新书2019版防止电力生产事故的二十五项***要求案例警示教材彩图本
价格:99.00
书名:《防止电力生产事故的二十五项***要求》案例警示教材(彩图本)ISBN:9787519820831作者:***能源局电力安全监督司定价:128元册开本:16开1册出版社:中国电力出版社出版时间:2019-05优惠价95元册量大***货到付款需要的客户、请来电把地址告诉我们就可以发货了你见货时,直接把书款给送货员就可以了.内容介绍为了配合电力企业各单位在规划设计、安装调试、运行维护、检修改造、科研试验等阶段认真贯彻***能源局新颁《防止电力生产事故的二十五项***要求》的精神,便于读者形象深刻的理解,特策划《〈防止电力生产事故的二十五项***要求〉案例警示教材》一书。本书作为***能源局颁布的《防止电力生产事故的二十五项***要求》配套教材之一,与《防止电力生产事故的二十五项***要求及编制释义》《〈防止电力生产事故的二十五项***要求〉培训教材》配套。本书采用典型事故案例,配上形象生动的漫画,对条文进行形象的解释和说明,图文并茂,内容详实,突出***要求,针对性强。目录1防止人身***事故1【案例1-1】高处不系安全带失稳坠落把命丧1【案例1-2】图省事探身作业失平衡跌落摔伤2【案例1-3】孔洞盖板未盖实人员***坠落亡3【案例1-4】吊孔打开无围栏人员踏入险丧命4【案例1-5】梯子支放未扶稳上梯人员摔***5【案例1-6】颠倒工序拆模板模板倒蹋人***6【案例1-7】钢板腐蚀不知险不走架板把命搭6【案例1-8】高处作业突刮风失稳坠落三人亡8【案例1-9】起吊孔未装围栏不慎坠落酿惨剧9【案例1-10】非电工验电不当手灼伤后悔不及9【案例1-11】无证作业不知险擅动设备触电亡10【案例1-12】电缆带电用锯割防护用品保平安11【案例1-13】带电距离不注意手电误碰带电体12【案例1-14】未验电误合地刀酿短路电弧***13【案例1-15】无票作业擅摘牌误入间隔丢***14【案例1-16】***电工接临电短路造成手灼伤15【案例1-17】检修未拆短路线盲目操作人***16【案例1-18】勘查作业擅作主误碰开关致触电16【案例1-19】磨焊口空间狭窄角磨机碰伤嘴唇17【案例1-20】图省事抛掷皮带无监护砸死路人18【案例1-21】交叉作业无防护割件掉落砸伤人19【案例1-22】传递架杆突掉落下方人员被砸伤20【案例1-23】移动工具未停电误碰开关手绞伤21【案例1-24】两设备共用电源误启动双手挤伤22【案例1-25】探身巡检人被卡肢体卷入皮带内23【案例1-26】皮带站人查缺陷无铃启机挤死人24【案例1-27】皮带站人测槽架设备突启致人亡25【案例1-28】设备运行擅开门伸手清物臂绞伤25【案例1-29】转岗人员未培训擅自操作臂绞断26【案例1-30】捞渣机旁无护栏掉焦溅水***人27【案例1-31】除焦作业不停炉突落烟灰烫五人28【案例1-32】合闸未拆接地线机组停运人灼烫29【案例1-33】带电移动配电箱***作业惹祸端29【案例1-34】高压操作当儿戏电弧灼伤又高坠30【案例1-35】无证作业缺经验阀门窜动挤断指31【案例1-36】吊装作业俩指挥他人受伤自后悔32【案例1-37】起重工具不检查按钮失灵砸伤人33【案例1-38】槽钢不牢做吊点钢脱落物腰***34【案例1-39】吊物***不牢固焊条散落人被砸35【案例1-40】吊装现场无防护绳断物落砸行人35【案例1-41】起吊现场无照明吊篮脱落砸伤人36【案例1-42】起吊作业刮大风侧板倾倒人坠亡37【案例1-43】野蛮起吊作业乱坠物砸死行人惨37【案例1-44】吊装作业无安措慌乱指挥设备损38【案例1-45】阀门腐蚀关不住浆液喷出系统停39【案例1-46】车厢有人不确认装载石膏***人39【案例1-47】***突泄漏烟气熏呛人***40【案例1-48】清灰作业突塌方人员被埋悔不及41【案例1-49】劣质阀门有隐患氨漏***酿***41【案例1-50】选用阀门不标准液氨存储出事故42【案例1-51】烈日晒爆液氨瓶氨气扩散毒多人42【案例1-52】软管卸氨易***氨漏***人***43【案例1-53】切割氨管引***氨气扩散毒多人44【案例1-54】设备失修腐蚀重氨漏***多***44【案例1-55】槽车卸氨无监护溜车管断***亡45【案例1-56】液氨卸车乱移动液氨泄漏人***45【案例1-57】防毒面具已损坏穿戴作业险丧命46【案例1-58】***踩管不知险管断氨漏悔不及46【案例1-59】自改车辆运液氨罐炸氨漏酿***47【案例1-60】电气短路致火灾氨管***事故连47【案例1-61】阀门不严进***盲目施救多人亡48【案例1-62】检测失职毒他人盲目施救毒多人49【案例1-63】未测气体急清仓盲救他人自己亡50【案例1-64】实验室内无药箱酸溅脸上灼伤疤51【案例1-65】饮料带进实验室误喝***险丧命52【案例1-66】防范***意识差盲目救援***大52【案例1-67】检测失职本不该***进罐两人亡52【案例1-68】超员车门未关好转弯门开人摔伤53【案例1-69】占道***急行驶刹车失灵车相撞54【案例1-70】人货混装又***甩出车外把命丧552防止火灾事故56【案例2-1】消防设施有隐患电缆短路致火灾56【案例2-2】消防水管被关闭输煤栈道火势扩57【案例2-3】动火作业未办票火灾导致人***58【案例2-4】电缆设计防火灾高压低压均分开58【案例2-5】电缆敷设层次清电压等级颜色分59【案例2-6】油系统泄漏着火电缆助燃烧屋架60【案例2-7】阻燃措施不到位火灾导致机组停60【案例2-8】防火封堵当***力保设备不受害61【案例2-9】电缆隧道没封堵控制设备全烧毁61【案例2-10】电缆接头突***循环水泵连跳闸62【案例2-11】绝缘老化被击穿电缆维护莫怠慢62【案例2-12】高位油箱突起水引燃电缆事故大63【案例2-13】管道漏油致火灾过火严重损失大63【案例2-14】密封接头突***引燃电缆火势大64【案例2-15】机组大修装错垫氢气着火悔不该64【案例2-16】管道腐蚀油泄漏混合油气被引爆65【案例2-17】重油管道防爆燃焊接之前先冲洗65【案例2-18】粉尘飞入油碟内回油外溢大火起65【案例2-19】对口法兰没拧紧橡胶老化垫失灵66【案例2-20】油箱油位急下降轴承甩油机组停66【案例2-21】油罐接地不可靠雷击火灾损失大66【案例2-22】***动火不检测油气闪爆两人亡67【案例2-23】胶管老化火灾起发现及时没蔓延67【案例2-24】长期投运风管穿搭建缺陷积粉燃67【案例2-25】上煤方式擅变更一次风管终烧损68【案例2-26】监视操作不及时制粉系统火灾起68【案例2-27】氢气管道清积水气体泄漏致***68【案例2-28】操作人员开气瓶氢气喷出***生68【案例2-29】氢冷电机做检修隔绝措施隐患留69【案例2-30】氢气钢瓶保安全千万注意别倒瓶69【案例2-31】氢气站来讲安全厂房内部莫设罐69【案例2-32】氢气系统动明火管理制度不严格69【案例2-33】***排污致***联动试验要定期70【案例2-34】氢压下降未重视轴承损伤后悔迟70【案例2-35】合成车间管道破氢气***损失大71【案例2-36】隔离措施不彻底台扇通风酿惨剧72【案例2-37】巡视检查不执行积粉未清引自燃72【案例2-38】上煤过程人离岗煤中夹火皮带烧73【案例2-39】定期清扫不认真皮带烧坏损失大73【案例2-40】气体置换忘关阀引发***死伤仨75【案例2-41】管材焊缝有缺陷三次***前后连76【案例2-42】***触电成焦炭仓皇逃生掉下亡77【案例2-43】雷击起火风机损防雷设施定期测78【案例2-44】电缆短路引火灾风电机组被烧毁78【案例2-45】刹车系统出异常摩擦起火机仓烧793防止电气误操作事故81【案例3-1】无票作业短回路试合开关出事故81【案例3-2】擅改操作解闭锁误入间隔拉错闸82【案例3-3】工作范围擅扩大监护人员不到位82【案例3-4】防误装置已失灵带着地刀合开关83【案例3-5】擅自***误操作带着地线合刀闸83【案例3-6】串接重动继电器带电合接地开关84【案例3-7】防误闭锁未投入带着地刀合开关85【案例3-8】临时围栏未装设没有看护羊触电86【案例3-9】未经培训失监护清扫开关误触电864防止系统稳定***事故87【案例4-1】低频振荡频发生电网安全受威胁87【案例4-2】继电保护误动作潮流转移电网垮88【案例4-3】偶然事件相叠加***终造成大事故90【案例4-4】局部故障导火线酿成美加大停电90【案例4-5】安全防线作用大预警能力要提高91【案例4-6】负荷增长超预期电压崩溃大停电935防止机网协调及风电大面积脱网事故94【案例5-1】有功功率出异常出厂设置有错误94【案例5-2】励磁系统能力强支撑电网作用大96【案例5-3】串联补偿电容器谐振风险要关注96【案例5-4】参数实测与建模事故分析帮助大97【案例5-5】机网保护须配合系统安全有保障99【案例5-6】失磁保护拒动作枢纽电站电压落99【案例5-7】调门特性值叠加有功瞬间变化大100【案例5-8】辅机抗扰能力差机组安全隐患多101【案例5-9】电压穿越不具备风机脱网事故大1026防止锅炉事故104【案例6-1】预热器设计缺陷热元件局部着火104【案例6-2】蓄热元件积残油空气预热器着火105【案例6-3】微油点火能量小煤粉积聚致着火105【案例6-4】投煤条件不符合尾部烟道积煤粉107【案例6-5】尾部烟道再燃烧空气预热器烧损108【案例6-6】调整燃烧不及时锅炉灭火事故生110【案例6-7】入炉燃料差异大多次灭火事故发111【案例6-8】节能改造留隐患煤粉聚积致爆燃112【案例6-9】锅炉煤种不匹配结渣问题挺严重113【案例6-10】保护逻辑不合理锅炉内爆出问题114【案例6-11】***指挥强送粉煤粉仓内引***115【案例6-12】制粉系统不匹配煤粉***难消除116【案例6-13】防爆通道不合理引燃电缆出险情116【案例6-14】制粉系统接连爆烧坏电缆急停炉117【案例6-15】石子煤斗未清理自燃现象恐发生118【案例6-16】锅炉满水和缺水***事故损失大119【案例6-17】低温蒸汽进汽机轴系断裂事故发120【案例6-18】取样测量有误差水位保护为虚设121【案例6-19】模块设计有缺陷机组跳闸事故现121【案例6-20】水位指示有偏差安装现场找病因122【案例6-21】热控监督不马虎水位保护隐患除122【案例6-22】仪表管路未防冻测量错误致非停123【案例6-23】取样管路突结冰错误显示水位低123【案例6-24】汽包水位偏差大水位保护动作多124【案例6-25】热态整定未进行汽包满水险情生125【案例6-26】信号强制漏洞大影响功能真可怕125【案例6-27】信号通道不***交叉影响要跳机126【案例6-28】强制差压变送器违规操作埋隐患126【案例6-29】流量保护三取二取样信号有要求127【案例6-30】严密监视过热点严防燃水比失调127【案例6-31】高加系统不可靠给水中断机组跳127【案例6-32】调节功能不健康运行调整来不及128【案例6-33】给水参数整定差汽包水位高跳机128【案例6-34】水冷壁管存***管壁超温难避免129【案例6-35】缺水超温致爆管问题出在水位计130【案例6-36】锅炉安全阀拒动超温超压事严重130【案例6-37】水质恶化不重视腐蚀结垢爆管多132【案例6-38】金属检验不到位联络管爆事故大134【案例6-39】多次超温致管薄管道***人死伤134【案例6-40】过热器频频爆管检查管内现堵头135【案例6-41】没有清理氧化皮机组启动即爆管136【案例6-42】管材等级不够高大量生成氧化皮1377防止压力容器等承压设备***事故139【案例7-1】筒体减薄因冲刷避免***常检查140【案例7-2】氢罐封头现鼓包及时更换预防早140【案例7-3】支架失效管座裂***检查事故灭141【案例7-4】筒体减薄钢板补应力过大得更换1428防止汽轮机、燃气轮机事故143【案例8-1】拒动缺陷未消除强行启机出事故143【案例8-2】失去监视再启动轴系断裂事故大143【案例8-3】调速汽门有卡涩严重***机组损143【案例8-4】冒险带负荷解列造成汽轮机***144【案例8-5】低压旁路未开启机组***出险情144【案例8-6】旁路系统未开启轴系断裂大事故145【案例8-7】旁路失电不能关控制电源有缺陷145【案例8-8】旁路使用不合理转子造成大弯曲146【案例8-9】位移保护乱解除强行启动设备损146【案例8-10】逆止门未能关闭抽汽倒流致***147【案例8-11】逆止门出现故障热网蒸汽反向流147【案例8-12】控制信号接线反导致烧损推力瓦148【案例8-13】齿型联轴器失效致机组轴系断裂148【案例8-14】调节系统大改造确保安全是前提149【案例8-15】结构设计有问题轴系发生大振动149【案例8-16】***试验违规做转子振动致停机150【案例8-17】铆钉头变形松脱叶片甩出致事故150【案例8-18】复环缺陷未处理叶片断裂出事故151【案例8-19】隔板装反浑不知终于引发大事故151【案例8-20】**级隔板故障汽轮机严重损坏152【案例8-21】机组非同期并网对轮螺栓全剪断152【案例8-22】高压内缸温差大转子弯曲事故发153【案例8-23】管道暖管不充分振动增大急停机154【案例8-24】振动原因未探明盲目启动转子弯154【案例8-25】停机盘车投不上闷缸措施要果断155【案例8-26】电动盘车投不上吊车强盘钢绳断155【案例8-27】闷缸措施很及时转子弯曲未发生156【案例8-28】轴封供汽门不严转子yongjiu性弯曲156【案例8-29】上下缸温差过大发生yongjiu性弯曲157【案例8-30】防止汽轮机进水避免yongjiu性弯曲157【案例8-31】电子水位计失灵转子yongjiu性弯曲158【案例8-32】蒸汽凝结致满水采取措施很及时158【案例8-33】低温蒸汽进汽缸高压转子永弯曲159【案例8-34】冲车过程振动大发生碰磨致弯曲160【案例8-35】主蒸汽温度骤降造成yongjiu性弯曲160【案例8-36】电子水位计失灵玻璃管锈渍不清161【案例8-37】放水手动门被关紧急打闸很及时162【案例8-38】汽轮机打闸降速出意外断油烧瓦162【案例8-39】报警信号误判断断油烧瓦全都傻163【案例8-40】阀碟脱落堵通道机组断油轴瓦烧164【案例8-41】油质太脏强启动轴承损伤因焊渣164【案例8-42】油泵联锁要注意手动启动来不及164【案例8-43】设计变更要谨慎油泵联锁必须准165【案例8-44】保护定值不合理断油烧瓦轴系损166【案例8-45】供电方式不合理油泵该启不能启166【案例8-46】油泵电源不可靠轴承烧损事故生167【案例8-47】技术改造留隐患质量控制没把关167【案例8-48】油位已低不跳机机组断油致烧瓦168【案例8-49】油箱油位无保护延误停机扩事故169【案例8-50】试运期间油压低松开螺栓致油喷169【案例8-51】处理漏油不停机大量跑油轴瓦泣170【案例8-52】油泵联锁要可靠机组跳闸离不了171【案_例8-53】热偶保护突动作断油烧瓦事故发171【案例8-54】机组正常停机前启动试验很必要172【案例8-55】运行人员误操作无票作业没监护172【案例8-56】发现轴瓦有异常确认未损再启动172【案例8-57】热工人员蛮***保护开关忘合上173【案例8-58】油泵联锁随意退导致事故特后悔173【案例8-59】燃烧室内出状况隔热瓦片突脱落175【案例8-60】燃气返至密闭间未设监测出祸端1789防止分散控制系统控制、保护失灵事故179【案例9-1】系统配置不完善频繁故障与死机179【案例9-2】负荷裕度不严控升级改造问题多180【案例9-3】技术规范不到位更换硬件没省钱180【案例9-4】主备时钟不同步导致控制器脱网181【案例9-5】主备切换不成功水位保护突失灵181【案例9-6】核心节点不冗余丧失监控强停机182【案例9-7】降低硬件图省钱配置不当惹祸端183【案例9-8】测点配置不***同时动作直跳机183【案例9-9】重要设备宜单控公用系统恐不行183【案例9-10】操作员站失供电两路电源保安全184【案例9-11】单点接地不保证遭遇雷击出问题184【案例9-12】电源故障机失控紧急按钮除险情185【案例9-13】通信工具有干扰控制系统出异常185【案例9-14】隔离措施应可靠交叉操作要防止185【案例9-15】后备手操需配备关键时刻保平安188
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