高温复合板常用解决方案“本信息长期有效”
作者:硕晟2020/7/27 7:15:26







当密封装置密封效果不好时,便会有冷风漏入,从而增加了系统废气量,减少了合理条件下的有用烟气通过量,并且增加了系统热耗、煤耗、电耗和一档托轮磨损速度,造成了工艺操作的不稳定和设备运转率低。 工艺操作的不稳定和设备运转率低导致了产量减少和质量的下降,给企业带来没必要的损失,增加了产品成本。高温复合板和鱼鳞式密封为一体,采所博 长,充分发挥材料特性优势,突出刚性密封挡料、柔性密封隔风的特点,使得动、静密封体在设备有限的活动区域内,发挥出良好稳定和功能效果。 该装置主要技术要求是:刚性体安装准确牢固, 柔性体结构紧凑耐用。法兰制作安装强度和精度要求高、贴合严;密封采用固液混合方式,效果好;柔性密封体材料抗高温老化和力学性能高,隔热效果好, 弹性强;摩擦片具有自润滑特点,耐磨性强;张紧装置结构简便可靠,方便调整与维修。







回转窑的施工由一段筒体使用原来的旧窑省钱,两端大,中间小,因为“”哑铃形窑,从窑尾密封5m形成“桶”在150mm的高度,当窑料层低于正常窑层较高,以上窑口后,从窑尾密封泄漏。这是窑尾吐灰的根本原因。此外,高温复合板经常损坏是由吐窑灰引起的。采用石墨块密封窑尾原设计。由于其频繁破损和脱落,检修前已经全部掉光,窑尾密封间隙过大,加剧了漏风、漏料现象。和窑尾烟室进板浇注后支撑全出材料的损伤,导致材料不落入窑,材料的一部分直接落在窑尾密封件,吐灰现象特别严重,不得不停窑检修。为了保证材料不高于窑口后,以减少窑口直径的措施和具体实践的窑口浇注料加厚,使窑口内径比原来缩小100mm后。***了原来的窑料板料移动后重新浇筑50mm。否则,加厚后的窑口和托盘相摩擦,造成板和窑口。此外,原来的弹簧压紧石墨密封弹簧端面密封,效果好。回转窑浇注料改造之后,一直没有吐灰现象,达到了预期目的,不仅改善了周边环境卫生,并不再担心窑尾吐灰减少用量,回转窑的生产也有了很大的提高,熟料质量明显提高,大大提高了企业的经济效益。







高温复合板不严产生的不利影响,如果窑尾漏气,在负压操作下,易吸入大量的冷空气,而窑内大量气体不易排出,致使燃料不能完全燃烧,导致热工制度被***,并增加燃料的消耗,还会降低窑的产、质量。影响设备正常运行:由于窑头、窑尾部位存在回转窑的拖轮、挡轮等重要设备,如果密封不严,在高温及粉尘的作用下,影响窑头托轮、挡轮的润滑及使用寿命。回转窑窑头密封怎样改造效果好 : 回转窑窑头密封现普遍在用柔性密封,回转窑密封河北硕晟环保科技有限公司根据窑型及实际情况可技改双柔式密封或者高温耐磨型回转窑密封.把原有密封拆除,在窑头罩加一立体法兰,加一连接套,链接套下端做一灰斗.加一椎体法兰,四层柔性密封用螺栓与椎体法兰固定,密封另一端与冷风套无间隙摩擦密封.如温度低于800度,可选用自带润滑型密封。效果可靠,解决漏风漏灰问题.使用寿命2-5年.








多功能回转窑窑头罩,包括:窑头上罩、窑头中罩和窑头下罩;所述的窑头下罩设置于水平工作面上,窑头下罩顶部同窑头中罩的底部连接固定,窑头中罩的顶部同窑头上罩的底部连接固定,窑头上罩内设置有用于清理的清圈机;所述的清圈机下方设置有用于分离结窑料和熟料的篦条筛,所述的篦条筛在窑头中罩内,同水平面呈一定角度倾斜设置,所述的窑头中罩侧壁设置有同篦条筛末端连通的溜管,所述的溜管顶端同窑头中罩侧壁焊接固定,低端连通在结窑料收集处。回转窑内筒回转密封装置,包含内筒、滑动组件、柔性密封填料、弹性密封环、窑尾罩及弹性连接组件;所述内筒上设置有环形密封部,所述环形密封部上设置有环形密封槽;所述滑动组件与所述环形密封部在所述内筒的周向能够相对滑动;所述窑尾罩与所述滑动组件通过所述弹性连接组件连接;所述环形密封部设置在所述窑尾罩与所述滑动组件之间;所述弹性密封环设置在所述环形密封部与所述窑尾罩之间,所述环形密封槽与所述弹性密封环及所述环形压板形成封闭环形空腔;所述柔性密封填料设置在所述封闭环形空腔内在弹性连接组件的预紧力下,内筒与窑尾罩能够保持良好的高温复合板





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