对衬板进行热处理,是降低球磨机衬板磨损的重要途径,因此要根据衬板的材质,选择合适的热处理工艺。然而在实际的工作中,相关工作人员缺乏对衬板材质的认识,从而热处理的工作中,对衬板的加工不足,不仅没有起到强化的作用,反而使衬板的强度更低,在受到钢球、物料的撞击时,就会出现塑性变形的现象。热处理工艺不合理,还会影响衬板的屈服强度,使球磨机螺栓在巨大的剪切力的作用下,发生断裂的现象。
高分子煤仓衬板适用于煤炭、冶金、钢铁、火电、水泥、焦化、玻璃、洗选煤、冶炼等行业的煤仓、料仓、漏斗、溜槽做衬板,可有效解决困扰企业生产中的煤仓、料仓堵塞、粘结、架桥问题。
可利用该材料制成煤仓内衬。这样不仅延长了使用寿命,同时也提高了工作效率,可带来巨大的经济效益和社会效益。采煤用的溜道材料改用超高分子量聚乙烯后,不但可以节省大量钢铁,减轻劳动强度,还可以降低原溜道的坡度,增大煤的产量。
锅炉给煤中断的现象磨煤机入口管发生堵塞时,给煤机入口与磨碗上部差压下降,磨煤机电流降低,磨碗上下部差压减小,磨煤机入口风压下降,冷风调门自动开大,磨出口温度上涨较快,机组主汽压力下降,煤主控在自动时,其他运行磨煤量增加。当监盘发现磨组参数有上述异常变化时,判断为磨煤机入口管堵塞。故障给煤机给煤量到零;断煤信号报警;烟气含氧量上升;床温下降,返料温度下降;蒸汽流量、压力、温度下降,炉膛压力降低;给煤机内部温度高报警。
可以通过技术改造,改变煤仓结构、煤仓内壁铺设超高分子量聚乙烯煤仓衬板以及安装煤仓疏通机等方法改善给煤机入口堵煤的现象。对于经常发生给煤机堵煤问题的电厂,应根据实际设备情况进行相应设备的技术改造,以解决困绕锅炉安全经济运行的给煤机堵煤问题。
煤仓壁采用的膨胀螺栓固定,衬板与煤仓壁一起打孔,先用Φ14mm钻头钻通孔,再用Φ22mm的钻头扩 孔,采用m12X150的膨胀螺栓固定。螺栓布局按10—15条/m2,在受冲击较大的区域可以增加螺栓固定。为了考虑衬板的螺栓系数,在安装时应考虑膨胀间隙,应将竖缝间隙在4mm-8mm之间。
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