熔铝炉厂家-隆达工业炉-倾斜式熔铝炉厂家
作者:隆达工业炉2020/8/29 17:56:36
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视频作者:新泰市隆达工业炉有限公司







熔铝炉的熔炼过程可分为4个阶段,即炉料装入到软化下榻、软化下榻至炉料化平、炉料化平到全部熔化(该阶段产生氧化浮渣)、铝液升温。

对铝料的加热是通过烧嘴火焰的对流传热、火焰和炉墙的辐射传热以及铝料间的传导传热来完成的。 固态时铝的黑度小,导热能力强。所以在整个过程中,燃气坩埚熔铝炉厂家,三者之间的比率是不断变化的。

随着熔炼过程的进行,炉料进入半液半固的临界状态,其导热能力下降,热力学性质发生了根本性的变化。液态铝的导热能力仅为固态铝的40%,熔池上部向底部的传导传热过程十分缓慢。金属镜面上漂浮的疏松浮渣构成热传递的绝热阻挡层。

此时熔池表面氧化膜化开,失去了保护作用,氧化、吸气倾向增强。对于火焰熔铝炉来讲,在铝的熔化期,炉膛温度一般控制在1200℃,此时的出炉烟气温度即为炉膛温度,烟气带走的热量约占炉子热负荷的50~70%,考虑到10%的其它热损失,有效热利用只有30~40%,如果不充分利用这部分余热,势必会造成很大浪费,使炉子热效率很低。


整体浇注材料在熔铝炉上的应用


由于A厂几台熔铝炉都存在上述现象,严重影响公司生产任务的完成,所以该厂与我公司合作,结合铝熔铸生产具体工艺,对熔铝炉进行用耐火浇注料局部浇注炉体,以提高炉体整体使用寿命的技术改造。   全部工作分三个阶段。阶段是小范围试验,观察效果。首先用PCHyMOR1700超高强低水泥浇注料浇注两台20吨圆炉炉顶周圈,即在圆炉上顶周圈打制一个整体圈梁。圈粱内径为4500mm,高度为400mm,倾斜式熔铝炉厂家,厚度为300mm。浇注体经过烘烤之后投入使用。经过一年的使用,1000多个熔次,化铝11000多吨,炉顶周圈整体结构基本完好,无大段松动脱落现象。   由阶段使用情况来看,炉体顶圈部位的使用寿命较以往砌砖的有较大提高,达到了预想效果。




4.集中控制系统:西门子PLC用作整个炉温控制系统的核心单元。坩埚熔铝炉内温度,压力和燃烧空气压力的控制均由PLC完成。这减少了各种仪器,如温度控制,数字调节,熔铝炉厂家,手持设备和数字显示,大大降低了整个系统配置的复杂性。

  炉内温度控制系统:采用先 进的智能数字显示温度控制仪。它与温度测量元件和自控燃烧器形成闭环控制。温度控制器接口通过r485(rs422)总线与上位机连接,形成智能热处理炉温度控制系统。

  同时,池式燃气熔铝炉厂家,坩埚熔铝炉还配备了人机界面软件,使整个系统的设备具有良好的用户界面。那么在我们掌握好以上的知识之后,我们就会对设备的使用相对熟练,同时也使设备发挥有利的价值。



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