设计工艺及设施标准
原料搅拌池2座(长:13m宽:6m高:2.5m)→提升泵(2台长杆杂物轴流泵)→综合反应箱体2个(10*8*2=160m3,含6台搅拌器)提升泵1台,乳化油处理技术,另增加临时齿轮泵1台→3台,分离出的油(进入甲方污油收集池),乳化油处理工艺,水进所在污水处理装置处理,泥进离心脱水装置处理→泥杂成型机→烘干机→焚烧(进甲方锅炉焚烧)。(注:特别应注意气浮时间、加注药剂时间及间隔时间)4、加注药剂后自然沉降48-96小时,实现上部油、中部水、下部混杂的彻底分离。
加入油溶性破乳剂后虽然提高了yuan油的破乳效果但对生产影响并没有完全消消失,脱水器运行不稳定,老化油多。尽管吸附方法可以很好地除去COD,但是存在吸附剂的再生和二次污染的问题。我们又对脱水器和分离器的操作做了进行了调整。以前为了确保yuan油稳定不冲塔,只要脱水器电流偏高就放水(虽然脱水器底部并没有见到明水),但此方法虽然保住了去压气站的yuan油含水,因此产生的老化油量却很多,为了减少老化油产生量我们又重新调整脱水器运行参数:脱水器底部不见明水的情况下,乳化油处理公司,只要脱水器不瘫痪,高电流运行也不放水,广西乳化油处理,同时也严格规定了每一台分离器出油含水量、操作压力、液位、加药量等,加强了分离器稳定性的管理。
主要表现在以下几方面问题:一是回收老化油时,造成电脱水器频繁跳闸,脱水器故障影响yuan油脱水;二是导致电脱水器控制柜配件的快速老化和损坏;三是严重影响污水处理站的处理水质;四是造成大罐液位高,威胁安全生产;五是造成外输yuan油含水升高。5、收集:上部油经抽油泵入储油罐,中部水可进处理车间或回注及循环利用,亦可进行深层处理。
因此有必要进行处理老化油的方法研究、完善处理工艺,并研制针对该联老化油的新型药剂,***终实现对P联合站老化油的有效处理,避免老化油在脱水系统恶xing循环,解决电脱不稳和外输油含水超标问题。同时对各类现场污油污水***终处理回收,保护油田环境。
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