KESHTEHC染缸ERP系统质量推荐「广州德控」
作者:广州德控2022/3/18 10:07:19






广州德控纺织印染厂排污系统改造KESHTEHC染缸ERP系统质量


春节期间, 印染废水厂家几乎都停产, 使得废水厂无废水处理。 因此, 在春节停产的半个月 时间里, 废水厂通过投加红糖、 尿素, 降低曝气量等措施进行生化系统活性污泥的***工作。

然而, 在***生产的几天内 , 该废水厂的氧化沟系统和 A /O系统突然产生大量白色泡沫, 甚至溢出池面。 出水水质也急剧恶化, 出水 COD 和 SS 的质量浓度均达200 mg/L 以上, 出水色度也达到了 200 ~ 300倍。分析: 经过调查, 此次泡沫产生的主要原因,是由于废水厂长时间未进水, 虽然投加了红糖、 尿素等营养物质, 也只是勉强维持生化系统活性污泥的基本生理活动, 污泥活性不高, 使得抗冲击负荷能力降低, 一旦有大规模的印染废水进入, 造成过大冲击负荷, 使污泥活性受到严重***。




加之废水厂停产***前, 将污泥的质量浓度由 4 000 mg/L降至 2 500 mg/L , 活性污泥总量急剧减少, 不利于较快地适应大水量, 高 pH 值进水的情况。措施: 根据实际情况, 采取了 加酸控制进水pH 值在 10.5 左右的较低水平, 增加曝气量, 增加污泥浓度, 加大回流比等措施, 在 1 周之内, 将生化系统产生的泡沫问题成功解决, 污水厂出厂水质也有很大的好转。

该印染废水厂原设计采用的粗格栅是钢丝绳式格栅除污机, 栅条间隙 25 mm 。 由于印染废水中浮渣较多, 且浮渣体积较小, 而钢丝绳式格栅除污机栅条间隙过大, 捞渣频率小, 栅渣量小, 无法满足拦阻栅渣的要求, 故将钢丝绳式格栅除污机改为连续自 动回转式格栅除污机, 栅条间隙缩小至 5 mm 。通过这项改造, 格栅栅渣量显著上升, 为后续处理单元的正常运转提供了有力的保障。





广州德控染整工厂能源消耗系统改造KESHTEHC染缸ERP系统质量


一种降低染整工厂中染色机台整体能源消耗的方法,其特征在于:其包括:一能源监测系统,系由装设于该工厂各能源供应设备及其输送管路与储存设备上的各种检知器所构成,并经由厂内局域网络与该能源执行系统相连接,经由该各种检知器能随时监测得知染整工厂内,所有包括电力供应、蒸气供应、温水供应、冷水供应及软水供应等能源的数据,并将该各种能源的热量、压力、温度、流量、储存量及用电量等工作参数,实时持续地传送至该能源执行系统内,从而具有提供全时全程的能源监测功能。

一机台染色程序系统,系以一专属计算机藉由厂内局域网络, 而分别与工厂内所有的染色机台及能源执行系统作相连接,其可所有染色机台的加工程序,包含染程的编号、执行的内容及段落等数据,并实时地将来自各染色机台加工时执行染色反应曲线的各种数据,如进水、升温、保温、降温等传送至能源执行系统,以便提供该能源执行系统行计算分析之用。


广州德控染整工厂能源消耗系统改造KESHTEHC染缸ERP系统质量


一能源数据系统,系由厂内局域网络与能源执行系统相连接,并于一专属计算机中分别建置有染整工厂之能源供应数据、所有厂内每一台染色机台加工程序之能源需求数据、以及所有染色机台全部的加工反应曲线数据;其中,该染整工厂能源数据包括:工厂能源历史记录数据、工厂能源设备供应能源能力数据及工厂生产管控能源警报数据;一警报系统,系将具有警示与鸣声呼叫功能的警报器,装设于工厂生产管理中心,并均经由局域网络与该能源执行系统相连接,得在各染色机台使用能源异常时发出警鸣讯号,以便告知生产管理人员直接或透过该能源执行系统来进行能源损害之管制处理。






广州德控染整智能化改造KESHTEHC染缸ERP系统质量

染整企业有个共同的行业痛点,那就是现场没有统一的执行标准,导致生产秩序混乱、差错频生、质量波动、成本上升。

技术是根本,标准是保证。技术与标准就像两个个轮子,需要同步前进,如果其中一个轮子运转不动,便会原地转圈。

广州德控的智能染整建立全流程全自动化执行标准方案。首先,重组物料、机器设备、人员、流程指令和设施在内的所有生产要素,确保执行流程,化提升空间使用率;

其次,通过人-系统-机器设备间的互联互通,将生产所涉及的全部资源都处于可控状态,包括人、原料、能源、设备、工艺、配方等,严格按照标准指令执行操作,保障产品按时按质按量完成。

当胚布、染料助剂有了品质保证,机器设备运行有了参数,人却成了不稳定因素。大部分操作人员对工艺要求似懂非懂,对生产进度缺乏具体计划,做多少算多少,甚至常常把“不可能”、“我也没有办法”、“差不多”这些不负责任的话挂在嘴边,更别提“品质”的生产意识。

广州德控的智能染整系统将员工绩效与任务结合,实现人人主动生产。让员工了解当前的工作任务和效率,发生损失时马上确认原因,形成改进任务并进行跟踪,让工厂绩效指标得到有效的实时跟踪管理和落实。


通过生控大屏可一眼每位员工的每日工作量,一屏通览员工之间的“难言之隐”,让每位员工的工作进度都“有迹可循”。



广州德控溢流染色机自动控制系统的改造KESHTEHC染缸ERP系统质量


在升级改造中, 将老控制器系统作现代化的提升,进行人机界面的升级是至关重要的。 把的、 价格昂贵的传统DCS系统的操作显示站改造为的HMI, 将为集成的自动化架构提供通用的用户界面,在保持现有流程画面、 网络、 控制器和I/O的同时,减少培训和维护的要求。 直接向控制网络进行存取操作, 实现数据存取以及集成报警和事件的读写。

过程自动化控制系统的升级改造的必要性、 目标和方向已是勿庸置疑, 但升级改造的方案和实现方法取决于用户的实际需要。


广州德控溢流染色机自动控制系统的改造KESHTEHC染缸ERP系统质量


众所周知, 调节系统投自动的条件是被控对象参数值与设定值之间的偏差要小于一定范围。 为了提高系统的品质,使系统能够自动平稳的投入自动调节, 可采取对调节阀预置一个初始开度的方法, 预置开度可以根据设定值估算进行定值设定, 也可以根据设定值进行精准计算来设定, 对于初始设定值变化较大的控制系统采用系统内部计算的方式更有利于投自动。 调节系统在预置开度下工作一段时间就可以自动投入自动运行。

冶炼结束后, 调节系统停止工作, 下一炉吹炼开始前再将调节阀的开度预置到初始开度。 当然, 调节参数(PID)的设定也很关键, 需要在调试过程中进行调试确定。电动调节阀通常是通过4-20mA信号来控制的,调节阀的电机长期处于带电状态, 即消耗电能, 也影响调节阀的使用寿命。




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