加入油溶性破乳剂后虽然提高了yuan油的破乳效果但对生产影响并没有完全消消失,脱水器运行不稳定,老化油多。我们又对脱水器和分离器的操作做了进行了调整。综合反应箱体采用钢结构移动式,箱体长10m宽8m深2m,用于老化油泥初步的降凝、稀释,药剂反映,并通过高氧生物质发生器内培养好的生物菌对顽固性物解体,在以上所述作用下形成絮状物。以前为了确保yuan油稳定不冲塔,只要脱水器电流偏高就放水(虽然脱水器底部并没有见到明水),但此方法虽然保住了去压气站的yuan油含水,因此产生的老化油量却很多,为了减少老化油产生量我们又重新调整脱水器运行参数:脱水器底部不见明水的情况下,只要脱水器不瘫痪,高电流运行也不放水,同时也严格规定了每一台分离器出油含水量、操作压力、液位、加药量等,加强了分离器稳定性的管理。
站内工艺及设施优化
(1)收油泵工艺流程优化。收油管线的振动问题主要原因是收油泵的进出口管线不匹配,进口管线φ114,出口管线φ48,憋压严重,造成机泵振动过大,管线振裂原因分析是由于收油泵出口管线过长,直角弯过多,流体在管道中变向过频,管道所受应力大,薄弱部位就会出现穿孔,针对这种情况将收油泵出口管线进行了优化。泥杂成型机:经离心机分离出的泥过泥杂成型机(电驱动涡轮挤压成型长:3m宽:1m)。通过收油流程优化,机泵振动大问题得到解决。
(2)收油设备优化。原收油泵采用2台泵,1台转子泵排量为30m3/h,另1台螺杆泵排量为10m3/h,在运行过程中转子泵故障频繁,无法启运,螺杆泵排量过小,影响老化油回收,因此将转子泵优化为单螺杆泵,排量为30m3/h。
老化油包括油井管外漏及其它落地油,修井废液,污水事故池、污 水处理装置回收的添加化学药剂的乳化油、yuan油处理装置排出的乳化液以 及油井各种作业后排出的污油,清罐罐底污油等,针对老化油还没有一种有 效的处理方法和处理工艺技术。yuan油平均损耗占油产出的2%~3%,其中通 过各种手段回收后,仍有至少1%左右的老化油,大部分存在于油泥、油砂、 事故池,造成总量超过百万吨yuan油损耗。破乳剂是一种表面活性剂,分子是由亲水的极性基团和亲油的非极性基团两部分组成,一端亲水,一端憎水。各油田均不同程度囤积了未处理或 处理效果较差的老化油。
版权所有©2025 产品网