汽轮机通流改造很实用
某公司采用汽轮机通流改造了660MW及以下两百台多台各种型式的汽轮机。
2019年该公司对某电厂亚临界两缸两排汽330MW反i动式汽轮机进行了通流改造,改造后经性能试验考核在THA工况、75%工况、50%工况下供电煤耗分别下降了13.1g/kWh、15.8g/kWh、19.7g/kWh。
2017年至2018年对两家电厂6台亚临界三缸两排汽330MW汽轮机实施了通流改造,经性能试验考核在THA工况、75%工况、50%工况下供电煤耗分别下降了6.45g/kWh、13.18g/kWh、13.79g/kWh。
按三种工况分别加权计算:0.25×THA+0.5×75%THA+0.25×50%THA 的出的加权供电煤耗降低了11.65 g/kWh。
通过汽轮机通流改造,机组供电煤耗能大幅度下降。
国内 300MW 和 600MW 等级汽轮机主要为早期引进型产品,或者是早期引进型机型国产优化改进型产品,汽轮机普遍存在高中低压缸效率低于设计值、汽轮机热耗率偏高、汽轮机高i效负荷区间狭窄等问题,严重影响机组经济性。同时,近年来国内煤电机组有效利用小时数持续下降,煤电机组平均负荷率不断下降,并且需要经常性参与深度调峰。随着技术的不断进步,国内主要厂家先后采用了不同的***的通流设计技术对 300MW 和 600MW 等级汽轮机进行了通流改造。2007 年至 2012 年前后,早期投产的 300MW 等级汽轮机已较大规模地进行了通流改造。2012 年 起, 600MW 等级汽轮机开始进行了通流改造。
汽轮机通流改造一般主要目的是提效、增容、大流量供热,目前相关文献主要侧重于通流改造的经济性研究和振动治理上。汽轮机通流改造是一项技术集成度高的系统性工程,从可研阶段、项目执行阶段到性能试验阶段,各阶段工作中一点小小的纰漏都有可能导致通流改造效果打折。本文梳理了通流改造过程中一些常见问题,并提出了处理及预控措施,方便发电企业今后更好地实施汽轮机通流改造工作。
汽轮机启动时,汽缸为什么要放疏水
汽轮机改造公司小编为您介绍:汽轮机启动时,汽缸为什么要放疏水。
汽轮机在起动过程中,汽缸金属温度较低,进入汽轮机的主蒸汽温度及再热蒸汽温度虽然选择较低,但均超过汽缸内壁温度较多。蒸汽与汽缸温度相差超过200℃。暖机的蕞初阶段,蒸汽对汽缸进行凝结放热,产生大量的凝结水直到汽缸和蒸汽管道内壁温度达到该压力下的饱和温度时凝结故热过程结束,凝结疏水量才大幅减少。在停机过程中,蒸汽参数逐渐降低,特别是滑参数停机,蒸汽在前几级做功后.蒸汽内合有湿蒸汽,在离心力的作用下甩向汽缸四周,负荷越低,蒸汽含水量越大。另外汽轮机打闸停机后,汽缸及蒸汽管道内仍有较多的余汽凝结成水。由于死水的存在,会造成汽轮机叶片水蚀,机组振动下缸产生温差及腐蚀汽缸内部,因此汽轮机起动或停机时须加强汽轮机本体及蒸汽管道的疏水。
通流改造的背景:
随着经济的持续发展,***各个***和地区都存在资源短缺、环境压力加大等问题。从十一五计划开始,***正式提出节能减排政策。
目前很多产品领域,已经开始了不同程度的技术革新和产品更新,大量新型节能产品涌入市场并占据了相当的市场份额,如节能灯代替白炽灯、节能电机代替普通电机等。
与国外相比,国内小型汽轮机组内效率相差10%以上。按国内装机运行的2万台小型汽轮机计算,与国外***汽轮机相比每年多消耗2亿吨标准煤,能源浪费现象十分严重。
提高中小型汽轮机效率是实现***确定的节能减排战略目标的重要前提,汽轮机产品节能改造迫在眉睫。
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