电厂真空查漏技术特点
1. 电厂真空查漏装置的整体系统设计采用了全密封结构设计,采用了***的循环抽取原理,大大提高了装置本身抵抗负压并抽吸样水的能力,同时也杜绝了凝汽器检漏装置本身向凝汽器内部泄漏空气的可能;
2. 在真空泵前的水箱设置了液位开关,液位低时及时发出报警信号,停止真空泵,有效的保护真空泵;
3. 电厂真空查漏装置设置了自动控制系统,在样水进口阀门处安装了电磁阀,并在检漏盘中设置电气控制系统,当需要对阀门进行切换时,只需在检漏盘上旋转相应的开关即可实现对阀门的开闭控制,大大减轻了操作的强度。特别是在发电机组运行中,即使发现水位xu假波动时,也很难快速查明原因予以消除。电磁阀采用完全密封式零操作差压型常开电磁阀,既保证了系统的气密性能,又能保证电磁阀在零操作差压下能正常启闭。
4. 为了满足火力发电厂日益提高的自动化要求,装置可以预留所有化学分析仪表信号的模拟量或者数字量远传接口,以实现远程的计算机或仪表监测。
世豪电力分享真空急剧下降的原因和处理?
循环水中断:循环水中断的故障可以从循环泵的工作情况判断。若循环泵电机电流和水泵出口压力到零,即可确认为循环泵跳闸,此时应立即启动备用循环泵。若强合跳闸泵,应检查泵是否倒转;若倒转,严禁强合,以免电机过载和断轴。如无备用泵,则应迅速将负荷降到零,打闸停机。正常运行时,真空靠蒸汽凝结形成,漏气影响变小,同时,供汽由前汽封和蒸汽系统各阀阀杆漏汽承担,汽量有保证,真空有所提高,但容易波动。 循环水泵出口压力、电机电流摆动,通常是循环水泵吸入口水位过低、网滤堵塞等所致,此时应尽快采取措施,提高水位或清降杂物。 如果循环水泵出口压力、电机电流大幅度降低,则可能是循环水泵本身故障引起。 如果循环泵在运行中出口误关,或备用泵出口门误门,造成循环水倒流,也会造成真空急剧下降。
低压缸结合面及安全门法兰泄漏。原因主要有:①汽缸制造、检修、安装质量有问题,汽缸法兰结合面不严或有残余应力存在,机组投运后出现漏汽。需要着重分析以下数据:主机低ya轴封压力、供汽母管轴封回汽门开度、小机轴封压力、小机轴封回汽手门状态、轴封加热器液位高度及其U型管道水封情况。②机组启动、停止过程中加减负荷过快,汽缸夹层和法兰加热装置使用不当;停机后汽缸保温打掉得过早或检修后保温包得不好,停机后缸温下降过快或者汽缸进冷汽、冷水等,使汽缸内外壁和法兰内外壁温差过大,致使上下缸结合面吻合度不好,局部产生间隙,大量空气由此进入排汽室,造成真空度下降。
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