成都新型轮式扒渣机报价常用解决方案 长兴扒渣机质量有保证
作者:宜昌长兴扒渣机2021/11/8 9:02:43






扒渣机性能特点介绍:

扒渣机主要用于空间狭窄巷道作业的磷矿、铁矿、金矿、银矿、铜矿、煤矿等各种矿山及水利电力、隧道工程的矿渣挖掘及装载施工装车。它是由挖掘部分与装载部分相接合,扒矿和装载功能合二为一,采用电机带动液压操作系统的生产装置,具有安全环保、能耗小、的特点。2、扒渣机在打掘进的时候,可能会有一些较大石块,在扒此类石块的时候不要强过龙门架,防止挂坏输送带。是矿山企业必不可少的***的设备,是研发的巷道施工产品,从而填补了在狭小巷道内无机械作业的空白。

   该机动力源为外部引入的工额380V三相交流电源,整机采用一台交流电机和一台电动滚筒,只要一个操作。

   扒矿机包含行走,挖掘采集,输送,装车四种功能。使用生活用品应急清洗发动机油底壳或者机体内表面时,如果铁屑等杂质太多难以洗净,可以用适量的面团黏取。其中液压行走功通是通过液压马达,减速机,传动轴,再到变速箱驱动车桥,490马达具有前行、后退、自动刹车三种功能,大臂可上升、下降、左右回转、挖掘采集的操纵由多路阀控制,由两个长操作杆和两个短操作杆控制,每个操作杆控制二个动作,共十二个动作,这种方式操作灵活,即采用大型挖掘机操纵流程。

   输送,装车功能由装载部分完成,其输送部分由液压油缸控制升降,输送架上升时可将铲口压低,同时输送架前接料口与矿石接触而更紧密,工作时更加稳定,同时可以集合散料,平整场地。所以操作员对扒渣机维修和***常识的掌握决定着扒矿机易损件的寿命。传送带宽度为600~700mm,传送速度为600mm到900mm/秒,传送带由4Kw电动滚筒带动,使输送部分性能更稳定,使用寿命更长。

   整车液压系统由一台电机为动力带动右旋高压齿轮泵,液压油通过540齿轮泵输入一台多路阀中,通过操作杆实现对各操作装置的控制。

   整机电路系统采用按钮、接触器,实现对电机和电滚笥的控制,可选装漏电断路器,在0.5秒内自动断电,确保人身和设备安全。


现在的扒渣机大部分都在井下作业,所以扒渣机在下井前,基本都需要拆装。由于矿洞洞口的大小,有的时候可能会把扒渣机拆卸的很零散,这个时候当扒渣机送到井下安装的时候,就需要注意一些详细的事项,长兴机械教你如何拆装扒渣机。

扒渣机在下井前的拆装要遵循“大”的原则,也就是尽量不要把机器拆卸的太零散,对于一些重要不好安装(或者安装容易出错,容易弄丢的部件)要进行保护,尽量不拆装。如果非要拆卸的话,那么必须保存好各个部件。

一、在组装扒渣机的时候,一定要把各个位置的螺栓拧紧,并且要检查好垫圈松紧是否合适,是否符合当前的实际需求。

二、在安装液压部件的时候,一点要注意清洁液压系统,确保其清洁性和完好性,同时要检查好密封圈,确保其完整性,避免灰尘和进入而影响机器使用寿命。

三、在机器安装好后,要对整机进行一次具体的检查,防止因疏忽而出现不必要的故障。

四、在安装防爆扒矿机的电路设备时,一定要找***人士进行安装。(电路是大部分扒渣机的主要动力,所以其安全性很重要)

扒渣机的拆装关系到扒渣机是否能够正常使用,所以在安装工作前,一定要试验好之后,再进行工作


轮式扒渣机在比较恶劣的工地(比如岩石面)作业时经常发生爆胎。由于前轮承担负载、转向、驱动功能,且首先接触地面***,因而更容易发生爆胎。④因液压元件磨损温度上升内泄增加,液压泵调节系统功能逐渐降低,导致泵变量功能降低,导致发动机负荷增加而不能正常工作或熄火。装载机轮胎自重较大,加上受场地、工具限制,现场更换前轮胎费时费力。下面介绍一种简易、快速更换轮式扒渣机前轮胎的方法,具体如下:

  (1)启动机器,就近寻找一块比较平坦开阔的场地,压下动臂升降杆,利用动臂支承使前轮离地,然后用支架支撑在前桥靠近爆胎的一侧,并将后轮楔好(必须与驾驶员密切配合,以免造***身伤害)。

  (2)利用撬杠等等工具,拆卸挡圈及锁圈然后检查轮胎衬垫与轮辋外表面是否粘连(轮胎使用时间较长,衬垫与轮辋外表面可发生粘连)。若发生可撤掉支撑物,使机器在短距离内慢速往复运行,直至衬垫与轮辋外表面脱离;严禁转向和高速行驶,以免损坏内胎。扒渣机的电器部件要专人安装,零件必需使用配套零件避免各部件由于型号不相符彼此间泛起间隙,降低密封机能。然后,前轮重新支撑起来。

  (3)将内、外胎的相对位置作好标记,以便查找、清除***和修补轮胎。

  (4)利用撬杠等工具,将轮胎从轮辋上拆下。请注意,动作要轻柔配合要默契,避免被轮胎砸伤,并且要保护好气门嘴。

  (5)外胎被钉子等细长***扎伤后,若表面无明显创口或创口较小,则此外胎可继续使用(因为装载机轮胎属低压胎,且运行速度比较慢);若创口较大,则必须进行修补(因为机器运行时,轮胎受挤压磨擦,时间一长就会损坏内胎,甚至创口越来越大、内胎突出,造成轮胎报废)。(3)将内、外胎的相对位置作好标记,以便查找、清除***和修补轮胎。

  (6)若是新内胎,必须将气门嘴底部的螺栓拧紧,以防漏气;然后将外胎内腔的***清除,并撒入适当的滑石粉,涂抹均匀。为了使衬垫与内、外胎贴紧,在装入内胎后应给内胎适当充气,再塞入衬垫。

  (7)将轮胎装到轮辋上,装上锁圈、挡圈;安装过程中要保护好气门嘴。

  (8)用车载空压机给轮胎充气。

  (9)压下动臂升降杆,取出支架;至此换胎完毕,整个过程大约需要50分钟。

  更换后轮胎时,则需要另一台扒渣机或者其他起重设备辅助,将后轮胎支撑起来,其他程序则与更换前轮胎相同。


一台挖渣机在工作过程中出现了整机动作缓慢、工作无力的故障现象。故障原因是:液压泵磨损、伺服调节机构卡滞、向系统提供的液压油流量不足、主安全阀故障、发动机输出功率不足、先导系统压力不足等。

   在故障检查过程中,无论空载还是作业,发动机转速正常、无冒黑烟现象;主系统的压力和流量在标定范围之内。分析故障***在主安全阀和液压泵。

本着先易后难的原则,先调主安全阀,无明显改善;9)组装过程中,气压密封件涂适量润滑脂,液压密封件涂适量制动液。其次分解、清洗主安全阀,发现主安全阀零件无明显磨损、弹簧无折断,重新装配调整后故障依旧;后更换了一个新的主安全阀,但也无任何改善,系统压力依然在18-24Mpa之间(标定压力为30Mpa);检查液压油及滤芯均属正常,并认为液压泵故障的可能性较小。修理人员在检查试机过程中,无意将停机制动手柄放在制动位置,该故障现象彻底消失。

根据停机制动阀的原理分析,故障主要是停机制动阀调整不到位。制动解除时,停机制动阀阀杆不到位使先导油一部分流进停机制动缸,一部分经停机制动阀流回油箱,而造成先导系统压力不足。3、安全阀受阻或者液压油滤网受阻,这类情况会导致扒渣机整车因液压油输送不及时而造成整车无力的情况。这又使在操作过程中分配阀阀杆不到位,对主系统流量起节流或泄漏作用,因此出现整机工作无力、动力缓慢的故障现象。拆卸停机制动阀,发现其推杆调整螺栓松动,推杆长度缩短,调整后故障现象彻底消失。


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