轨上.上下滚动来实现的,并采用***的弹簧压紧装置密封,这样既保证了在关闭时炉门纤维与炉体纤维之间的吻合密封,又保证了在启闭的过程中不会摩擦损伤纤维。炉门及台车的动力均是由电动机提供的,并具有可控制动功能。

电炉各活动机构采用连锁控制,即炉门打开后自动切断加热元件的电源,同时***台车行走时的电源;炉门关闭后自动切断台车行走电机的电源,同时***加热元件的电源,防止由于误操作而发生事故。

加热元件采用高温电阻合金丝绕制成带状和螺旋状,分别吊挂在炉侧及搁置台车搁丝砖上,并用高铝瓷钉和搁丝砖固定,以防脱出。

台车上安装有耐压抗高温的铸钢炉底板,以承载工件之用。为了防止工件加热后产生的氧化皮通过炉底板间的缝隙落入加热元件周围而造成加热元件损坏,因此炉底板与炉体接触处采用插入式接触。




台车式回火炉装料准则的调整

5号高炉主要原因是长时间中心焦炭不足,造成中心料柱透气性差,且长时间鼓风动能不足造成中心严峻堆积的情况,因此在布料及气流操控上坚决开放中心的思路,主要手法:

1)减小矿石批重。矿批由24吨减小至23.1吨。

2)焦炭、矿石整体向中心移动2度,恰当疏松边际,保证顺行。

3)添加炉中心焦炭量,同时减小焦矿平台。

随着中心焦炭量的添加,中心料柱得到疏松,炉中心温度升高,风量增大,煤气使用改进,炉况迅速好转,经过以上措施,5号高炉炉况逐渐好转,滑料现象基本消失,管道得到操控,炉墙粘结消除,炉缸作业日趋活泼,各项指标稳步进步。




台车回火炉的炉体介绍

台车回火炉电炉外壳有钢板和型钢焊接而成,台车由型钢及钢板焊接,台车通过与炉衬的软触摸和沙封***来减少热辐射及对流损失,有效确保炉体密封性。

通风机由鼓风机和导风板构成,鼓风电动机与加热元件有电气连锁,只有当鼓风机接通后加热元件才能通电,这么可确保加热元件能在通风循环的情况下工作。

炉衬:该炉炉体部分选用全纤维,纤维依据炉膛尺寸定做成模块,将纤维压缩成块状进行现场筑棉,固定方法选用穿销加钩钉固定,即在块状纤维棉中均匀穿销,然后用钩钉钩住穿销,拉紧后与炉体焊接。在台车耐压部分选用高铝砖砌筑,下部均有保温砖保温。

炉门的升降是通过滚轮在导轨上.上下滚动来实现的,并选用***的弹簧压紧装置密封,这么既确保了在封闭时炉门纤维与炉体纤维之间的符合密封,又确保了在启闭的过程中不会摩擦损伤纤维。炉门及台车的动力均是由电动机提供的,并具有可操控动功能。



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