高温轴流风机厂家承诺守信「在线咨询」
作者:山东冠熙2022/4/19 9:27:46








高温轴流风机厂家是叶片式流动机械,其产生的噪声包括空气动力性噪声、气固耦合噪声、机械噪声、电磁噪声,其中空气动力性噪声是大风量轴流风机的主要噪声。湍流模型采用Les模型,子格子模型采用***agorinsky-Lilly模型。空气动力性噪声是叶片旋转引起空气振动产生的。高温轴流风机厂家旋转噪声和涡流噪声是两种不同的气动噪声。旋转噪声是当大风量轴流风机叶片旋转推动空气流动时,均匀分布的叶片与周围空气相互作用,引起气体压力脉冲而产生离散噪声;旋涡噪声是叶片表面上的气流形成紊流附面层后,随着压力的增加,从叶片上旋涡脱离,引起脉动产生的宽频噪声。

高温轴流风机厂家噪声单频的噪声较大值存在于低频阶段,且噪声在2500Hz 以后噪声频谱没有明显波动。大功率加压向上通风受谷物压力和谷物网的影响,进入谷物堆的空气充分。有研究表明,100Hz 以下的噪声,大气吸收作用微弱,在10km 的传播范围内,噪声几乎不衰减;400Hz 的噪声在大气相对湿度为50%,温度为293K 情况下,5km 的传播范围衰减3dB。由此可见,低频噪声随传播距离的变化不大。

本公司采用多功能数字环境噪声分析仪对某项目上大风量轴流风机声压级进行测量,结果可知,高温轴流风机厂家的等效连续A 声级约为87dB(A),并且噪声在63Hz 单频时峰值达98dB(A),在125Hz 单频时噪声峰值达96dB(A)。高温轴流风机厂家利用Workbench软件进行流固耦合计算得出对叶片静力结构及振动的影响。该结果证实了轴流风机单频噪声较大值在低频段,主要噪声为低频噪声。



(1)在风机消声器出口处安装不锈钢防护网,同时加强消声器的加固,防止消声器脱落,损坏叶片。

(2)联轴器位置不好。对策:重新检查风机与电机的同心度。

(3)叶片漂移。如果油站的流量和油压太大或太高,导致空气平衡管堵塞,导致轴承箱正压和漏油,则应在调整油站的油压和油量的同时,将空气平衡管拆下,用压缩空气吹通。由于必须保证滑块与调节环之间的间隙,否则会卡住,因此在风机运行过程中,叶片滑块不可避免地会与调节环产生摩擦和冲击,间隙会变大。如果不及时检查和更换,会造成严重的叶片漂移。如下图所示,滑块磨损严重,单边偏差为10 mm。此外,松动的夹紧螺栓也会导致刀片漂移。叶片漂移后,由于气流的扰动,会引起风机振动,并发出异常响声。对策:在每次计划检修中,必须检查滑块的更换情况,检查调整环是否严重磨损,检查高温轴流风机厂家各叶片角度是否一致,夹紧夹紧螺栓,并在叶片轴承上加润滑脂。

(4)高温轴流风机厂家衬套磨损。当边界层流体的动能能够克服叶片表面的摩擦力时,叶片表面可能形成回流。衬套安装在风机轮毂上,与液压缸主轴配合。间隙控制在0.10 mm以内。衬套磨损后间隙变大,导致液压缸主轴与转子中心不一致,并产生异常响声和振动。对策:在每一次计划检修中,都要检查和更换衬套。_轴承损坏。对策:必须检查1到2个大修周期才能更换轴承。汽包厂生产的动叶可调轴流风机的液压缸是故障率高的部件。故障类型主要有以下几种:1.液压缸小轴承损坏。液压缸小轴承损坏是液压缸常见的主要故障。故障现象是风机运行时叶片突然关闭。2009年1月9日2号机组负荷500MW时,炉膛负压突然波动,检查2A风机不工作,调整风机叶片开度,电机电流、风压不变,立即减负荷,增加2b风机叶片开度,调整锅炉正常运行。停机风扇2A修理处理,更换液压缸后正常。损坏的液压缸解体,发现滑阀组件小轴承严重损坏,滚珠、保持架解体。经分析,液压缸与轮毂中心的偏差,使轴承承受附加载荷,并使轴承在长期运行中受到磨损和疲劳损伤。


当高温轴流风机厂家采用两种不同的叶片进行声功率级分析时,风机的总声功率级分布所示,可以反映出风机各位置单位时间内辐射到空间的声能量。本公司采用多功能数字环境噪声分析仪对某项目上大风量轴流风机声压级进行测量,结果可知,高温轴流风机厂家的等效连续A声级约为87dB(A),并且噪声在63Hz单频时峰值达98dB(A),在125Hz单频时噪声峰值达96dB(A)。总体而言,风机进出口声功率水平较低,气流在这两个位置稳定,几乎没有涡流。高温轴流风机厂家叶轮位置处的声功率级较大,第二叶轮旋转方向与叶轮加速气流的夹角较大,冲击较大。气流比叶轮具有更高的能量,第二叶轮的声功率级大于叶轮。除叶片顶部的声功率级较高外,叶片非工作面中部的声功率级较高,是由于作用在边界层上的粘性力产生的速度梯度,导致回流,被主流带走形成较大的能量辐射,w在第二个叶轮处更明显。高温轴流风机厂家叶片穿孔后风扇整体声功率级的分布。风机前后气流稳定,声功率级略低于原叶片,一级叶轮顶部声功率级也略低,减少了叶尖泄漏现象。由于高温轴流风机厂家涡流的产生和脱落,叶片非工作面辐射的能量基本消失,因为工作面内的气流通过孔流向非工作面,非工作面内的气流获得能量克服粘性力,***了产生和脱落。涡流。同样,二级叶轮的声功率级也明显降低,但非工作面的涡流没有完全消失。可以考虑改变二级叶轮的穿孔参数来优化二级叶轮的流场。


高温轴流风机厂家叶片穿孔***了两级叶轮叶尖排流和非工作面涡流的产生和脱落,降低了该位置的声功率级。

穿孔后,改善了高温轴流风机厂家叶片周围的流场,降低了两级叶片通过频率的声压级,相应地降低了旋转噪声。

高温轴流风机厂家叶片穿孔后,整个频率范围内的A声级有不同程度的下降,中低频段的下降幅度较大,而高频段的下降幅度较小。穿孔后,宽带噪声成为主要噪声源。风扇式轴流风机在粮食通风冷却中的节能效果。

采用轴流风机对储粮进行降温实验,达到通风降温的目的,实现储粮的节能、环保和安全储粮。结果:采用轴流风机吸风负压通风,冷风通过仓底通风口进入仓内,由下至上通过轴流风机出口排出仓外。谷堆由下向上依次减小,冷却梯度和变化趋于平衡。结论:风机型小功率轴流风机在通风运行中采用低速间歇通风。通风时间比大功率离心风机长,但通风能耗低,水损失小。高温轴流风机厂家换气周期为10月11日至1月22日。运行过程中,大气温度10℃,低-29℃,大气湿度58%。通风间隔内严格按照《储粮机械通风技术规程》标准进行操作。在室内外温差大于8C,室外湿度小的情况下,通风间歇,有利于干冷天气。模拟了轴流风机后导叶改变对风机性能的影响,表明导叶数目减少4片后全压提升5。总通风23天,共552小时,平均降温15.3℃,通风结束时,仓库温度-14.0摄氏度中、上粒温度为-2.3摄氏度、中、低晶粒温度为-9.7摄氏度,较低为-25.5(?)c,平均堆粮温度为-6.1摄氏度


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