空压机节能改造的优与省
【空压机变频改造的优点】
节约电能
与传统控制的压缩机相比,变频器控制压缩机在节约电能方面具有实际的意义,根椐车间用气量的不同来随时改变空压机的供气量,这是的运行工况,节约电能约20%以上。
降低成本
空压机进行节能改造后,能做到完全意义上的“恒压供气”,避免了压力过高而对供气管道的危害,降低了管道的维护成本。
空压机变频节电柜使空压机缓速而平稳的运转,减少了机组的磨损,既延长使用寿命,也延长了它的维护周期,自然节省运行费用。
【空压机节能改造的省】
一台37KW的普通机组,平均产气只占额定排气量的70%,一年运行8000小时,0.9元/度电,与安装变频机相比要多耗电费。
变频改造后,空载省电计算:
普通螺杆机从开机后,不会按生产需求调整供气量。
虽然气压打满后机组会卸载空气运行,但仍然有45%的空载损耗。一般情况平均卸载时间约占总运行时间的30%,那么一台37KW的普通空压机会因此浪费36000元/年的电费。
30%卸载时间×(卸载时间的损耗37KW×45%空载电流)×8000小时/年×0.9元/度=36000元/年
变频改造后,空压机不存在卸载,一年节省36000元电费。
变频改造后,低压力省电计算:
普通螺杆机在6~8公斤频繁加卸载工作,实际只用了6公斤。
版权所有©2025 产品网