镀硬铬局部表面无镀层
产生原因:
①氧化物不导电
②接触不良,挂具导电体截面积太小
③镀件表面的孔眼未绝缘
④槽底部位阳极有碰电现象
⑤铸件粗糙度高,采用的冲击电流太小
排除方法:
①用钢丝刷刷除或用碱液阴极电解除去
②正确计算导电截面积
③保持触点良好
④孔眼中应涂绝缘漆或塞塑料管,排除碰电原因
⑤提高铸件表面光洁度,加大冲击电流
离子色谱法测定硬铬镀液中催化剂含量
铬酸酐具有强氧化性,使用阴离子交换分离-***电导检测可能对色谱柱造成不可逆的损坏,样品不能直接进样。铬酸酐溶于水后生成CrO42-, CrO42-干扰测定,为消除干扰,为消除CrO42-干扰,需要选用合适的还原性物质将CrO42-还原为Cr3 ,以沉淀的方式除去,且不带入杂质离子,影响待测离子的测定,保证还原和沉淀迅速,前处理过后取上清液过H柱、滤膜,离子色谱仪进样分析。
镀铬件下半部位出现毛刺、?。某电镀厂镀出硬铬层下半部严重起毛刺,稍加擦抹即能脱落,毛刺脱落后即出现。??
这二现象据说过去未曾发生过,经进一步观察发现问题在槽底,因工件的上半部分少且多为细毛刺、小,下部分则相反。与因镀液中***与铬酐之比含量过低或被氯离子污染而引起的情况完全不一样,且多在工件的朝上面。??
为了解镀铬槽溶液中的槽底部位情况,笔者找来一根化验溶液时吸取溶液的长型玻璃管,吸出一管从液面到槽底的溶液,从溶液看上部清澈,中部浑浊,底部呈泥浆状。
这是次发现这一症状,因过去一直镀小件,小件离槽底泥浆部分还有一定间距,工件进、出槽时不会扰动泥浆,互不干涉,故相安无事。??
蕞后清理去沉淀物之后,镀出工件平整光滑,刺、,质量问题彻底得到解决。??
为彻底除尽污物,可用活性炭吸附法,但不能用氧化剂氧化。??
处理时可加入3~4g/L粉末活性炭,并同时将溶液的温度调至60~70℃,处理过程中要多搅拌,以提高吸附效果。
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