山东烘干风机推荐 冠熙多年专注风机设备
作者:山东冠熙2021/11/8 16:53:17








(1)当导叶数减少时,随着导叶数的增加,山东烘干风机的性能优于风机。采用21个导叶的方案3是较佳方案,有效地提高了总压效率。同时,改造后的轴功率略有增加,方案3的功耗有所增加。

(2)当流场数据加载到固体区域表面时,叶片的应力、总变形和固有频率基本不变。离心力对叶片的强度和振动起着决定性作用,而空气动力对其影响不大。叶片的工作转速远低于一阶临界转速,不会发生共振。

(3)综合考虑方案3风机性能、轴功率、强度、振动分析结果,减少一套导叶,也可降低设计制造成本。由此可见,减径导叶方案3对实际生产和改造具有一定的参考意义。叶尖间隙对动轴流风机实际失速线的影响。

结果表明,山东烘干风机叶顶间隙过大,使风机实际失速线与理论失速线有较大偏差。实际失速线向下移动,同时会造成较大的负效率偏差。详细描述了试验过程,分析了操作点在性能曲线上的位置。噪声测点距风机出口表面中心1米,测点与出口中心点的连接线距出口表面45度。后通过接近失速试验确定风机的实际失速线位置。通过引入相关系数,研究了叶尖间隙与失速点压力偏差、效率偏差的关系。山东烘干风机叶顶间隙与失速点的相对压力偏差相关系数为-0.99,即叶顶间隙越大,实际失速线与理论失速线的偏差越严重,实际失速点的负压偏差越严重。同时,叶顶间隙与效率偏差的相关系数为-0.93,即叶顶间隙越大,负效率偏差越大。


比较两种叶轮的固有频率,山东烘干风机叶片角度可调的叶轮的频率略高于叶片角度固定的叶轮。这是因为叶片角度可调叶轮具有角度调节机构,其轮毂稍宽,整体质量大于叶片角度固定叶轮。模态质量反映了质量数对模态形状的影响。旋转噪声是当大风量轴流风机叶片旋转推动空气流动时,均匀分布的叶片与周围空气相互作用,引起气体压力脉冲而产生离散噪声。叶片角度可调的叶轮的模态质量较大,激振点和响应点的模态值大于叶片角度固定的叶轮。模态刚度和阻尼系数基本相同,对应的振幅较大,山东烘干风机叶片角度可调的叶轮的模态变形大于之前获得的叶片角度可调的叶轮的模态变形。关于一致性。

山东烘干风机配套电机为高压隔爆型三相异步电动机,额定转速2900r/min(48.33r/s),可调速。因此,当电机在额定工况下运行时,励磁频率为48.33Hz,避免了两个叶轮的固有频率,因此在额定工况下叶轮不会产生共振。由于温差的存在,在晶粒温度较高的部位容易出现露水现象,且四角不易受外界低温影响,温度较高。但是,需要注意的是,在调整电机转速时,在上述叶轮固有频率下,应尽量避免电机频率。

(1)考虑到矿山巷道开挖中不同掘进深度所需的风量和压力的差异,为避免浅层掘进深度的高风量和压力影响井下人员的正常作业,造成不必要的功耗,在叶轮上增加叶片角度调节模块。通过调节叶片角度来控制风量和压力的机构。

(2)山东烘干风机利用ANSYS对两种不同的叶轮结构进行了自由模态计算和分析。在叶轮结构的每一级前后,都增加了叶片角度调节机构。在谷底温度变化过程中,山东烘干风机通风后谷底较低温度是由于与冷空气的密切接触,提高了通风冷却效果。两个叶轮阵列显示了从叶片顶部到根部的弯曲变形和叶片两侧的扭转变形。由于角度可调结构的叶片材料刚度小,变形稍大,存在叶根。扭转变形小。


在山东烘干风机额定工况下进行振动试验。两个叶轮转速2900r/min,容积流量708m3/min,风机压力5757pa,总压效率77.3%。风机以额定功率运行,风机上安装的三向加速度传感器将测点处的振动信号传送给SCADAS多功能数据采集装置。采集装置与计算机中的信号分析系统lmstestlab相连,实现信号的传输。通过信号分析,得到了山东烘干风机测试位置的频谱特性。03mm,以减少控制头轴承、衬套和主轴的异常磨损,延长液压缸的使用寿命。由于电机的激振和内部流场的气动力是风机振动的主要激振源,在山东烘干风机入口、一级叶轮、二级叶轮、电机和风机壳体出口周围设置四个测点,共20个测点。四个加速度计测试五次。每个传感器有三个通道:X、Y和Z。它们分别对应于风扇的轴向、垂直和水平径向。信号分析系统的参数是在传感器、采集仪器和计算机准确连接后设置的。当转速为2900r/min时,基频约为48.3Hz。考虑到气动激励频率较高,采样频率设为6400Hz,设定后进行信号采集。


在山东烘干风机稳态模拟完成后,将稳态模拟结果作为初始场。采用滑动网格模型对非定常流动进行了数值模拟。边界条件与稳态模拟相同。湍流模型采用Les模型,子格子模型采用***agorinsky-Lilly模型。噪声模拟采用噪声模拟模型FW-H,根据Lighthill方程的推导过程,单极、偶极和四极源、气流和旋转叶片的周期性撞击产生的噪声属于单极源,气流和旋转叶片相互作用形成的不稳定反作用力产生的噪声属于单极源。物体属于偶极源,流场总粘应力产生的噪声属于四极源。由于轴流风机在设计初期安装在仓库窗户上,所以本试验采用了向上通风。采用RNGK-E湍流模型计算了山东烘干风机的稳态流场。在此基础上,利用LES软件对山东烘干风机的瞬态流场进行了计算,并引入了FW-H噪声模拟模型对风机的流场进行了计算。模拟中的噪声接收点与***标准规定的噪声测试中的传声器位置一致。噪声测点距风机出口表面中心1米,测点与出口中心点的连接线距出口表面45度。为了避免电机对实际测量结果的影响,一般的监测点设在进口侧。本文设置了四个监测点,即监测点1:机器进口面为45度,相距1米;监测点2:风机进口;监测点3:两级叶轮中部;监测点4:风机出口。



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