高压水阻柜工作原理-河南水阻柜-鄂动机电
作者:鄂动机电2020/4/14 21:23:59

本文对因水阻柜故障引起的电动机无法启动、启动时跳闸和运行中水阻柜报警等现象加以总结。


1 无法启动

其原因主要是水阻柜无备妥信号,因为备妥信号只在电动机启动时有效,电动机启动完毕后有无备妥信号均可。故障的原因及解决方法分为以下几种。

1.1 液体温度超过设定值

水阻柜液体温度由温控仪检测,测温元件为Cu50热电阻;液体温度下限设定在5℃,上限设定在70℃。

(1)液体温度低于下限设定值:出现这种情况主要在冬季,长时间停机,液体可能会结冰,活动极板无法移动。同时温控仪将PLC电源断开,PLC失电,水阻柜无备妥信号输出。此情况下,可开启加热器。

(2)液体温度高于上限设定值:出现这种情况主要是电动机多次启动或在启动前液体温度已经接近上限设定值,在启动过程中液体温度上升,高于上限设定值(甚至会引起液体“开锅”,溢出箱体)。温控仪输出温度高信号给PLC,水阻柜无备妥信号输出,停车后无法再次启动。这时可让液体自然冷却或用冷却风机使其冷却,不过耗时过长;另一方法是将水阻柜中的液体抽出二分之一,加入凉水来降低水温,并再向液体中逐步添加Na2CO3,观察启动效果,满足启动电流≤1.3Ie即可。

(3)测温元件Cu50热电阻开路,温控仪显示温度超过上限设定值,更换Cu50热电阻即可。

1.2 水阻箱里的液位低

在夏季因为环境温度高或经常启动后溶液的温度升高造成水蒸发,水箱内液面如果低于水箱盖板100mm以下,也为继电器输出PLC液位低信号,水阻柜无备妥信号输出,停车后无法再次启动,一般加水至标准水位即可正常启动。

1.3 水阻柜复位后活动极板未回到上限(未移动)

停车后,水阻柜复位,活动极板要回到初始位置,为下一次启动做准备。如果水阻柜复位后活动极板为回到上限(未移动),PLC检测不到行程上限开关信号,水阻柜就无备妥输出。其原因是带动活动极板移动的丝杠滑丝、伺服电动机不转或行程上限开关坏。丝杠滑丝和行程上限开关坏时只能更换;伺服电动机不转,主要是复位接触器KM2坏或伺服电动机自身损坏。

1.4 PLC自检不正常

故障多发生在长时期停机再启动主机的时候。PLC内部编有自检程序,主要检测水阻柜有无报警信号,水阻柜若有报警信号,则PLC自检不能通过。



高压电机起动柜原理直观,通常***会展现什么毛病,如电机发起***是非常屡屡,通常一年加一次水可,直观出毛病的地方作为继电器、限位开关等电器元件,毛病直观除去。稳定情况之下能应用10-15年。


高压电机起动柜作业功能特色:

(1)制动电流大,滑润无冲击,确保电网可信运转;

(2)制动电流大于额定电流的1.3倍

(3)可相继制动10~20次,尤其局限在牵引制动;;

(4)对于电网冲击大,无谐波水污染 ;

(5)制动稳定,常用保护电动机以及传动机械;

(6)结构直观,加装保障便于,可靠性低。



液体电阻起动柜原理简单,一般不会出现什么故障,如电机启动不是很频繁,一般一年加一次水即可,容易出故障的地方为继电器、限位开关等电器元件,故障容易排除。正常情况下可以使用10-15年。


上图为高压笼型电机液体电阻起动柜一次方案1,该方案适用于星型(星点在电机内部,不能打开)或三角型接法的高压电机,液体电阻串联在定子主回路中,启动过程如下:当水阻柜在备妥状态下,合高压开关柜,按下水阻柜启动按钮,真空接触器KM1吸合,同时极板开始向下移动,串在定子回路中的水电阻阻值逐步由大到小,当极板运行到下限位时,电阻接近于零,真空接触器KM2吸合,KM1断开,电机正常运行。停机时,按下停车接钮,KM2断开,电机停止运行,极板自动复位,进入下一次启动准备。

为高压笼型电机液阻起动柜一次方案2,该方案适用于星型接法(星点能够打开)的高压电机。液体电阻串联在星点回路中,启动过程如下:当水阻柜在备妥状态下,合高压开关柜的同时,极板开始向下移动,串在定子回路中的水电阻阻值逐步由大到小,当极板运行到下限位时,电阻接近于零,真空断路器1QF吸合,电机正常运行。停机时,分断高压开关柜,电机停止运行。 极板自动复位到初始状态,水阻柜进入下一次启动准备。


商户名称:湖北鄂动机电设备制造有限公司

版权所有©2025 产品网