提升机编码器故障
故障现象:
干熄焦提升机在室、在井都不下降,主控室通知电工处理,经过修改程序,手动进行装焦。后发现提升机编码器的数值反应明显比以前慢,而且提升、下降过程中数据上下反复波动。经进一步确认和协调,更换提升机提升编码器,故障消除。
故障原因及分析:
1、提升机在井、在室不下降原因,编码器方向判断错误,在上升下降过程中编码器每隔两秒钟判断一次,提升过程中应逐渐增大,下降过程中逐渐减小,反之,方向判断错误。
2、发现编码器的数值变化较慢,以为PLC反应慢,根据以往的经验,停掉冗余PLC后,编码器的数值变化还是慢,排除此故障。
3、走行编码器无任何故障,排除Devicenet模块故障,同时也排除走行编码器故障。
4、提升编码器的接线松动,或者是线头打结引起的故障,现场打开进行排查,未发现任何故障点。
5、外围故障排查完后,蕞后决定更换编码器,更换完编码器后,故障消除。
提升机可走行的位置是在上限位,如果不在上限位置,则无法走行。只有在上限位置时,走行准备好(正常或应急),当焦罐在上限位置时,走行仍然显示没有准备好,则到HMI画面中查找原因,蕞大的可能性是驱动装置故障。
当发生意外情况,例如限位无法感应到,请选择手动操作,确认焦罐已经处于可以走行的高度,提升机厂家,然后根据原理图将上限位的接线拆掉,限位断开,方可走行。
已在上限位并且走行准备好仍无法走行,检查该方向的限位,井架侧和炉口侧各有两个感应限位,而且各有一个机械式的(十字)极限限位,提升机,限位均为常闭接法。
大型提升机过载跳停的重启方法:
1、张力不足引起的敲帮挂斗处理
在确认逆止器可靠的情况下,清理机尾集料 ,抬升机尾链轮,将牵引件复位到正常位置,开慢传动,把牵引件通过张紧的方法调整到正常位置即可。
2、轴承损坏卡死的处理
轴承的损坏卡死一般多发生在机尾,可提升下链轮,斗式提升机,打开轴承座更换轴承,之后压紧下链轮,再通过慢传动或主传动把牵引件调整到正常位置。
3、传动故障引起的跳停处理
传动故障引起的过载跳停多发生在轴承,多数因轴承散架卡死所致,此时需要对减速机进行解体,在减速机解体之前,必须采取防倒转措施。现在的提升机逆止器多装在减速机的高速端(若装在提升机链轮轴上则没有问题),所以在解体减速机前必须防止提升机倒转,方法可用倒链吊起带料侧牵引件,并根据现场情况采取辅助措施,以防备倒链故障发生***,确保安全,物料提升机,减速机检修处理后,可慢慢松开倒链,对逆止器进行检验,若无问题,清理现场后即可试机生产。若是耦合器故障,对其修理即可。
4、来料过多造成的过载跳停的处理
在排除了其它原因的过载跳停并确认为集料造成的过载跳停后,可开启慢传动将物料走空,在慢传动不能开启时可用以下几个步骤进行处理。
(1)补充耦合器液位,清除机壳内的物料,在机旁同时启动主副传动,将物料走空。注意当主传动能够拉动时,立即停止慢传动。
(2)若第1步仍启动不起来,可以甩开主电机软启动,按第1步方法,开启主副传动将物料走空。
(3)前两种方法仍然不行,则必须对提升机壳体中间开孔,用高压气把斗内物料吹出,直到能将提升机启动起来。期间必须开启收尘设备,避免污染事件发生,同时作业人员必须安全措施到位。
版权所有©2025 产品网