工件尺寸变化,或轴向变化
故障原因
1)快速***的速度太快,驱动和电机反应不过来而产生。
2)在长期摩擦磨损后机械的拖板丝杆和轴承过紧卡死。
3)刀架换刀后太松锁不紧。
4)编辑的程序错误,头、尾没有呼应或没取消刀补就结束。
5)系统的电子齿轮比或步距角设置错误。
解决方案(与上对照)
1)快速***速度太快,则适当调整G0 的速度、切削加减速度和时间使驱动器和电机在额定的运行频率下正常动作。
2)在出现机床磨损后产生拖板、丝杆和轴承过紧卡死,则必须重新调整修复。
3)刀架换刀后太松则检查刀架反转时间是否满足,检查刀架内部的涡轮涡杆是否磨损,德玛吉二手车床价格,间隙是否太大,安装是否过松等。
4)如果是程序原因造成的,则必须修改程序,按照工件图纸要求改进,选择合理的加工工艺,按照说明书的指令要求编写正确的程序。
5)若发现尺寸偏差太大则检查系统参数是否设置合理,特别是电子齿轮比和步距角等参数是否被***,出现此现象可通过打百份表来测量。
▌ 无心外圆磨削
无心外圆磨它没有头架和尾架,而是由托板和导轮支持工件,用砂轮进行磨削。无心研削法它是由磨削砂轮,调整轮和工件支架三个机构构成,德玛吉二手车床市场,其中磨削砂轮实际担任磨削的工作,调整轮控制工件的旋转,并使工件发生进刀速度,工件支架在磨削时支撑工件。无心外圆磨床生产率较高。多用于大量生产,易于实现自动化。
1. 连续加工,无需退刀,装夹工件等时间短,生产率高。
2. 托架和导轮***机构比普通外圆磨床中心架机构支承刚性好,切削量可以较大,并有利于细长轴类工件的加工,易于实现高速磨削和强力磨削。
3. 无心外圆磨床工件靠外圆在***机构上***,磨削量是工件直径上的余量,故砂轮的磨损、进给机构的补偿和切入机构的重复***精度误差对零件直径尺寸精度的影响,只有普通外圆磨床的一半,不需打中心孔,且易于事先上、下料自动化。
4. 宽砂轮无心磨床通过式机构、可采用加大每次的加工余量,在切入磨时可对复杂型面依次形磨削或多砂轮磨削,生产率高,适用范围广。
5. 无心外圆磨床无保证磨削表面与非磨削表面的相对位置精度(同轴度,垂直度等)的机构,磨削周向断续的外表面时圆度较差。
6. 磨削表面易产生奇数次棱圆度,如较大时往往会造成测量尺寸小于实体尺寸的错觉,而影响装配质量和工作性能。
7. 机床调整较复杂、费时,每更换不同直径的工件就需冲调整托架高度,河北德玛吉二手车床,与距离及有关的工艺参数。故调整技术难度较大,不适宜小批及单件生产。
(1)随始锻温度从420℃提高至500 0C,高精度机床用Mg-A1-Zn-Ti镁合金的平均晶粒尺寸先减小后增大;在相同测试温度或者相同频率下,合金的阻尼性能均随始锻温度增加而先提高后下降。在25 0C测试环境下,始锻温度为480℃时合金阻尼性能分别较始锻温度为420,460,500℃时提高了63% ,29% ,12%。在0.8Hz测试频率环境下,始锻温度为480℃时合金阻尼性能分别较始锻温度为420,460,500时提高了124% , 67% ,23%。
(2)随终锻温度从320℃提高至380 0C,高精度机床用Mg-A1-Zn-Ti镁合金的平均晶粒尺寸先减小后增大;在相同温度或者相同频率下,合金的阻尼性能均随终锻温度增加表现出先提高后下降。在25℃测试环境下,终锻温度为370℃时阻尼性能分别较终锻温度为320 ,350 ,380℃时提高了49%,31%,16%。在0.8 HZ测试频率环境下,终锻温度为3700C时阻尼性能分别较终锻温度为320,350,380℃时提高了210%,67%,38%。
(3)随锻比从7增大至15,德玛吉二手车床公司,高精度机床用Mg-A1-Zn-Ti镁合金的平均晶粒尺寸先减小后基木不变;在相同测试温度或相同频率下,合金的阻尼性能均随锻比增加而先提高后下降。在275℃测试环境下,锻比为11时合金的阻尼性能分别较锻比为7,15时提高了54% ,29%。在0.8Hz测试频率环境下,锻比为11时合金的阻尼性能分别较锻比为7,15时提高了282%,136%。
(4)从提高高精度机床用Mg-AI-Zn-Ti镁合金的阻尼性能出发,合金的始锻温度优选为480 0C,终锻温度优选为370 ℃,锻比优选为11。
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