控制合适的碳当量加大废钢加入量,使废钢加入比例达到7%~ 10%,硅的控制力求精准,使碳当量保持在4.2%~ 4.3%。
加强退火工艺控制
大小管混退时按大管参数控制,进凉管时在热管的基础上再多隔两个链爪。
加强取样频次,提高监控水平为更好地控制退火质量,及时,准确,快速地反应退火效果,在退火炉后增设金相快速取样设备,取样频次由原来的100支取一个样,增加至25支取一个样,使金相检验结果直接服务于退火炉,有利于退火参数的控制与调整。
球墨铸铁管后期管模难以拔管 管模内表面产龟裂纹,浇铸成形的铸管外表面凸出龟纹,铸管与管模间摩擦力增大,铸管冷却至暗红色(650℃左右),拔管钳没有足够大的张力拔出铸管,增大涨缩油缸压力时,容易把铸管承口撑坏,造成承口纵向裂纹。管壁的力学性能差异较大,内壁共晶渗碳体,珠光体的分解和转变,使石墨球长大,***体积膨胀,导致铸管径向尺寸变大,石墨化程度越高,石墨球越容易长大,从而体积膨胀越大,而渗碳体,珠光体的分解是需要一定的温度和时间要求的,分析结果表现为外壁珠光体与渗碳体转变不彻底,因而,因相变程度不同,体积变化不同,导致管子内外壁产生方向相反的内应力。图3d靠近端面外壁珠光体含量为18%,铁素体减少,初生渗碳体,珠光体及莱氏体增多。版权所有©2024 产品网