换油留心事项
(1) 油箱,液压柱塞泵,动臂缸,斗杆缸,铲斗缸,回转马达和支配行走马达更换油的进程不可改动。项目不一样,只能操作对应的部位使其动作,防止假设出现操作差错。
(2) 对液压油质量恳求:水上挖掘机的运用寿数的与液压油的质量有直接关系,要选择质量抵达美国工程师协会质量标准认证的液压油,这种液压油在40?~100?C时粘度指数安稳。在更换时有必要用同一品牌的液压油。
(3)对液压油粘度恳求:液压油有N32HL,N46HL和N68HL等3种型号的抗磨液压油。其运用寿数为1,000h小时的水上挖掘机应运用N46HL N68HL抗磨液压油(各占50%)。为15,000h小时以上的水上挖掘机运用N68HL抗磨液压油。
(4)液压油的运用寿数:液压油的运用寿数为4000~6000h小时,大约为两年支配的时间。在每年的春秋日夜温差大,作业一天的水上挖掘机黑夜中止作业后,液压油箱内部的油液是高温的,油箱外部的空气是低温,在油箱内的热空气与油箱外的冷空气相遇触摸,就会在油箱内的顶部冷凝集成水滴下落在液压油中,一朝一夕,液压油中就会混有水。继而演变成酸性物质腐蚀金属表面。在机械作业和管道压力冲击的两层效果下,金属表面脱落下来的金属颗粒将混合在液压油中,大的金属颗粒过滤掉,而小于10?m的颗粒液压滤芯就不能过滤掉,过滤不掉的磨颗混合在液压油中又会加***表面的再次磨损。
(5)对液压油滤芯的选择:恳求过滤精度为10?m50%,压力规划为1,4~3,5MPa,额外流量为40~400L/min,引荐更换时间为500h。
(6)凡是拆开的油管有必要更换密封。(O形圈)在联接时,要在螺纹表面涂上螺纹密封胶,防止走漏。
水上挖机出租提醒您挖掘机液压系统工作装置出现动作缓慢现象,分析认为,该挖掘机动作缓慢的原因可能有4点:一是发动机转速慢,二是先导系统不能将主工作阀打开,三是动作模式控制系统存在故障,四是前、后液压泵流量调节装置存在故障。
1、检查发动机转速
检查发动机在有、无负载时转速都能达到2300r/min,且转速稳定,由此说明发动机工作正常。
2、检测发导油压
用压力表测量先导油路压力为4MPa,属正常,由此说明该压力能够将工作装置方向控制阀开启,先导油路工作正常。
3、检查流量控制阀
调节主液压泵流量控制阀调整螺栓,挖掘机动作依然缓慢。拆解流量控制阀,发现流量控制阀阀芯卡滞,对流量控制阀进行清洗,重新装复后试机,挖掘机动作缓慢现象消失。
4、检查动作模式控制系统
水上挖机出租建议您将动作模式控制开关先至于微动操作模式, 再将其调制正常操作模式,如此反复切换,挖掘机工作装置动作速度无变化, 由此说明该机始终处于微动操作模式。其原因可能是前、后液压泵流量控制阀的控制电路出现故障,始终将流量控制阀置于开启状态。检查输至前、后液压泵流量控制阀的电控信号正常。
液压机液压成形技术的优点以及应用
液压传动和气压传动称为流体传动,是根据17世纪帕斯卡提出的液体静压力传动原理而发展起来的一门新兴技术,1795年英国约瑟夫布拉曼在伦敦用水作为工作介质,以水压机的形式将其应用于工业上,诞生了世界上一台水压机。1905年将工作介质水改为油,又进一步得到改善。与传统的冲压工艺相比,水陆挖机租赁,液压成形工艺在减轻重量、减少零件数量和模具数量、提高刚度与强度、降低生产成本等方面具有明显的技术和经济优势,在工业领域尤其是汽车工业中得到了越来越多的应用。在汽车工业及航空、航天等领域,减轻结构质量以节约运行中的能量是人们长期追求的目标,也是***制造技术发展的趋势之一。液压成形就是为实现结构轻量化的一种***制造技术。
水陆两用挖掘机的液压成形也被称为内高压成形,它的基本原理是以管材作为坯料,在管材内部施加超高压液体同时,对管坯的两端施加轴向推力,进行补料。在两种外力的共同作用下,管坯材料发生塑性变形,并终与模具型腔内壁贴合,得到形状与精度均符合技术要求的中空零件。
液压成形技术的优点:对于空心变截面结构件,传统的制造工艺是先冲压成形两个半片,然后再焊接成整体,而液压成形则可以一次整体成形沿构件截面有变化的空心结构件。与冲压焊接工艺相比,液压成形技术和工艺有以下主要优点:
1.减轻质量,节约材料。对于汽车发动机托架、散热器支架等典型零件,液压成形件比冲压件减轻20%~40%;对于空心阶梯轴类零件,可以减轻40%~50%的重量。
2.减少零件和模具数量,降低模具费用。液压成形件通常只需要1套模具,而冲压件大多需要多套模具。液压成形的发动机托架零件由6个减少到1个,散热器支架零件由17个减少到10个。
3.可减少后续机械加工和组装的焊接量。以散热器支架为例,散热面积增加43%,焊点由174个减少到20个,工序由13道减少到6道,生产率提高66%。
4.提高强度与刚度,尤其是疲劳强度,如液压成形的散热器支架,其刚度在垂直方向可提高39%,水平方向可提高50%。
5.降低生产成本。根据对已应用液压成形零件的统计分析,液压成形件的生产成本比冲压件平均降低15%~20%,模具费用降低20%~30%。
版权所有©2025 产品网