达州6KV液阻柜公司诚信企业
作者:鄂动机电2020/7/23 2:43:40

水阻柜起动电动机跳闸原因分析


启动过程结束切除水电阻时跳闸

电动机运转50s后切除水电阻,短接真空接触器动作后立即跳闸,故障原因有以下两种:

3.1 水电阻阻值偏大

因溶液渗漏、蒸发使液位下降后补水,或Na2CO3因化学反应减少,都会导致水电阻阻值偏大。在启动运转时,电流表稳定在210A上下,磨机加速声音低 沉,50s内电动机转速达不到90%以上(约75s),所以短接真空接触器闭合时,使负载突然加大,电流有一个很大的阶跃(达到300A),致使电流速断 保护动作跳闸。可以切断低压供电接触器,PLC掉电后接通高压柜跳闸开关,停止主电机。因此向溶液中添加Na2CO3来降低水电阻阻值是解决办法。理论上应抽取溶液,化验其浓度来计算添加Na2CO3的质量,实际中可根 据现场观测情况,逐步定量添加,观察启动效果,只要满足启动即可。

3.2 电极表面附着污物致使启动电阻偏大

水电阻经过一定时期的使用,电极表面附着污物使得启动电阻偏大,故障现象与水电阻阻值偏大时几乎一样,很不好判别。一、磨机水阻柜性能特点:1、起动电流小而且恒定,一般起动电流≤1.3倍的额定电流,降低了电机起动温升,有效地延长电机使用寿命。一般经验是,若启动柜使用5年以上发生此故障现象,则应考虑电极污物原因。清洗电极污物的方法可按说明书中用浓度为30%的强酸刷洗即可。

3.3 短接真空接触器三相不同步

短接真空接触器刚闭合差动保护即动作跳闸,但电流表显示只是增大一点,这说明真空接触器三相不同步。2短路接触器在运行中断开短路接触器在运行中断开,PLC检测不到电动机转子星点短接信号,就要输出保护跳闸信号。调节真空接触器三相同步时,可每相串接一个灯泡,通过 机械杠杆使触点缓慢闭合,观察灯泡的通电状况进行调整,但调节时必须保证触点间隙不能小于规定的小间隙,避免启动时击穿。这个故障很少发生,设备使用至 今仅发生过一次。



注意事项


1、起动完毕后,液阻箱内液体仍带有高压电,严禁触摸电解液、极板等带电部分,同样应避免接触液阻箱。

2、只有“允许起动”灯亮后,才可起动主电机。若起动器复位后“允许起动”灯不亮,应检修后才可使用起动。

3、用一段时间又重新启用起动器,应先检查水箱是否摆正,液面是否达到规定的高度,动极板是否升降自如。

4、当因设备检修或其他原因导致起动器工作电源相序发生变化而初次上电时,一定要注意极板移动方向。

5、若起动柜空试时正常,而电机运行时起动柜液温过高甚至“开锅”(水箱冒水汽),是因电机星点接触器吸合不好所致。应立即停机检修。否则,易引起水箱变形甚至损坏。



高压交流电动机液态软起动装置技术性能优势

1)采用移动式和专利极板,液态电阻具有良好的无级切换特性及可控性


液体电阻具有负温度特性,即阻值随液温变化发生反比变化,但变化余量相对较小,且阻值不可能减小到零;负温度特性也是非线性的。一般热工计算都采用热工检验报告中散热量与计算温度的关系来计算。本装置液阻箱内部由一组特殊的固定电极和活动电极组成极板对,动电极通过一套绝缘的传动系统相连接,使得三相电阻在高压、大电流情况下可以无级自动切换,充分利用了液态电阻的可切换性特点,保证起动过程的平滑、无冲击。

同时,在起动完成时,动静极板接近,电阻趋近于零,运转切换时对电网不会产生二次电流冲击,对机械系统不会产生机械冲击。



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