共渗初期炉气氮势过高,使高合金锻件热处理价格加工渗层中氮含量高
4、主要是共渗初期炉气氮势过高,使高合金锻件热处理价格加工渗层中氮含量高,故应控制氨气流量和氨分解率。其他共渗时间太长,碳浓度会添加,促进氮化 物分解,呈现脱氮进程使原子氮变成分子氮而构成孔洞。 5.高合金锻件热处理价格加I黑带多在0~ 30μm表层范围内。构成的合金元素的氧化物、氮化物和碳化物小颗粒使奥氏体中的合金元素"贫化” ,淬透性下 降,构成非马氏体***黑网一般在黑 带内侧构成,碳氮沿奥氏体晶界涣散在晶界构成Mn、T等元素的碳氮化合物,使晶界附近中的合金元素下降,淬 火时易构成托氏体。同理在共渗层过渡处同样会构成黑网。
高合金锻件热处理价格生产中常用的质量检验项目和方法
高合金锻件热处理价格零件的技术要求不同,高合金锻件热处理价格工艺不同,质量检验项目和方法也不同。高合金锻件热处理价格生产中常用的质量检验项目和方法有以下几种。 二、微观***检查和断口分析。 1)微观检查方法。钢的微观经验常采用酸腐蚀法,包括热酸腐蚀检测、冷酸腐蚀检测、电解酸腐蚀等。 2)断口剖析。分析包括微观断口分析和显微断口分析。 三、显微***分析。 1)钢高合金锻件热处理价格后纤维***的鉴别。 2)检查钢的显微缺点。 3)检查钢中非金属夹杂物。 4)化学高合金锻件热处理价格的深度测定。 5)灰铸铁的***检查。 6)常用有色金属的***分析。 四、力学性能实验。 1)检查高合金锻件热处理价格零件的硬度。 2)高合金锻件热处理价格零件的力学性能试验。 五、无损检测。 1)检测内部缺点。 2)是检测表面缺陷。
淬冷剂对淬火质量的影响
随着淬火技术的发展,人们逐渐发现淬冷剂对淬火质量的影响。三国蜀人蒲元曾在今陕西斜谷为诸葛亮打制3000把刀,相传是派人到成都取水淬火的。这说明中国在古代就注意到不同水质的冷却能力了,同时也注意了油和尿的冷却能力。中国出土的西汉(公元前206~公元24)中山靖王墓中的宝剑,心部含碳量为0.15~0.4%,而表面含碳量却达0.6%以上,说明已应用了渗碳工艺。但当时作为个人“手艺”的秘密,不肯外传,因而发展很慢。 1863年,英国金相学家和地质学家展示了钢铁在显微镜下的六种不同的金相***,证明了钢在加热和冷却时,内部会发生***改变,钢中高温时的相在急冷时转变为一种较硬的相。法国人奥斯蒙德确立的铁的同素异构理论,以及英国人奥斯汀早制定的铁碳相图,为现代高合金锻件热处理价格工艺初步奠定了理论基础。与此同时,人们还研究了在金属高合金锻件热处理价格的加热过程中对金属的保护方法,以避免加热过程中金属的氧化和脱碳等。
热水锅炉的腐蚀原因浅析
现就锅炉的腐蚀原因浅析如下: 1.不控制补给水量。热水锅炉安全监察规程00条规定:“热水系统的***量一般不大于系统水容量的1%”,但是有些单位误认为,有了热水锅炉,使用热水就方便了,把系统的热水用来洗澡、洗衣服等等,一台2.8MW热水锅炉,每天补水近百吨。 2.不认真执行“低压锅炉水质标准”(以下简称标准)。标准中明确规定,在供水温度≤95℃时,循环水应控制PH值达到10~12,这是一个非常重要的指标,可是有些单位却不予以执行。而这些单位对补给水硬度却比较重视,有的还特意安装了流动床水处理来满足补充软化水的需要,他们错误地按蒸汽锅炉用水标准供给热水锅炉,认为软化水合格了,就不会结垢和腐蚀。 3.热网管线安装不合格,循环水送不到系统末端的用户。有些用户为了不挨冻,就增加排放空气次数,排水就热,不排就凉,结果增大了***量。 4.膨胀水箱与锅炉定压不一致。某单位的膨胀水箱设在四层楼上,其高度不到15米,但锅炉定压为2.5kg/cm2,结果司炉工为保持2.5kg/cm2工作压力指标,经常进行补水,这些水不明不白地溢流到地沟里,即费水又费煤。 5.停炉不***。采暖期过后锅炉停运,被辞退,有的锅炉装满软化水,有的锅炉暴露在大气中,缺少必要的***。
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