焦化厂生产车间的主要工作为净化煤气及回收化工产物。集气管处被冷却后的煤气进入横管初冷器在一段循环水、二段制冷水的冷却后煤气温度由80℃左右降至22℃左右,因此煤气中的焦油成雾状,大部分的焦油被氨水喷洒并随之进入澄清槽,其他小部分的焦油雾随煤气进入电捕焦油器,经电捕焦油器电捕后的煤气含焦油量小于50mg/m3,达到工艺指标。
若电捕焦油器处置不妥,使煤气中的焦油含量过高,势必会对鼓风机形成负担,减少鼓风机使用寿命,容易导致事故发生,增大事故频发率;含过高焦油雾的煤气进入脱硫工段时,焦油会附着在脱硫塔轻瓷填料上,导致设备阻力增大,污染脱硫液,还会造成再生塔中硫泡沫生产困难,脱硫液无法再生,H2S在脱硫液中逐步饱和,脱硫液吸收H2S能力降低,煤气质量恶化;煤气经过硫铵工段时若含过量焦油,容易导致煤气预热器的堵塞,给操作带来影响,母液喷洒后酸焦油留在饱和器内部,导致装备阻力增大,硫铵结晶质量降低,同时阻碍了煤气中氨的吸收;从饱和器出来的煤气进入苯工段的终冷塔,大量的焦油雾滴再次冷却后着于终冷塔内, 使终冷塔阻力上升,通过洗苯塔时还会有部分的焦油进入洗油中影响洗油质量,使洗油黏度增大在设备内流通困难,吸取苯族烃能力下降,从而影响苯的产量, 而且使洗油质量降低,再生器使用频次增加,导致洗油的浪费,使生产成本。
电捕焦油器空气——煤气直接吹扫置换的可行性
从理论上来讲,采用空气——煤气直接置换是一个由纯煤气(或空气)向混合气体(空气+煤气),再向纯空气(或煤气)转变的过程,过程的两端煤气已被空气稀释(或空气已被煤气稀释),处于煤气炸极限范围内,只要现场出现明火或电火花,就会引发爆,因此,煤气安全规范明令禁止使用空气——煤气直接置换是有科学依据的,必须严格遵照执行。但鉴于成本因素和时间因素(蒸汽会冷凝,使吹扫时间延长,尤其以冬季为甚),多数煤气厂都或多或少地采用过空气——煤气直接置换,其中不乏存有侥幸心理的,所谓的根据就是他们的煤气厂几十年一贯如此也没有发生***。客观地讲,在生产过程中确实存在一些困难,影响使用惰性气体进行置换。但是办法总比困难多,如果出现这种情况,也应想方设法按照安全规程去做,决不可图一时之快,酿成严重后果。
电捕焦油器的操作与保护电捕焦油器的工作效率及除焦油功率不只与安装调试过程密切相关,更重要的是有必要加强操作保护,我公司在设备维护方面特别注意了以下几个方面的问题,取得了较大的作用。
(1)由于电捕焦油器在负压下操作,所以有必要随时留意煤气含氧量,在两小时一次的人工含氧量测试的基础上,安装了气体氧含量分析仪,主动显现煤气的氧含量。当含氧量超过0.6时,外表报警,以便及时查找原因,排除故障;当含氧量超越008时,外表再次报警并主动跳闸。
(2)为控制绝缘箱内温度,保温用蒸汽夹套有必要接连供汽,正常时应将温度控制在95~11O’U规模内,一旦超过上述规模,外表当即报警,要及时进行人工处理。
(3)注意集气管压力及水封排液的疏通。集气管压力有必要控制在98~147Pa内,超出此标准时就要当即进行调整,电捕焦油器前的水封及电捕焦油器的排液要持续疏通。
(4)定时记载电压、电流值。正常运行时,两小时记载一次电捕焦油器的电压和电流值。正常值应为电压30~35kV、电流80~95mA,若操作电压波动较大,应查看机体是不是有放电现象,并当即关机查找原因。若因污物沉积在电晕丝上而形成电压波动时,可用热氨水冲洗法排除。电气控制箱内部和变压器外部应每半个月清扫一次。高压电缆和瓷瓶的连接要足够紧密,并外加保护层。电捕焦油器的操作柜联锁报警时,应先查看是不是跳闸。
电捕焦油器在碳素厂烟气治理的工艺进程
当系统正常运转3~5日时,操作人员要对电捕焦油器的阳极排管进行一次的清理:在操控室内用手按动清洁按钮一次,此刻系统将按预订设置的程序进行主动切换,主动清洁电场和预收尘器。等到电场和预收尘器清洁完毕后,系统将主动***运转,不再需要手动操控。
用上面的办法同样清洁调质降温塔。清洁时所用物质为92~97℃热水,热水来源为备用20m3的热水池,该热水池中的热水来源为自来水通入蒸汽。当系统发出激烈声光报警时,说明系统发生了着火现象,此刻操作人员不需要慌张,不需动手操作,只需调查高压电控柜是不是堵截电源、管道切换阀9是不是打开、管道切换阀2、3等是不是封闭。检查风机是不是自动中止运转,检查消防泵是不是自动运转。如果这些本应当自动切换的设备没有完成自动工作,则可临时进行手动切换,以保证消防救火的正常运作。
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