炉膛出口过量空气系数对主、再汽温有如下影响:
一是它可增加烟气量,改变辐射与对流热量分配,使过热器、再热器等对流特性的受热面吸收热量份额增加,使蒸发面吸热份额减少,这对提高汽温有利;
二是通过一定范围内提高炉膛出口过量空气系数可提高理论燃烧温度,可提高炉膛出口烟温,对提高汽温也有利。运行班长立即下令生产线停止生产,关闭冷却水阀门,全力***人员堵漏,及时通知铸造循环水停止水泵运行。试验表明,空预器漏风率高达35%(原设计漏风率为12%),导致引风机出力不足,满负荷时炉膛出口过量空气系数只能达到1.1左右。经计算,燃用“运行煤种二”设计参数条件下,把炉膛出口过量空气系数从1.1提高到1.25,烟温可增加14℃。
高温空气燃烧改变了传统燃烧方式,采用烟气再循环方式或燃料炉内直接喷射燃烧的方式,主要表现为经过陶瓷蜂窝体的助燃空气被预热至1000℃以上,以适当的速度喷入炉膛,在高速气流卷吸、搅拌作用下与炉内燃烧产物混和,空气中21%的氧被稀释,在低氧浓度(5%~6.5%)流体中燃烧,在高温空气条件下燃烧可实现低空气系数燃烧,减少铝的氧化烧损。使炉温分布均匀,减少污染气体排放,具有明显的节能效果,延长炉龄,达到低碳环保的双重目的。
压铸熔铝炉意外停炉,炉汤冷却凝固应对办法
在铸造或压铸的生产过程中,因意外停电或其它人为的意外操作,
压铸熔铝炉非计划停炉,如不及时清理铝汤,铝汤就会在堪塌中冷却凝固。重新升温
时,因为金属铝与石墨堆埃的膨胀系数大,凝固后的铝块很容易在升温的过程中过快膨
胀,造成堪胀裂。遇上这种情况,即使是堆埃制造厂家也没有有效的办法应对。作为
有经验的压铸厂家,可以做的是就是尽量缓慢地升温,使与凝固的铝块膨胀速度不
会过快。
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