逐渐关小外取热滑阀,直到全关,停止催化剂循环,同时关闭外取热流化风。外取热系统热源切断后,蒸汽产量量降到零时,关闭蒸汽出口并网阀,取热系统缓慢降温降ya,降ya速度可由汽包放空阀控制,降至常压一般不小于2小时。汽包水位升至80%水位时,停止向汽包上水,需要补水时可用上水旁路控制。在系统降温降ya过程中,可quan面排污一次,并注意汽包水位和蒸汽压力,保持缓慢降ya。蒸汽吹扫或和水冲洗新投用检修后的汽水管道,要求进行热汽吹扫,贯通和水冲洗。
外取热器应用情况分析
洛阳琦昌节能科技有限公司成立于2015年8月,是一家***从事催化非标设备制造、衬里技术开发,技术服务的企业。其中生产的外取热器,用非净化风作为流化风。催化裂化外取热器厂家供应设计方案中设有增压机,自主风机出口取部分主风增压后为外取热器提供流化风,但实际生产中,外取热器投用后,装置加工量提高,对重组分原料的适应能力也提高,生焦量增大,烧焦耗氧量增加,主风机供风量不能同时满足再生烧焦与外取热流化风的需求。为此,公司空压站单独开一台空压机为外取热器提供2500Nm3/h的非净化风作为流化风。后期,操作中发现该外取热器流化风需要频繁调节,空压机单供的形式无法灵活调节,检修时又将流化风系统与非净化风管网连通,实现了灵活调节。汽包干锅,造成外取热断水原因给水泵故障,造成长时间汽包上水中断。为保证安全,在流化风入口增设了自保阀,与装置自保系统联锁。
我们琦昌以“技术***,质量稳定,服务周到”为经营目标,努力为客户创造价值。产品不仅在国内有口皆碑,也出口到世界各地,加大力度,以***的团队和职业精神持续推动中国蛋品走向自动化、智能化,智慧化的发展之路。
很多场使用催化裂化外取热器厂家供应出现一些问题,但是苦于不知道原因,作为琦昌生产厂家从业多年,遇到很多案例,今天拿出来分享一下:
生产过程存在问题 某炼油厂外取热器效果差,导致再生器床温经常在710℃以上,成为生产中的瓶颈。通过三个月进行调查外取热器产汽量平均6700kg/h,提升管密度平均160kg/m3,
原因分析 管束结垢严重 使外取热器管束内结垢严重,直至堵塞管束,影响取热效果,我们从往年检修过程中,可看到管束内的结垢厚度达1cm,甚至将管束堵塞。
外取热器催化剂循环量小 外取热器斜管密度在0-100kg/m3内,且波动较大,提升管密度也只有160kg/m3左右,从中可说明催化剂的循环量较低,并且呈脉冲状流动。
催化裂化外取热器厂家供应炉管泄漏
催化裂化装置加装催化裂化外取热器厂家供应应该注意哪些,琦昌科技厂家为您讲解具体过程:
1)在空间允许的情况下建议安装上滑阀。上滑阀可有效控制外取热器的藏量,避免藏量过高而无法流化,对外取热器的各方面调节都有重要影响。
2)根据主风情况确定是否需要设计增压机。一般催化裂化装置改为加工重油后,主风量多数不足,在此情况下设计增压机已无必要,若公用工程系统非净风量充足,可考率用非净化风做流化风;否则,建议增加罗茨风机等设备。
3)增加外取热器后,反-再系统藏量增加,应考虑卸剂等相关问题,若平衡剂罐空间不足,应新建平衡剂罐。
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