甘肃立式电除尘器价格高产低耗「在线咨询」
作者:湖北裕久隆环保2021/11/23 6:18:08
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视频作者:湖北裕久隆环保电气设备有限公司






除尘器风罩的设计要点分析

a)应按照污染源散发情况、工艺设备类型和生产操作等条件,合理选用罩子形式,使之既能有效地控制粉尘又不影响工人操作和设备维护检修。

b)应尽盆减少罩上的孔洞和缝隙,尽量避免刚性连接在振动或往复运动的设备机体上,以保证密闭罩的坚固和严密。

c)应根据工艺操作要求,设置必要的工作孔、检修门和观察孔,门孔应严密,装拆方便,开闭员活.开口面积尽量缩小.开设位置应距罩内正压中心较远,避开气流速度较大的地点。


电场灰斗积灰的影响

灰斗堵灰

     由于灰斗加热器损坏和保温不良(特别在冬季)以及锅炉受热面泄漏产生大量水蒸气使灰变潮湿,落入灰斗的灰尘粘结“搭桥”,使粉尘不能及时排出,形成大量粉尘在灰斗中堆积,等灰尘积灰漫过阴、阳极板,形成了电场短路使电场跳闸,不能运行。

输灰系统故障

     要保证灰斗中灰及时排出,必须维护好仓泵运行,一旦仓泵发生故障后,发现时间过长或检修时间过长(如不及时停止电场运行),将会导致电场灰斗堵灰,将振打轴和振打锤埋在灰里面,使振打轴或锤损坏。

投用飞灰再循环的影响

     在投用飞灰再循环时,如果不及时切换向灰库输灰,将会导致#1电场灰斗满灰,电场形成短路,跳闸。


1除尘,初期除尘效率能达到99%能捕集1um以下的细微粉尘;2处置烟气量大,可用于高温(可高达500℃)高压和高湿(相对湿度可达100%以及高含硫(硫3%以上)场所,能连续运转,并能实现自动化。3具有低阻的特点,压力损失仅100200Pa5静电除尘器造价适中,使用寿命长,至少使用 8-10年以上;二种纤维滤料区别在于前者的表面绒毛少、阻力高、乎滤效率低,但粉尘层剥落性好,易清灰,且处理风量也大。

不结露,6静电除尘器运行稳定。不爬电,故障率极低;

7静电除尘器运行费用低

性能特点

1.宽间距及极板特别配置:使得电场场强、脱硫除尘设备板电流分布更加均匀,驱进速度可提高 1.3倍,使捕集粉尘比电阻范围扩大到101-1014Ω-cm特别适用于硫化床锅炉、新型水泥干法回转窑、篦冷机、烧结机等废气的高比电阻粉尘回收,减缓或消除反电晕现象。风载作用下结构表面蒙皮(薄板)与主、次梁连接以及它们之间刚度的选择等等。


锅炉除尘器改造后的投运效果怎么样呢?2)阴阳极均平行于气流方向布置,金属极板采用悬挂方式,极板通过悬挂梁固定于壳体中,电晕电极采用框架式结构,通过吊杆吊挂在壳体中。 
    (1)改造后的粉尘排放量比改造前减少了86%。 
  锅炉除尘器改造后的投运效果:锅炉除尘器改造前除尘器出口粉尘排放值在300mg/Nm3左右,而改造后除尘器出口粉尘排放值在40mg/Nm3左右,此次改造工程,使2号炉粉尘排放量减少了86%,每年可减少粉尘排放量2700吨。 
  (2)转动极板电除尘新技术的应用,使除尘系统比传统电除尘技术节能33%,节能效果达到很高的水平。 

  锅炉除尘器改造仅把原来的第4电场改造成为转动极板电场,实现了出口粉尘小于50mg/Nm3的预定目标,如果用传统电除尘技术改造,那么需要在原来除尘器的基础上增加两个电场。在同等性能下,转动极板电除尘器系统比传统电除尘技术节能33%,每年可节约用电438万kWh。

 
    (3)转动极板电除尘器改造增加了后续脱硫设备的可靠性,减少运行阻力。 
  在转动极板电除尘器投运的一个月以来,由于除尘器效率的提高,进入脱硫系统的粉尘量减少,没有发生过改造前常发生的脱硫烟气换热器堵塞的现象,由于消除了堵塞现象,使脱硫系统运行阻力平均减少220Pa,累计每年可节省电耗110万kWh。(2)、湿式除尘器用水作为除尘介质,除尘效率一般可达95%以上。


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