输灰进气阀阀芯坏,信号正常,但就地阀门不动作,更换阀门主仓泵出流控板堵塞,输灰气量减少,解决办法:清理流控板。现象:此图为一电场与省煤器混合输灰曲线,绿色为一电场正常曲线,红色为省煤器输灰曲线,压力低且有毛刺状波动,幅度小,且不下灰原因:省煤器主副进气阀电磁阀坏处理:更换电磁阀。输灰曲线,压力低且有毛刺状波动,幅度大,下灰正常。原因:省煤器粗灰与一电场灰比例没调好处理:调整好灰气比。
气源的影响:气源压力不够,气源压力必须克服仓泵的阻力、提升的高度、管道的阻力以及灰库的压力,如果压头不够,则容易发生堵管。气量不足:气量不足,使气灰比变小,输送浓度过大,造成管道阻力增大,易发生堵管。
气源有杂质、含油含水量大:气源含油主要原因:空压机刮油环老化、型号不配套、油气分离效果不好。气源含水的原因:空压机冷却器泄漏、自动排污器失灵、储气罐未定期排污、干燥机工作不正常。
料位计故障。由于仓泵使用的料位计准确性较高,所以对料位计的调整较为重要。如调得过于灵敏,会造成仓泵进灰量过少;如灵敏度调得不够,则造成仓泵进灰过多,使仓泵内流化空间减少,灰的浓度比较大,容易发生堵管。仓泵的进灰量由时间继电器与料位计控制。为了实现输灰量化,从节能和降耗等角度考虑,应优先选择料位控制,所以料位计的准确性就显得较为重要,调整时应由料位计发出延1时信号,延1时后,若信号仍存在,则说明料满关闭进料阀。
同时打开二只仓泵的出料阀,1#仓泵和2#仓泵就开始了同时输送。同时,通过调节每个仓泵上的进气调节阀,使输送灰气比达到而不堵管,此时是的输送状态。采用这种输送方式,可以避免同一管路上一只仓泵输送,而另一只仓泵等待的现象。比单只仓泵输送时出力可大增加。一电场采用双仓泵同时输送,压缩空气耗量降低,输送能力大于单仓泵输送。灰气比大大增加,使上引式仓泵输送系统在大机组、输送量大的场合下可实现较少的输送管线。
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