安徽誉特双专于汽轮机改造,凝汽、抽凝机改造为背压机、抽背机,***回收周期小于6个月。
安徽誉特双专注汽轮机节能和增容改造,通流部分全三维设计,提高i效率近10%,降低汽耗煤耗,回收周期短。
凝汽式或抽凝式汽轮机使用凝汽器存在冷源损失,在使用过程中具有发电煤耗高的缺陷,须将其改造成为热电比大、热经济性好的背压式汽轮机。
受我国能源政策以及汽轮机自身因素等的影响,大多数企业自备电站中,许多凝汽式或抽凝式汽轮机长期处于闲置的状态。
例如,凝汽式汽轮机发电的热电比与热电效率非常低,不能满足***的政策要求而被i迫停运;抽凝式汽轮机的抽汽参数满足不了供热需要而被长期闲置。
因此,为满足企业的供热需求与长期的规划需要,有必要将这些汽轮机组改造成为性能良好的背压式汽轮机组,在保证较少***的前提下,提高汽轮机组的能源利用率。
浅析汽轮机通流改造采用的主要技术
汽轮机通流改造采用的主要技术如下:
1、调节级喷嘴气动优化
新设计高压缸调节级喷嘴采用子午面收缩静叶栅,子午面收缩是一种全三维设计概念,其主要优点是降低静叶栅通道前段的负荷,减少叶栅的二次流损失。对于调节级静叶栅,由于其相对叶高很短(一般l/b≤0.4),二次流损失占叶栅总损失比例很大,因此使用子午面收缩的收益相当可观,这对提高高压缸效率十分重要。
喷咀组采用蕞新的EDM整体电火花加工,加工工艺精度高。
2、分流静叶珊
高压静叶老式设计为窄叶片加强筋结构,由于加强筋的型线与叶型不匹配,又缺乏严格的工艺要求,加强筋加工粗糙且加强筋与叶型通常不能对齐,造成静叶栅损失大大增加。新设计采用新叶型的分流叶栅,可使叶栅损失大幅度降低。高压级采用分流叶栅可使缸效率提高4%以上。
汽轮机负荷低于30%时为什么不得投入协调控制?汽轮机改造公司小编告诉你。
由于1、2U机组的DEH对汽轮机的负荷控制有调节级压力控制和功率控制两路反馈调节方式。当汽轮机负荷低于30%负荷时,由于调节级压力不能准确的反映汽轮机的进汽量,因此不能作为汽轮机负荷调节的反馈。这时,1、2U的DEH采用功率控制的模式,由于MCS也以汽轮机的功率作为对汽轮机调节的反馈,而MCS和DEH的功率仪表的偏差会造成汽轮机调节指令的频繁晃动,并造成汽轮机的调节不稳,因此应在DEH投入调节级压力控制,切除功率控制后,投入MCS控制。
汽轮机的凝结器需要保持真空状态,如果想要达到良好的运行状态,我们需要将设备的凝结器保持在良好的状态,那么,如何做好凝结器的真空状态呢?汽轮机改造公司小编为您解答。
1、每月要至少进行两次试验汽轮机真空严密性的工作,以确保整个机组具有良好的真空密封性。
2、定期检查维修射水泵,看其工作是否正常,水位是否达标,水温是否在规定的标准范围内,建议射水箱的水温控制在26℃以下。
3、监督好管线内循环水的水质,定期清理凝结器铜管,确保铜管内无水垢。
4、要定期检查凝结水水位,确保水位正常,以使机组的冷却面积足够,确保机组运行的安全性。
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