304不锈钢反应釜给您好的建议「在线咨询」
作者:誉金机械2022/1/15 3:32:52












反应釜压力容器在工作过程中会受到复杂的载荷作用,但基本的设计方针是保证反应釜釜体的在设定的压力范围内满足基本的强度要求及稳定性。为此我们在设计之前必须对筒体和上下封头进行强度计算及稳定性校核,以免釜体达不到强度设计要求而失稳。根据GB150-1998 内外压圆筒、封头强度计算方法,先分别假设内筒体厚度:为δn1=18mm,内下封头为δn2=16mm。搅拌系统是反应釜工作过程中的重要的一部分,直接关系到物料在反应过程中的充分程度和传热过程中的均匀程度,对产品的质量影响至关重要。搅拌器设计由于客户方使用的介质粘度较高,且使用过程中需要有较好的传热效果,所以选择了锚式搅拌。目前来说,多采用自适应模糊PID控制法和其他方法,能够增强温度的控制效果。








由于釜内设计压力为0.22MPa,选取机械密封212-90。支撑按JB/T4712.4-2007《容器支座》选择A4 支座。在对客户之前用的反应釜使用过程中,机封部分在使用一段时间后出现微量***,在此次设计中增加了底轴承来控制轴的径向跳动,延长了机械密封的使用寿命。针对客户提出反应物料有少量粗化晶粒,在此次设计过程中特别在内筒四周设置了挡板,增强了搅拌的均匀程度,在之后用户反馈意见收到用户满意的评价。:从安全的角度出发, 给出反应釜顶盖与筒体焊接, 在一侧开人孔的结构。基于开人孔的位置悖于常规, 先采用常规设计方法设计出顶盖厚度, 然后分别采用无力矩理论和有限元软件ANSYS作了应力分析, 给出人孔接管与顶盖及筒体相贯线上的一系列应力分布曲线, 并参照JB4732— 95《压力容器分析设计标准》作了强度评定, 结果表明强度不足。然后采用内部贴补强圈的局部补强结构, 经过二次分析评定, 强度满足要求。并对设备的无损检测作了相关说明。然后采用内部贴补强圈的局部补强结构,经过二次分析评定,强度满足要求。








该化工反应釜结构优化与改进方案是针对其传统反应釜结构及其作业影响,能够有效解决其化工反应中温度控制困难以及容器内部清洗困难等问题,从而有效防止化工反应釜作业过程中超压及腐蚀等问题发生,确保化工生产的安全性。值得注意的是,首先,针对传统化工反应釜结构在化工反应中搅拌不理想问题,通过在反应釜的反应腔内进行两个搅拌装置的增加设置,并且在每个搅拌轴上进行减速器安装应用,对搅拌轴的底部还安装设置有4层搅拌片,各层之间保持相互垂直状态,每层分别有两片,其搅拌片的角度设置对液体流动具有较大的适宜性,搅拌片的表面还进行了导料孔布置,使两个搅拌装置呈相反方向进行搅拌运行,以对原有反应釜结构的搅拌效果进行优化,以促进反应腔内物料的反应更加。一般而言,希望有焊接工艺过程的母材的相比例中,奥氏体相略为占优,以便高温热影响区能够获得较理想的两相比例。








反应釜温度控制技术分析化工生产中使用的反应釜为主要反应容器,利用导热介质,借助夹套实现物料加热。一般来说,常用过热蒸汽以及导热油等导热介质。从反应的过程角度来说,主要包括升温段、恒温段以及冷却段。其中,恒温段为关键。化工生产为复杂精细化加工,在加工环节加热温度的控制难度较大。这是因为温度这一物理量极易被周围的环境影响,不仅惯性而且具有滞后性等特点,系统响应速度比较慢。传统的温度控制,采用的是传统PID 算法,难以达到有效的控制效果,后经过不断优化和改进,应用自适应模糊PID 控制技术,使用自适应模糊PID 控制器,经过模糊推理,通过在线调整PID 参数,实现对温度的有效控制。从实际应用的效果来说,使用自适应模糊PID 控制器,对反应釜温度实施控制,可依据系统偏差以及偏差变化率的实际变化情况,进行参数优化调整,不仅适应性好,而且鲁棒性较好,能够实现对反应釜温度的把控。304不锈钢反应釜焊接方法大量研究结果表明,除氧炔焰焊接法因伴生碳污染焊缝外,几乎所有的焊接工艺现在均可用于双相不锈钢。


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