汽轮机轴封系统调节不当。因轴封供汽压力不能随负荷的变化而做相应的调整,造成空气进入凝汽器汽侧而降低其真空度。汽封间隙的大小、汽封的完好程度也是造成轴封漏泄的较重要因素。
轴封系统结构不完善。单进、单出轴封系统轴封套上半部轴封无进、出汽管,只有下半部轴封套有进、出汽管,上半部轴封压力低,下半部轴封压力高,上、下轴封压力不均匀,影响轴封密封效果。
在火电厂中,凝汽器水位测量成了大难题,稍有不慎,就会出现测量失准,直接威胁汽轮机的安全运行。chao速试验前,真空严密性试验结果为100Pa/min,正常运行状态为1台真空泵和1台射水抽气器。特别是在发电机组运行中,即使发现水位xu假波动时,也很难快速查明原因予以消除。为此,世豪电力公司科研人员设计安装了一种新型的水位计,用简明的压力测量取代传统的差压式测量,通过计算得到水位值,使得测量的参数更加可靠。同时,该装置使用简单,可有效防止凝汽器guan水查漏时监视失误引起的事故隐患。
真空严密性试验参考标准:
1. DL/T932-2005《凝汽器与真空运行维护导则》中对真空系统严密性的要求如下。机组真空下降速度:小于100MW机组,不大于0.4KPa/min;大于100MW机组,不大于0.27KPa/min。
2. 火力发电厂节约能源规定(试行)保持汽轮机在有利的背压下运行,每月进行一次真空严密性试验。上部空气少,无过冷却,换热系数基本不变,端差增加较少,冷却水出水温度随排汽温度增加。当100MW及以上机组真空下降速度大于400Pa/min(3mmHg/min)、100MW以下机组大于667Pa/min(5mmHg/min)时,应检查泄漏原因,及时消除。在凝汽器铜管清洁状态和凝汽器真空严密性良好的状况下,绘制不同循环水温度时出力与端差关系曲线,作为运行监视的依据。
目前我们凝汽式汽机真空严密性试验标准为:0.133 优、0.266 良、0.399 合格。
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