反应釜-誉金机械 诚信为本-实验反应釜
植物胶反应釜,用于对植物胶干胚乳片进行加工处理。与原粉反应设备不同,在反应过程中不使用大量的***。有关新型工业化植物胶反应设备在国内外均未见报道,因此我们在确定技术方案时非常慎重。通过对国内外有关化工设备的性能、结构参数等进行深入的调研,收集查阅了大量的相关资料,经过反复地研究与分析,初步确定了设备技术方案,完成了小型试验设备的加工,组建了植物胶中试生产车间,进行了小规模的中试生产,生产出改性胶粉数吨,产品质量优异。在此基础上,完成了新型植物胶反应设备的加工图纸,实验反应釜,并交厂家进行工艺审查和加工。经调试、检测,其各项技术指标均达到设计要求后,进行工业试验。试验期间,设备运行时间均不少于500h,各项技术指标均达到设计要求。试验结果表明,该套设备的研制是成功的。化工反应釜事故树进行与之相对应的成功树构建后,即可进行径集结构函数计算求出,得到相应的径集,然后,通过对反应釜结构重要度的计算分析,在其结构重要度分析中根据其构建的事故树结构情况,可以通过径集进行判断分析,后即可进行事故树安全分析,得出相应的事故结果,所构建的化工反应釜压力异常升高事故的主要原因包含搅拌效果差、温度反馈不及时以及反应前未将容器内清理干净等,根据其事故发生原因,可以通过对反应釜结构的优化改进,减少其事故问题及原因影响。结合上述的事故树安全分析步骤,根据上述对化工反应釜压力异常升高引起的事故原因分析,在进行带搅拌化工反应釜结构优化与改进设计中,由于传统结构的反应釜为进行清洗装置配备,多采用人工清洗方式,并且其结构中设置有一个搅拌装置,进行搅拌的形式较为单一,多以涡轮式、旋浆式以及框式、螺带式、锚式等为主;此外,在作业过程中的温度控制方面,针对化工反应釜的温度控制与信息反馈系统研究应用较多,但是在与反应点更加接近的温度信息的读取上存在较大的局限性,针对这种情况下,结合上述对化工反应釜工作现场压力异常升高致事故原因的分析,本文专门提出一种能够更加方便的进行温度调节控制的自洗型化工搅拌反应釜结构。人造板厂制胶反应釜的生产工艺因胶粘剂品种不同而不同,如脲醛甙胶的工艺曲线[2]如图2.图2中,AB段、CD段和EF段为升温阶段,BC段、DE段和FG段是恒温阶段,GH段是降温阶段.根据上述情况在实践中比较了多种控制算法,对制胶反应釜温度控制,采用模糊控制较为合适如.反应釜内反应液温度设定值,不锈钢电加热反应釜,温度控制系统采用了三输入单输出模糊控制系统.由于热量从夹套传到反应釜内的反应液有一定的滞后,反应釜,故将夹套内的温度与反应釜内反应液温度设定值变化率作为其中的一个输入.整个系统的软件采用模块化结构,由C语言编写,主要由初始化程序、参数设置程序、线性化程序、模糊推理程序等组成,采用模糊控制对某人造板制胶反应釜的温度控制系统进行了改造,在生产脲醛甙胶时,温度误差控制在±0.5℃内,超调量小于0.5%,取得较好的效果,高温反应釜,受到用户好评.特别是采用夹套温度变化率作为模糊控制的输入量,有效地克服了外部干扰对反应釜内温度的扰动,值得推广.反应釜-誉金机械诚信为本-实验反应釜由临朐誉金机械设备有限公司提供。临朐誉金机械设备有限公司是山东潍坊,化工设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在誉金机械***携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创誉金机械更加美好的未来。同时本公司还是从事不锈钢反应釜,电加热反应釜,不锈钢电加热反应釜的厂家,欢迎来电咨询。)