
新余伺服驱动维修-富腾自动化为您服务-伺服驱动维修公司
伺服驱动器维修松下驱动器流故障故障:一台松下伺服驱动器一运行就流。检修:拆开机器,寻找电流检测部分,新余伺服驱动维修,看到白色的A7800隔离放大器就明白一二。马上拆下测试,发现放大功能并无异常。如图6.27所示。给电路板通上电源,测试两个一模一样的A7800的电源脚,发现有一个A7800的5、8脚电源1.3V,正常应该5V左右。循电源脚查找,找到背面,如图6.28所示,芯片5、8脚电压乃是12V电压串联680Ω电阻和5.1V的稳压管得到,发现R38两端电阻竟有十几千欧姆,此电阻肯定损坏。拆下电阻,发现此贴片电阻的银脚已经开裂,造成电阻开路损坏。找相同规格电阻更换,上电复测A7800的电源5.2V,***正常,用户试机,反映故障排除。驱动器故障引起跟随误差超差报警维修故障现象:某配套SIEMENSPRIMOS系统、6RA26**系列直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后移动机床的Z轴,系统发生“ERR22跟随误差超差”报警。分析与处理过程:数控机床发生跟随误差超过报警,其实质是实际机床不能到达指令的位置。引起这一故障的原因通常是伺服系统故障或机床机械传动系统的故障。由于机床伺服进给系统为全闭环结构,无法通过脱开电动机与机械部分的连接进行试验。为了确认故障部位,维修时首先在机床断电、松开夹紧机构的情况下,手动转动Z轴丝杠,未发现机械传动系统的异常,初步判定故障是由伺服系统或数控装置不良引起的。为了进一步确定故障部位,维修时在系统接通的情况下,利用手轮少量移动Z轴(移动距离应控制在系统设定的允许跟随误差以内,伺服驱动维修价格,防止出现跟随误差报警),测量Z轴直流驱动器的速度给定电压,经检查发现速度给定有电压输入,其值大小与手轮移动的距离、方向有关。由此可以确认数控装置工作正常,故障是由于伺服驱动器的不良引起的。检查驱动器发现,伺服驱动维修公司,驱动器本身状态指示灯无报警,基本上可以排除驱动器主回路的故障。考虑到该机床X、Z轴驱动器型号相同,通过逐一交换驱动器的控制板确认故障部位在6RA26**直流驱动器的A2板。根据SIEMENS6RA26**系列直流伺服驱动器的原理图,逐一检查、测量各级信号,后确认故障原因是由于A2板上的集成电压比较器N7(型号:LM348)不良引起的:更换后,机床***正常。故障现象:一台配套SIEMENS850系统、6RA26**系列直流伺服驱动系统的进口卧式加工中心,伺服驱动维修哪家好,在开机后,手动移动X轴,机床X轴工作台不运动,CNC出现X跟随误差超差报警。分析与处理过程:由于机床其他坐标轴工作正常,X轴驱动器无报警,全部状态指示灯指示无故障,为了确定故障部位,考虑到6RA26**系列直流伺服驱动器的速度/电流调节板A2相同,维修时将X轴驱动器的A2板与Y轴驱动器的A2板进行了对调试验。经试验发现,X轴可以正常工作,但Y轴出现跟随超差报警。根据这一现象,可以得出X轴驱动器的速度/电流调节器板不良的结论。根据SIEMENS6RA26**系列直流伺服驱动器原理图,测量检查发现,当少量移动X轴时驱动器的速度给定输入端57与69端子间有模拟量输入,测量驱动器检测端B1,速度模拟量电压正确,但速度比例调节器N4(LM301)的6脚输出始终为0V。对照原理图逐一检查速度调节器LM301的反馈电阻R25、R27、R21,偏移调节电阻R10、R12、R13、R15、R14、R12,以及LM301的输入保护二极管V1、V2,给定滤波环节R1、C1、R20、V14,速度反馈滤波环节的R27、R28、R8、R3、C5、R4等外围元器件,确认全部元器件均无故障。因此,确认故障原因是由于LM301集成运放不良引起的;更换LM301后,机床***正常工作,故障排除。新余伺服驱动维修-富腾自动化为您服务-伺服驱动维修公司由杭州富腾自动化控制技术有限公司提供。杭州富腾自动化控制技术有限公司位于浙江省杭州市余杭区良渚街道沈港路11号大雄工贸创业园4号楼5楼富腾自动化。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前富腾自动化在变频器、分频器中享有良好的声誉。富腾自动化取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。富腾自动化全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。)