数控机床行业的高科技元素有基础,条件也很好。从宏观层面来看,数控机床的控制技术硬件并没有跳出一般工业控制器的范围。可能是工具位置的霍尔元件及其周围的线存在问题,因此工具位置信号不能发送到PLC。无论是数控系统技术还是伺服驱动技术,都需要的高频数据采集,实时操作和内核。关键技术是复合数学和物理定律的插值技术以及逆变器能量的自动化技术。经过多年的技术研究,已包括多个数控系统公司,如科德数控(大连光阳科技),武汉华中数控,沉阳高晶数控,广州数控,北京凯恩迪,南京华兴数控,上海威宏。在西门子840D数控系统的功能比较中,Cod Control和华中数控的系统功能覆盖率达到了西门子840D的96%。其中,Cod Control的五轴数控系统配备了各种五轴数控机床,批量应用在关键领域进行,实现了大众市场销售,实现了出口。
当机床运行时,机床的照明突然不亮,机器的操作面板灯不亮,系统电源正常,系统突然停止报警,主轴无信号报警。断电后的电源故障保持不变。故障分析检查:当时询问操作员后,没有操作,排除了人为原因,可以排除机械原因。它应该由电气故障引起。故障分析查找:对于此故障,仍可排除由于电气故障引起的机械故障。机器的电气原理图显示这些断电区域与24V相关,机器有两个稳压电源,一个用于I/O接口,另一个用于系统。断电区域与I/O接口有关,因此电气柜打开,I/O接口电源指示灯不亮,表示电源工作不正常或已损坏。由稳压电源的工作原理所知,稳压电源具有电流短路和过载保护功能。当电源短路或过载时,电源输出自动关闭,以保护电源电路免受损坏。所以我试图移除电源的输出负载线,发现电源重新打开后电源指示灯亮了。这意味着电源本身没有损坏。根据分析,电源是I/O接口电源,负载不大,并且没有过载现象。它应该是输出电路中的短路故障。沿输出线编号的检查表明,24V输出线连接器从绝缘带上露出并与机床接触。原因很明显:由于线路与机器短路,稳压电源处于自保护状态,导致操作面板和部分I/O接口继电器的供电停止,导致上述故障。对于逆变器报警,24V信号可能不到位以发出报警。解决方案:用绝缘胶带重新打开接头,重新接通电源,解决所有故障,并且警报释放灯也亮起。
带有FANUC-0i配合系统的CNC车,无法输入刀具值等参数,无法编辑程序,并伴有报警。故障分析检查:这种现象首先考虑了程序保护开关。我确实遇到了一些维修人员,他们遇到了一台非常昂贵的机床,并说:“如果维修不好怎么办。通过比较正常系统,发现:与系统锁定时相同。因此,怀疑系统锁定开关坏了,但在短路后,问题无法解决。通过观察故障系统的梯形图,发现X56输入点没有信号输入,表明该输入线是开路的。使用该万用表检查该行号,发现轴开关连接器的行头在操作面板的后面被移除,并且该行不能输入信号,因此PLC逻辑关系不正确,并且发生上述故障。解决方案:用烙铁焊料重新焊接导线末端,报警解除,参数输入正常,故障消失。
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