烘干风机厂家免费咨询「山东冠熙」
作者:山东冠熙2021/11/9 15:51:09








导叶数目减少时烘干风机厂家效率明显高于导叶数目增加时的风机效率; 在导叶数目减少的方案中,在qv < 87. 5 m3 /s 时全压全部高于原风机,在高于此流量时提升效果仅方案二比原风机效率稍高,其余方案略低于原风机,在设计流量82. 5 m3 /s 时,方案三的效率提升效果好,提升比例为0. 46 个百分点; 在流量低于设计流量时,方案四至六于原风机,高于设计流量时风机效率低于原风机,且随流量增大,效率下降速度加快。烘干风机厂家气流扰动方面根据流体动力学研究,在封闭蜗壳的气流压力、风量的变化会改变风机的工作状态致使风机发生振动。从性能比较上可以看出,方案三表现出优于原风机的性能,所以下文主要针对方案三和原风机进行流固耦合模拟研究。

烘干风机厂家轴功率Psh定义为单位时间内原动机传递给风机轴上的能量,其大小可反映烘干风机厂家的能耗。由于风机内部流动是复杂的三维黏性流,完全采用实验方法或三维商业软件求解其全工况下的性能费时费力且成本较高。因此导叶数目改造对于经济性的影响可通过轴功率来考察,图5 为原风机和方案三轴功率比较。可以看出方案三比原风机轴功率有少许增加且变化不大,这也与方案三全压提升做功能力增强有密切关系。

烘干风机厂家静力结构特性

在旋转机械中,叶片结构强度和振动直接关系到其安全运行,其取决于叶片表面的气动载荷和本身固有的力学性能。现场测试发现,引风机外壳与轴承座支撑肋板、轴承座支撑肋板与基础台板之间振动幅值之差均在10μm内,认为该引风机外部连接刚度正常。而仅对流体域进行研究还不能完全确定导叶数目变化是否对风机固体域产生影响,为此利用ANSYS Workbench 软件将流场压力数据加载到动叶片表面,对风机动叶进行了单向流固弱耦合,来研究导叶数目变动后动叶等效应力、总变形及振动的变化。



近似失速试验,即为了了解烘干风机厂家的实际失速线位置,详细记录风机进出口压力和风量,后一组风机失速前的稳定风压和风量数据作为风机的失速点参数。通过1b、2a、2b风机的近似失速试验,将三台一次风机的失速工况点数据放到性能曲线上,并拟合到曲线上,如图2所示。烘干风机厂家主要由进汽室、集流器、双级动叶、导叶、扩压管、动叶调节机构等部件构成。从图中可以看出,1b、2a、2b一次风机的实际失速线与理论失速线存在较大偏差。2号炉两台一次风机的失速线偏差略好于1b风机,但烘干风机厂家与理论失速线偏差较大。根据以往的试验和结果分析,发现一次风机出现急停的主要原因是风机理论失速线向下运动,这不是由于烟气系统阻力过大或烟气系统内部流场分布不均造成的,而是由于风机理论失速线向下运动引起的。风机合理结构。鉴于此,在电厂停堆期间,对现有鼓风机进行了检查。

(1)检查叶片同步后,未发现现有风机转子叶片同步问题,所有叶片均具有良好的调节特性,排除了叶片不同步。

(2)检查每台一次风机的叶顶间隙,得出每台一次风机的叶顶间隙见表2。由于烘干风机厂家涡流的产生和脱落,叶片非工作面辐射的能量基本消失,因为工作面内的气流通过孔流向非工作面,非工作面内的气流获得能量克服粘性力,***了产生和脱落。2A的烘干风机厂家的顶部间隙已在电厂进行了处理。2A一次风机的顶部间隙通过在壳体内壁添加玻璃纤维而减小。由于2A的烘干风机厂家失速试验是在顶隙处理后进行的,表中2A一次风机顶隙也是处理后顶隙的平均值。


烘干风机厂家的每一次计划检修返回工厂,对液压缸进行解体检修。同时,安装时应严格控制液压缸和轮毂中心不超过0.03mm,以减少控制头轴承、衬套和主轴的异常磨损,延长液压缸的使用寿命。液压缸滑阀卡死。液压缸滑阀卡阻故障是在风机操作叶片时,在某一开度附近突然开启或关闭。同时可以与lmstestlab无缝对接,将采集到的信号输入***处理软件进行后处理分析。例如,2012年7月12日,1号机组DCS发出风机电流差报警。风机1A电流由56A突然下降到49A,风机1A开度由54%变为59%。当风扇1b运行到60%左右时,它会突然打开。当风扇1B停止时,更换液压缸是正常的。断裂的液压缸发现控制液压缸活塞进回油的滑阀杆卡在阀套的各个位置。造成卡阻的原因是阶段对液压缸进、回油管进行改造后,未采取清洗措施将油管拆下,导致油管内焊渣直接进入液压缸,造成液压缸阀套油中的杂质颗粒。内壁有毛,使茎不能灵活移动。对策:油管维修后,必须将油管拆下清洗干净。同时,定期检查烘干风机厂家并更换润滑油,清洗油箱内的杂质,及时更换滤芯。(3)液压缸或油封或接头处漏油。对策:每计划回厂维修更换液压缸密封件,防止液压缸密封件老化损坏,做好试压和质量检查。在安装过程中提高现场维修技术水平,防止接头漏油。


从烘干风机厂家不同位置和X、Y、Z三个方向的周向振动来看,风机下部固定在底座上,比其他三个周向位置振动小。风机顶部水平振动为严重,主要为1159.86赫兹和1351.40赫兹、1828.22赫兹等高频振动。由于煤矿工作的性质,风机必须始终处于***运行状态,以保证井下有足够的新鲜空气。总体而言,烘干风机厂家振动主要是两级叶轮叶片通过频率与1159.86赫兹之和引起的,其次是高频气动力引起的振动和风机基频的倍频。风机振动主要为1351.40赫兹、1640.75赫兹、189.91赫兹和238.82赫兹。风扇基频的第四个频率189.91赫兹与风扇罩的第五阶固有频率193.70赫兹相似。可能发生共振。应通过优化风机结构来避免共振,以避免风机的基频和倍频。


1)对烘干风机厂家机壳阶固有频率进行模态试验。风扇基频的第四个频率与外壳的第五个固有频率相似。应通过优化风机结构来避免共振。

2)风机进出口振动较小,振动频率主要为风机基频及其倍频。两级叶轮和电机振动较大,主要是由流场气动力引起的高频宽带振动引起的。

3)由于风机下部固定在底座上,产生的振动小于周向位置。风机顶部的水平振动为严重。可以考虑在顶部安装一个减震器以减少振动。


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