根据上述情况,我公司针对老化油泥、浮渣的来源及所含的主要成分,依据***相关标准;并依据贵公司要求,目前共计试验两次;在回收老化油期间可以将加热炉出口温度由50-52℃提高到54-55℃。于2018年5月10号-2018年6月15号分别加工处理试验,针对原料油罐底部老化油泥和浓缩罐浮渣泥等进行分析加工试验,根据原料的综合成因,配型成功复合反应药剂及生物菌剂,在卧螺离心机的辅助作用下采用本公司的工艺流程,经过本工艺综合系统处理后,实现了油、水、泥杂三相分离,基本达到了废弃物处理及甲方要求;鉴于本次实验的实际情况、处理设施、设备的不完整性,参照我公司在其他公司同类成功案例,进行综合分析,提出以下老化油泥、浮渣处理工程设计方案。
老化油泥及浮渣处理的标准
原料要求未加工处理过的泥杂含量不超30%的流质老化油泥、浮渣、生物泥,即为清理罐底混合物体直接进我处理装置原料池(如甲方现有可以使用可省略);未经过加工处理的浮渣(未经过离心脱水处理)直接进我处理装置原料搅拌池。
加工后成品要求;经过分离处理收集的污油可回收到焦化掺炼;处理过程中污水可进污水处理装置处理;分离出的泥经过脱水、干燥,后进入贵公司锅炉系统焚烧;处理过程中产生的废气进贵公司污水处理装置异味治理系统处理。
处理后产品拉运车(环保类型车):2台环保拉运车,三轮封闭式车厢,电机驱动,带自卸(如不需要可忽略)。
生产技术承诺
1、本工艺设计处理老化油泥、浮渣、生物泥:加工能力20吨/日。
2、老化油泥、(浮渣)经处理后的回收污油进入甲方污油收集系统。
3、产生的水、泥杂、气体按厂家要求,定向处置。
4、按时完成合同量。
加入油溶性破乳剂后虽然提高了yuan油的破乳效果但对生产影响并没有完全消消失,脱水器运行不稳定,老化油多。我们又对脱水器和分离器的操作做了进行了调整。以前为了确保yuan油稳定不冲塔,只要脱水器电流偏高就放水(虽然脱水器底部并没有见到明水),但此方法虽然保住了去压气站的yuan油含水,因此产生的老化油量却很多,为了减少老化油产生量我们又重新调整脱水器运行参数:脱水器底部不见明水的情况下,只要脱水器不瘫痪,高电流运行也不放水,同时也严格规定了每一台分离器出油含水量、操作压力、液位、加药量等,加强了分离器稳定性的管理。建设及运行分工甲方负责乙方需要求使用现有设施,如:浓缩罐、储存罐、原料池等。
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