起动机转子换向器为什么会“打散”
起动机退回来,经常遇到这样的情况:开关通电后,没有吸合动作,给电机直接通电,没反应,而且火花很小,打开之后,发现转子的换向器已经打散,连同定子线圈、碳刷架一起报废,而且这样的现象多出于24V车上,而造成这种现象则大多可能由是电流过大、通电时间太长、开关不回位、齿轮反托力过大甚至是转子的换向器的自身质量原因导致的。型号:HDAF11-1:1-D主要规格/特殊功能:外壳:高刚性FC-25铸铁齿轮。
如果说电流过大,会把转子直接烧毁。然而起动机的大通电流基本是一致的,四缸机的大通电电流不会超过650A,为什么只有部分起动机会出现如此状况!
通电时间过长?起动机通电时间过长,只能造成温度升高,烧毁转子,但是打散的换向器没有烧焦的迹象。
开关不回位?经检查 ,开关回位正常,开关触点没有明显的粘连痕迹。
齿轮反托力过大吗?我们做过实验,把齿轮和固定在齿圈上旋转,齿轮打滑,只能把转子带到每分钟400转左右,所以不会打散换向器,然而故障起动机的齿轮还是灵活好用的,可见转子没有经过齿轮的反向拖带。
换向器速度光滑
具体车削时应注意做到换向器表面的线速度约为2m/s,每次吃刀量为0.2mm左右,精车时为0.1mm左右;车削后再适当提高转速,并用软质的细砂布打磨光滑。在整个车磨过程中应注意转子轴承润滑,以防烧瓦。
如果电机换向器表面只出现不均匀磨损的轴向波痕或的条痕、麻点等轻伤,则可用专门打磨换向器的砂石打磨,去掉伤痕后再用软质细砂布打磨光滑即可。在整个打磨过程中,换向器表面的线速度以8m/s左右为宜。
在整个车磨工作完成后,还必须对电机换向器表面进行处理。首先用专门的电动铁刀(也可手工操作锯片)下刻云母沟,深度为1.5-2.0mm,光滑平直。过浅运行时易产生云母片凸出,过深沟中易积存碳粉;然后用锯片磨制的带钩的尖刀给电机换向器倒角,要求倒角为0.5×45o,且均匀平直。圆锥齿轮在电机换向器中的应用优势圆锥齿轮是齿数为Z1=13~30,常取≥16的齿轮。
换向器的结构和工作原理
换向器是用来改动电流方向的,关于它的布局和原理盛达机电作以下详解:
布局上,换向器是由几个触摸片围成的圆型,别离和转子上每个抽头衔接,外边衔接的两个电极就被称为电刷和其触摸,一起只触摸其间的两个。
原理是,当线圈经过电流之后,就会在永磁铁的效果下,经过招引以及排斥力来转变,若是当它转到和磁铁相平衡时,本来通电的线较对应换向器上的触片就和电刷别离开来,而电刷衔接到契合发生推动力的那组线圈对应的触片上,这样重复的运动下去,直流电动机就可以转起来了。电流密度过大,引起发热过高,摩擦系数增大,极易引起火花,电机甚至不能正常运行。
可是若是没有换向器的效果,那电机就只能转不到半圈就卡死了,只可以当作电刹车来使用了。
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