水泥制管机电气部分调试的安全要求
随着科学技术的发展和人们生活水平的提高,现代化电气设备应用在水泥制管机上越来越广泛。电气设备的调试作为水泥制管机投产使用的技术保障,必然性的受到人们的重视,从安全的角度来讲,电气设备的调试因其特 殊性的限制,调试过程中不可避免的存在一定的风险,造***员***和财产损失,因此,做好电气设备调试安全工作,对于水泥制品企业来说意义重大。一、电气设备调试的内容
电气设备安装完成后,按规定要求,均需进行调试工作,以验证工程质量是否合格。调试工作开始前,相关人员应根据设计和规范要求,编制可实施性水泥制管机调试方案,并认真分析图纸,领会设计意图,以及研究水泥制管机生产说明书与出厂检验报告,做到技术上准备完善。电气设备的调试首先应检查电气通电是否良好,有无异常现象;其次依照生产的要求对电气设备进行空载和带负荷下的调整试验;再次是在确保电气设备在正常、过度工况下都能正常运作的情况下,核对继电保护整定值;后做好调试记录,以备查用。
电气设备调试的目的在于发现问题、解决问题,为水泥制管机正式运转提供技术保障,在调试过程中,应做好试行的真实情况记录,对出现的问题如实记录并及时采取有效措施予以解决,不遗留问题,埋下安全隐患。水泥制管机调试完成后,对调试结果进行评估,判定其是否满足生产要求,并将评估结果上报监理工程师审批。
电气设备调试安全事故成因分析
电气设备的调试工作是一项技术复杂,因素多变的综合过程,需做到人与人、人与设备的密切配合,每道环节必须按操作规程进行。然而,在现代市场经济的影响下,企业与个人为追求利益化,往往只看重结果,不注重过程,导致电气设备调试过程中安全事故频出,造成不必要的人员***和经济损失。
2.1 相关人员缺乏有效的安全意识
人员的失误是造成事故发生的主要原因,是所有事故中基本、风险因素,现阶段我国出台诸多安全生产职责,对电气设备的调试工作也制定了包括《调试工作安全准则》在内的多项规章制度。但就实际执行情况而言,上到企业层,下道调试工作人员仍表现出一系列的安全意识缺乏等问题,普遍现象是部分企业的层对安全生产工作不够重视,抱以严重的侥幸心理,并且在事故发生以后,仅是对事故本身建立整改办法与防范措施,对事故原因未进行彻底的分析,相关责任人只是处以经济处罚,不注重安全教育,导致日后类似的调试事
故仍然时有发生;从调试工作人员的***素质来说,部分工作人员***素质低下,安全意识薄弱,在具体调试过程中,出于方便等目的未严格落实《调试工作安全准则》,或是从意识上认为调试任务相比其他工作环节***性较低,终造成电气设备调试事故的发生。就我国目前电气事业来说,人员素质与安全意识仍是有待提升的。
1800×2000水泥管模具外筋板设计布局合理,焊接牢固;跑圈采用高碳钢铸造,经车床加工,尺寸精准,制管时采用C30干硬性混凝土,水灰比为0.3~0.36,生产1根直径1800mm的钢筋混凝土管只需要20分钟,生产,外观质量好。
大口径水泥管模具常见的质量问题:
1. 因水泥管模具外筋板设计布局不太合理,所以在使用过程中造成模具两端筋板变形,将模具两端挡圈卡死,使挡圈拆卸困难,在卸管过程中无法避免对混凝土管本体的损害,造成缺边掉角甚至有纵向裂缝等质量问题。
2. 有些焊缝因原制造厂家在制造时没有焊牢,所以经过上述悬辊制管和蒸汽养护工序后,局部焊缝开裂变形的现象比较多。
3. 有些制造厂家选用M20的活节螺栓,使用后发现有螺栓螺纹脱扣现象,特别是其活节螺栓活节部位的销轴严重弯曲,如不及时更换,很容易发生螺栓销轴脱销的严重事故。
针对以上问题我公司的改进措施:
1. 对原来圆周每隔30°的角设置由14mm厚,110mm宽的长方形立筋板12个,改为圆周每隔20°的角设置由8mm厚,110mm宽的长方形立筋板18个。
2. 特别是靠近连接水泥管模具两端横(径)向外立筋板部位的(轴)纵向立筋板再加密一倍,即此处改为圆周每隔10°的角设置由8mm厚,110mm宽的长方形立筋板36个。这样才有可能达到尽力减少其变形量的目的。
3. 同时对水泥管模具圆筒外表面纵轴向设置的圆环立筋板,其中部的5个14mm厚的钢板改为8mm厚的钢板进行设置;对其两端16mm厚的钢板改为14mm厚的钢板进行设置。这样可合理减少厚钢板的用量,有利于降低成本。
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