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作者:富腾自动化2022/4/22 8:36:26

伺服驱动器维修

ANUC伺服驱动器不能修改参数故障 :一台FANUC型号伺服驱动器,用户试图修改参数时,反映不能读出参数,交某***维修公司数次维修也未能修好,送至我公司尝试再次维修。

检修 :观察驱动器板有一枚外接3.6V锂电池,顺电池正极电压去向找到相应的芯片,发现是通过一个二极管接到一个74HC00的电源端。整机未通电时,74HC00电源脚14脚也有3V以上电压,通电后5V电压加到14脚,二极管截止,电池不输出电流给其他元件。74HC00的与非逻辑输出脚与板上RAM芯片的片选信号线相连,参数就存在这个RAM芯片内,这个信号与参数能否读写相关。因为74HC00的正常工作电压可以低至2V,所以整机不通电时测74HC00的各输入输出脚电压,应符合与非门逻辑。实际测量时有一个与非门不符合,本应输出高电平,实测0.1V为低电位。发现74HC00曾被取下过。用热风枪吹下,使用程序烧录器的逻辑芯片测试功能,发现能够通过测试,遂重新焊回板上,复测电压逻辑还是不对。检查对应脚位的元件连接网络,未发现短路,用洗板水清洗芯片及周边部位电路板,确保不因腐蚀杂质引起漏电而导致逻辑错误,经过以上处理后,复测发现芯片还是逻辑错误。无奈再将74HC00拆下,用万用表测各脚对GND脚电阻,发现4个与非门的某一个门的对地电阻只有9kΩ,而其他三个门对地电阻有数百千欧姆且一致,说明74HC00内部有异常,更换新的74HC00芯片,复测逻辑完全正常。交用户试机,用户可以读出芯片参数,但参数已乱,找一样机型的驱动器对照重新输入参数,机器工作正常。




CNC故障引起跟随误差超差报警维修

故障现象:某配套SIEMENS PRIMOS系统、6RA26**系列直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后移动机床的Z轴,系统发生“ERR22跟随误差超差”报警。

分析与处理过程:故障分析过程同前例,但在本例中,当利用手轮少量移动Z轴,测量Z轴直流驱动器的速度给定电压始终为0,因此可以初步判定故障在数控装置或数控与驱动器的连接电缆上。检查数控装置与驱动器的电缆连接正常,确认故障引起的原因在数控装置。打开数控装置检查,发现Z轴的速度给定输出D/A转换器的数字输入正确,但无模拟量输出,从而确认故障是由于D/A转换器不良引起的。更换Z轴的速度给定输出的12位D/A转换器DAC0800后,机床***





1、操纵开关电源或主回路开关电源沒有接入;

2、输入輸出数据信号射频连接器(CN1)的接线端子有接线不正确和忽略;

3、伺服电机主回路电缆线、伺服电机用电缆线的接线掉下来;

4、指令单脉冲的方式挑选不正确,或者速率指令输入不正确;

5、转距指令输入不正确或者指令单脉冲输入不正确

6、部位误差消除输入(/CLR)数据信号维持ON情况

之上缘故都是有能够造成 伺服电机不运行,假如您的电动机产生此难题能够找资询或检修。


低电压伺服控制器

表明电机运作电,速率、跟踪误差等主要参数

应用RS232插口,根据调节手机软件PC机变更主要参数

工作标准电压直流电

选用ARM快速集成ic操纵。

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可运用于上位机软件(PLC或单片机设计等)PWM,頻率,或模拟量输入调速。

可选用手动式调速方法(内置电位器,也可外接电位器手动式调速)。

过电流、过电压、

欠压保护、

匝间、

霍尔元件信号、

速率信号输出。

提升操纵特性,调节简易便捷。

出现异常信号警报输出。

快速扭矩输出稳定,转速比平稳。


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