惠州高光机厂性价比出众
作者:大兴机床2020/3/27 0:09:54





加工中心主轴准停位置的解决方案

主轴不准停  

主轴旋转时,实际转速显示值由脉冲传感器提供,两组矩形脉冲相位反映主轴的转向,脉冲的个数反映主轴的实际转速。应首先检查接插件和电缆有无损坏或接触不良,必要时再检查传感器的固定螺栓和联接器上的螺钉是否良好、紧固。如果没有发现问题,则需对传感器进行检修或更换。立卧两用数控铣床的主轴方向可以更换,能达到在一台机床上既可以进行立式加工,又可以进行卧式加工,同时具备上述两类机床的功能,其使用范围更广,功能更全,选择加工对象的余地更大,给用户带来不少方便。



主轴停在不正确位置上

   这种故障一般发生在重装和更换传感器后,此时传感器轴的位置不可能与原来一样。加工中心主轴准停的位置可以通过设定数据来调整,改变S值可以校正主轴的停止位置,调整时,要注意输入数据与要校正的方向有关。在校正偏移角度时,S后不能输入负角度值。调整过程往往要重复多次,只要调到在主轴的***公差10。~11。范围内就能顺利换刀。经检查发现,该机床的部份参数存在不同程度的错误,在故障原因不明的情况下,根据机床原出厂数据,首先对参数进行了***,重新开机后,故障清除,机床***正常工作。



故障维修实例分析

主轴准停不准的故障维修 故障现象:加工中心主轴准停不准,引发换刀过程发生中断。

  分析及处理过程:开始时,出现的次数不很多,重新开机后叉能工作,但故障反复出现。加工中心故障出现后,对机床进行仔细观察,发现故障的真正原因是主轴准停的位置发生了偏移。主轴在准停后如用手碰一下(和工作中换刀时刀具插入主轴的情况相近),主轴则会产生相反方向的漂移。检查电气单元无任何报警。该机床的准停采用的是编码器方式,从故障的现象和可能发生的部位来看,电气部分的可能性比较小。机械部分叉很简单,***主要的是联接,所以决定检查联接部分。在检查到编码器的联接时发现编码器上联接套的紧定螺钉松动,使联接套后退造成与主轴的联接部分间隙过大,使旋转不同步。将紧定螺钉按要求固定妤后故障消除。但由于其龙头企业,济南机床厂的陨落,老金只能忍痛把山东排除在五强之外。

加工中心主轴***不良的故障维修 故障现象:加工中心主轴***不良,引发换刀过程发生中断。



  分析殛处理过程:某加工中心主轴***不良,引发换刀过程发生中断。开始时,出现的次数不很多,重新开机后叉能工作,但故障反复出现。在故障出现后,xtHL床进r仔细观察,才发现故障的真正原因是主轴在定向后发生位置偏移,且主轴在***后如用手碰一下(和工作中在换刀时当刀具插入主轴时的情况相近),主轴则会产生相反方向的漂移。检查电气单元无任何报警,该机床的***采用的是编码器,从故障现象和可能发生的部位来看,电气部分的可能性比较小;机械部分又很简单,***主要的是连接,所以决定检查连接部分。加工中心在检查到编码器的连接时,发现编码器上连接套的紧定螺钉松动,使连接套后退造成与主轴的连接部分间隙过大使旋转不同蚩。将紧定螺钉按要求固定好后故障消除。五面加工中心根据结构不同分为两种类型,一种是主轴可以旋转90°,可以进行立式和卧式的加工,其结构跟龙门加工中心一样,主轴除外。



***从事CNC加工,数控车床加工,CNC数控加工,精密五金零件加工的CNC加工中心



速度控制单元不良引起加工中心跟随误差报警

一台配套FANUC6 M系统的立式加工中心,在自动加工过程中突然出现ALM401,ALM431报警。

分析与处理过程:FANUC 6M系统 ALM401、ALM431的含义同前述,故障的分析与测量过程同上例。

经测量速度控制单元的测量端CH18上的VCMD输入有电压,但测量端CH8上的电流给定值始终为0V,判定故障应与速度调节器回路有关。

对照FANUC直流伺服单元原理图分析,检查速度调节器各组成元器件,经测量发现速度调节器的集成运算放大器Q1的反相输入端(Q1的2脚)输入有电压,但Q1的输出端(Q1的1脚)始终为0V,由此确认Q1损坏。更换同规格的集成运算放大器后,故障***正常。根据经验,我们认为加工不同材料时一定要选择合适的刀具,避免不必要的增加成本。

系统参数错误引起跟随误差报警的故障维修

故障现象:一台配套FANUC 6ME的立式三轴加工中心,在开机后CRT显示401 410 411 420 421 430 431号报警

分析与处理过程:FANUC 6M系统CRT上显示以上报警的含义及分析过程同前,初步判定故障发生在速度控制单元的公共部份

检查立式加工中心伺服驱动器电源、速度控制单元辅助电源等公共部份,未发现伺服驱动系统存在不良。考虑到在一般情况下,同时发生X轴,Y轴,Z轴伺服驱动器损坏的可能性较小,因此维修时检查了伺服系统的参数设定。经检查发现,该机床的部份参数存在不同程度的错误,在故障原因不明的情况下,根据机床原出厂数据,首先对参数进行了***,重新开机后,故障清除,机床***正常工作。为了保证加工精度,又对机床的间隙,螺距等参数进行了重新测量与补偿,机床的精度得到了***,立式三轴加工中心机床工作完全正常。(2)冲压时因为模具保证了冲压件的尺寸与外形精度,且一般不***冲压件的表面质量,而模具的寿命一般较长,所以冲压的质量不乱,互换性好,具有“一模一样”的特征。


雕铣机导轨维护需要注意的几点


1.雕铣机在操作运用中要注意防止切屑、磨粒或许切削液散落在导轨面上,不然会引起导轨的磨损加重、擦伤和锈蚀。为此,要注意导轨防护设备的平时查看,以确保导轨的防护。


  2.经过导轨光滑,减少摩擦阻力和摩擦磨损,以防止低速匍匐和降低高温时的温升。关于滑动导轨,选用光滑油光滑;cnc加工中心机-大兴智能数控机床的故障率随使用时间的推移有明显变化,其形状如图7。而翻滚导轨,则光滑油或许光滑脂均可。导轨的油光滑一般选用主动光滑,咱们在操作运用中要注意查看主动光滑体系中的分流阀,假如它发作故障则会造成导轨不能主动光滑。


  3.有必要做到每天查看导轨光滑油箱油量,假如油量不够,则应及时增加光滑油;同时要注意查看光滑油泵是不是可以守时发动和中止,而且要注意查看守时发动时是不是可以供给光滑油。



  4.加工石墨及陶瓷等资料时,请选用石墨雕铣机。由于石墨及陶瓷资料,加工时粉尘很大,简单进到丝杆导轨里,影响丝杆导轨的寿数。


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