北京老化油处理工程免费咨询
作者:威德环保化工2020/9/10 4:39:54









原料搅拌池(如处理需要可建设)

原料搅拌池(长:13m宽:6m高:2.5m),加盖玻璃钢顶棚,在卸料口预装活动门,在核实的位置预装排气口,用于其他设备的气口相联备废气回收,配备往返式搅拌器3台(往返式搅拌器道轨)、提升泵2台,池壁挂装加热盘管。


地面硬化(按实际场地情况)

整体按照水泥地面硬化标准,硬化面积:长:31.9m宽:8.8m;原料搅拌池两侧硬化面积:长:13m宽:2.5m;总面积313.5㎡。




(4)劳苦人力***生产。脱水器电场受老化油影响会产生明显波动,电流升高,电压下降,甚至后电场被彻底***,输油含水超高,严重影响正常生产。yuan油中含水并含有某些天然乳化剂是生成yuan油乳状液的内在因素,yuan油中所含的天然乳化剂主要有沥青质、胶质、环烷酸、氮和硫的有机物、石蜡、粘土、沙粒等,他们中的多数具有亲油憎水性质,因而一般生成稳定的W/O型yuan油乳状液。在脱水器外可听见“啪啪”的放电声,值班室内脱水柜发出报警声,脱水工既要调节脱水柜上的电流、电压复位键又要不断的去操作间调节脱水器的输油量及油水界面,十分辛苦,遇到这种情况,脱水工要“马不停蹄”的往返于值班室和操作间几十次甚至上百次。


老化油“四单一混”流程,原污水输送流程

(1)污水输送工艺不合理。由图2可见,尽管该联合站外输污水355mg/L,但外站接到的污水含油905mg/L,***高时达到5000 mg/L,主要原因是400m3污油池这部分污油进入外输污水系统造成的。

(2)站内收油设施及工艺无法连续收油。该联合站站内老化油回收设备主要是1台螺杆泵和1台摆动式转子泵,螺杆泵排量小,运行振动大,经常造成收油管线振裂,转子泵经常损坏,上述原因造成老化油无法连续收油。

(3)外站工艺造成老化油含水过高,影响处理效果。外站聚A1、A2老化油输送管线没有伴热,老化油粘度较高管线经常凝堵,因此该管线采用掺水伴热输送,含水量达到60%以上,处理难度较大。由于上述原因造成站内老化油处理效果不好。


由于在yuan油的开采过程和集输过程中,有机会进行机械搅拌,并且油中又存在天然乳化剂,这就造成了油、水充分乳化和稳定的条件,形成了yuan油乳状液。通过采取重力沉降、加热、化学和电的综合处理方法,可以***乳化液油水界面膜的稳定性,使均匀分散的水颗粒合并成大水滴,利用油、水的比重差,水从yuan油中沉降下来。步骤分解:1、待处理物需均匀采样,经化验室分析筛选配型,选择不同温度、剂量、剂型确定合适的复合破乳剂。由于X2#一次沉降罐中的yuan油存放时间过长,yuan油粘度显著增大,流动性变差,水滴不易从乳化液中分离;而yuan油中那些起乳化剂作用的胶质或沥青质随时间的延长较均匀地分布到油水界面上,形成了牢固的乳化膜,油中的水滴不容易接触合并成大水珠从油中分离,在电脱水器中不能形成水链,不能聚集成更大的水珠、靠比重差从油中沉降下来,对于这种乳化液脱水器已经不能实现破乳作用。


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