面料织造流程你了解吗?
我们西服面料在上机织造前是要做各种准备工作的。织造流程:络筒-整经-浆纱-穿筘-织布,每道工序都要有严格的质量检查与评定。因为织造处于纱线产业链的上游,面料对纱线的质量及织前准备一定要严格,发现问题及早解决,才能保证***终面料成品的质量品质,也可避免延交期和造成巨大经济损失。
下面分享的织造流程。
1、络筒:①把从纱线厂购进的纱线做成容量较大的筒子纱;②检查纱线有无纱结、强度过差等问题;③清除天丝纱线疵点;④使纱线在一定张力下卷绕成均匀坚实的筒子,以便整经时经纱张力一致。这些都对坯布面料的品质有重要影响。
2、整经:按工艺设计要求将一定根数的坯布经纱按规定长度平行的、均匀的卷绕到经轴上 。
3、浆纱:就是对坯布纱线上浆,提高经纱的可织性,保护纱线不被过度磨损,提高纱线强力,减少上机织造断头。
4、穿筘:将织轴上卷绕的天丝经纱根据工艺设计要求穿入综眼和钢筘,以满足织造工序需要。
5、织布:开口、引纬、打纬、卷取和送经。这时面料才正式进入织造环节。
络筒机退绕不良
退绕不良是络筒中常见的问题之一。自动络筒机线速度较高,对管纱的卷绕质量要求相应提高。退绕不良主要影响产量,容易出现大纱或中纱非空管送出,影响效率。
产生原因
1)Bal-con跟踪气邑环积花,表面黏附杂物,造成退绕时的送管误动。
2)细纱管纱脱圈,造成退绕过程中纱线集结成团,小吸嘴无法捕到纱线。
3)细纱工序生产、维护中,喷涂机永磁电机多少钱,更换钢丝圈时未盘好纱尾,因机械故障产生的坏纱造成卷绕密度不匀以及重叠卷绕,喷涂机永磁电机工作原理,形成退绕中的脱圈。
4)管纱纱管裂或有毛刺,造成退绕中重复断头落纱冒头,退绕时脱圈而影响退绕。
5)细纱落纱生头后低速运行时间过长,纱线卷绕层结构不紧密,造成脱圈。
控制措施
1)定期清理Bal-con跟踪气圈控制器,减少影响退绕的因素。
2)细纱工序更换钢丝圈应尽量在大纱时更换,更换后及时落纱,防止在中间盘纱影响退绕。
3)控制好细纱的管纱成形和落纱的高度,及时剔出裂或有毛刺的筒管。
4)设置减速相关参数时,“减速开始”低可调至0.1 s,减速速度低不能低于线速度的50%,低于50%会出现大面积攀纱,“减速时间”一般不低于3.5 s(100 m/min)。
络筒机捻接失误率高
捻接失误率是反映捻接和上纱失误的综合参数,主要影响设备运转效率和纱线质量。捻接失误率过高时,大吸嘴重复作功,容易出现连续退出管纱的现象。
产生原因
1)光电式纱线传感器积灰附花过多,传感器始终检测到有纱存在,大吸嘴一直动作,造成系统中的捻接失误率高;
2)吸风道内的积花、积回丝多,影响风力,使大吸嘴负压过低无法吸入纱线;
3)大吸嘴距管纱隔距过大,吸不到纱线,连续动作造成捻接失误;
4)车间内相对湿度过大,纱线的黏附力增强,紧贴在筒纱表面,大吸嘴无法捕到纱线断头,喷涂机永磁电机转速,致使信息反馈为捻接失误;
5)吸嘴吸纱通道被回丝阻塞,天津喷涂机永磁电机,在捕纱动作时捉不到纱线,连续动作造成捻接失误。
控制措施
1)要每天清洁纱线传感器,每周用温水擦拭传感器装置,避免传感器的误检测,影响检测效果。
2)及时校正大吸嘴与筒纱的隔距,大吸嘴接近度调整为1.5 mm~2.5 mm为宜。
3)合理控制车间的相对湿度。实践表明,自动络筒机生产环境的相对湿度应低于普通络筒机的控制标准。当相对湿度大于75%时,捻接失误率明显高,一般应控制在70%左右。
4)清除大吸嘴沟槽内的积花灰尘,用汽清洗大吸嘴抓纱齿条,清除堵塞的回丝。
5)清理小吸嘴通道内的回丝。
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