根据研究可知,为提高山东烘干风机低频噪声的消声量,在空间允许的条件下,消声片的厚度为100mm 较适宜。并且,消声片厚度与通道宽度比为1:1 时,消声效果较好。在压力损失要求不高时,增大消声片的排片角度,有利于增加消声量。
山东烘干风机消声器内部结构根据现场实际情况,消声器顶部设计为矩形弯头,便于安装。顶部弯头内设弧形导流结构,采用光滑镀锌板+吸声材料+护面+穿孔镀锌板的结构,在改变气流流通方向的同时对噪声进行消声;消声器下部采用折板式消声通道结构,用特定厚度的消声片,在特定角度下排列,对大风量轴流风机噪声进行治理;从各测点采集数据后,在polymax输入模块中选择已有的fr集,在稳态图中选择符号较多的列,即阻尼稳定的频率、频率和模矢量。消声器箱体内壁采用一定厚度的高密度吸声材料,在提高箱体隔声量的同时增加吸声材料对低频噪声的吸声系数。
山东烘干风机噪声治理措施
山东冠熙环保设备有限公司采用在大风量轴流风机进风口安装消声器的方式进行大风量轴流风机的噪声治理。将设计好的山东烘干风机消声器在大风量轴流风机的进风口处安装,采用进风导风罩将进风口消声器和风机进风口相连接,改变原水平进风模式为底部垂直进风,并且减弱进风口噪声向敏感建筑直接传播的趋势。风机运行时温升一般在20℃左右,温升控制在40℃以内,安全可靠。
(1)当导叶数减少时,随着导叶数的增加,山东烘干风机的性能优于风机。采用21个导叶的方案3是较佳方案,有效地提高了总压效率。同时,改造后的轴功率略有增加,方案3的功耗有所增加。
(2)当流场数据加载到固体区域表面时,叶片的应力、总变形和固有频率基本不变。离心力对叶片的强度和振动起着决定性作用,而空气动力对其影响不大。叶片的工作转速远低于一阶临界转速,不会发生共振。
(3)综合考虑方案3风机性能、轴功率、强度、振动分析结果,减少一套导叶,也可降低设计制造成本。由此可见,减径导叶方案3对实际生产和改造具有一定的参考意义。叶尖间隙对动轴流风机实际失速线的影响。
结果表明,山东烘干风机叶顶间隙过大,使风机实际失速线与理论失速线有较大偏差。实际失速线向下移动,同时会造成较大的负效率偏差。详细描述了试验过程,分析了操作点在性能曲线上的位置。后通过接近失速试验确定风机的实际失速线位置。通过引入相关系数,研究了叶尖间隙与失速点压力偏差、效率偏差的关系。山东烘干风机叶顶间隙与失速点的相对压力偏差相关系数为-0.99,即叶顶间隙越大,实际失速线与理论失速线的偏差越严重,实际失速点的负压偏差越严重。同时,叶顶间隙与效率偏差的相关系数为-0.93,即叶顶间隙越大,负效率偏差越大。重新调整后,两台引风机的就地机械指示基本相同,但DCS引风机2b开度比2a开度大13%,风机停运后,风机上盖和全行程运行动叶无异常,故液压缸为N。
根据***标准,山东烘干风机标准控制在V<4.6mm/s,电厂运行报警值设置为V<7.1mm/s,跳闸值设置为V<11mm/s,若担心仪表信号失真导致误跳闸,可设置二选二跳闸。测量振动位置可分为三个方向:水平方向、垂直方向和轴向。轴流风机壳体的中表面也是如此,这也是本标准允许的。对于运行中的风机,解决振动问题的关键是找到振动源。通常,在测量水平、垂直和轴向位置的较大振动位置时,应考虑到振动源。水平振动:可考虑轴承、转子平衡、气流发生和轴偏移引起的振动。一级叶轮的振动与电机的振动相似,主要是由复杂流场的气动力和风机基频的四、五倍频率振动引起的。
山东烘干风机垂直振动:可考虑产生风扇的基础,上下连接螺栓,风扇的固定部分引起振动。
轴向振动:可考虑中间联轴器弹簧受拉或受压引起的振动和轴承座轴向间隙。实际运行中,现场操作人员发现风机振动较大。他们首先想到的是平衡问题。无论振动源如何,就地平衡风机都是错误的。风机振动不平衡。为了找出振动超标的原因,首先要对振动源进行分析,然后采取适当的措施,有效地解决大振动问题。研究表明:导叶数目减少方案风机性能明显优于导叶数目增加的方案,其中方案三为改型性能较佳的方案,改型后的方案其轴功率有所增大、耗电量有所增加。
山东烘干风机运行时轴承温度。轴承温度是衡量风机安全运行的一个指标,因为山东烘干风机使用的轴承是进口的,如FAG或SKF。一般情况下,警报设置为90,跳闸设置为110 C。轴承温度主要通过温升的变化来测量。风机运行时温升一般在20℃左右,温升控制在40℃以内,安全可靠。工作压力8000pa,较大流量950m3/min,对旋风机结构如图1所示。
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