当前国内汽车维修行业已具有相当规模,而水路挖掘机维修行业起步相对较晚,在维修中还存在着诸多技术问题。这些问题的存在,导致机械维修质量不高,装备可靠性差,使消费者蒙受损失,甚至重大水路挖掘机事故的发生。工作时,利用惯性力将铲斗甩出去,挖得比较远,挖土半径和挖土深度较大,但不如反铲灵活准确。水路挖掘机出租的小编针对水路挖掘机维修工作中遇到的常见技术问题做简要分析,旨在引起有关人员的重视。
1 不能正确判断分析故障,盲目大拆大卸的现象司空见惯。
一些维修人员由于对水路挖掘机结构、原理不清楚,不认真分析故障原因,不能准确判断故障部位,凭着“大概、差不多”的思想盲目对机械大拆大卸,结果不但原故障未排除,而且由于维修技能和工艺较差,又出现新的问题。1台日产小松推土机,出现柴油机动力不足、机械无法工作的故障,维修人员拆卸分解了PT喷油泵和喷油器也没有找到故障原因,更换1个喷油泵试验,故障依旧。机电一体化的萌芽约发生在1965年前后,而在批量生产的液压挖掘机上采用机电一体化技术则在1985年左右,当时主要目的是为了节能。***后检查故障是由于所用柴油内部杂质、水分过多引起,而此次拆卸却导致PT喷油泵的性能明显下降,柴油机功率不足。
因此,当机械出现故障后,要通过检测设备进行检测,如无检测设备,可通过“问、看、查、试”等传统的故障判断方法和手段,结合水路挖掘机的结构和工作原理,确定***可能发生故障的部位。4、***液压系统与发动机的完1,美匹配,可实现复合动作,并保证了***、可靠的工作和高经济性的同时实现。在判定水路挖掘机故障时,一般常用“排除法”和“比较法”,按照从简单到复杂、先外表后内部、先总成再部件的顺序进行,切忌“不问青红皂白,盲目大拆大卸”。
不检查新件质量,装配后出现故障的问题比较常见。
在更换配件前,有些维修人员对新配件不做技术检查,拿来后直接安装到水路挖掘机上,这种做法是不科学的。目前市场上出售的零配件质量良莠不均,一些假3,冒伪1,劣配件鱼目混珠;还有一些配件由于库存时间过长,性能发生变化,如不经检测,装配后常常引起故障的发生。如果挖掘的东西负荷过重时,即便拉动把持杆功课机械也无举措,而堕入掉压形态。1台上海120A推土机,柴油机机油冷却器冻裂,导致机油中进水,更换一新机油冷却器,起动试机,机油中仍然进水,又检查了其它部件,未找到故障原因。
后拆开新机油冷却器边盖,发现边盖处的封油圈没有压实,导致机油和水发生混合,原因是机油冷却器质量不过关。1台ZL50装载机,柴油机机油压力过低,分析是机油滤清器堵塞,更换了一新机油滤清器,试机机油压力仍低。这意味着定义的回转速度,既不是指起动时的,也不是指制动时的回转速度。后检查或更换了所有可能导致机油压力低的零部件,但机油压力仍不能升高,***后在没有查到故障原因、机油压力偏低的情况下勉强使用,结果导致柴油机烧瓦抱轴、曲轴断裂、连杆弯曲,损失万余元。后经检查是由于更换的机油滤清器滤芯(粗滤器)已被过多的铁锈堵塞,原因是该滤清器长时间库存保管导致内部生锈。因此,在更换新配件前一定要进行必要的检查测试,检测包括外观及性能测试,确保新配件无故障,杜绝其引起的不必要麻烦。
业内人士指出,中国单斗液压挖掘机应向全液压方向发展;斗容量宜控制在0.1-15 mamp;sup3;;而对于大型及多斗挖掘机,由于液压元件的制造、装配精度要求高,施工现场维修条件差等,则仍以机械式为主。应着手研究、运用电液控制技术,以实现液压挖掘机操纵的自动化。1.挖掘机是经济投入大的固定资产,为提高其使用年限获得更大的经济效益,设备必须做到定人、定机、定岗位,明确职责。
我国自上世纪六十年代末开始研制、发展挖掘机产品,经过短短40余年,特别是改革开放30余年来,中国挖掘机制造行业发展尤为迅速。重视采用新技术、新工艺、新结构,加快标准化、系列化、通用化发展速度。国1,家统,1计局数据显示,2010年,中国挖掘机制造行业规模以上企业有252家,实现销售额1697.85亿元,实现产品销售利润253.67亿元,利润总计为214.06亿元,同比增幅均超过80%。
中国挖掘机市场平均以30%速度递增,成为世界用量***1,大的市场之一。另外要留意发动机机油标尺上密封圈的磨损状况,防止其磨损致使雨水渗到机油里边,机油加注口也要查看,露天停放必要时可套上一个塑料袋,做到万无一失。从发展情况看,中国正处在道路交通、能源水利、城市建设等各方面基础设施建设的高峰期,挖掘机市场需求量逐年上升,2010年***挖掘机实际累计销售总量超过16.5万台,同比增长达到了74.5%。
版权所有©2025 产品网