现阶段随着免包装推行的比例逐渐提高,器具供货比例数逐步扩大,目前物流公司负责卸货区工作的5台叉车已出现满负荷运行情况,同时总装各供应商每日平均到货车辆30次/日,普遍出现排队卸货或排队装载空器具情况,此类问题直接影响物流运作效率和物料入库延迟,间接出现生产异常或卸货区域作业环境有序化差等现象。第二、液压升降平台在施工时,在首层必须固定一道3-6m宽的双层安全网,并要求安全网的外口要比里口高60-80cm。
针对这一现象改善团队寻找合适的改善方案,据此问题改善团队制定两个对策:
1、增设叉车设备和叉车司机;
2、增设升降平台。
经过前期的成本分析及管理分析,历时2个月,终确定及搭建好升降平台。
改善后成果:
1、降低公司设备成本,一台升降作业平台价格为3.4万元,大大低于同等吨位的电动叉车价格14.7万元。
2、降低公司人工成本,由供应商进行操作,可以节约1名叉车司机,年度节约5万余元。
3、由供应商自主操作,可以随时进行装卸货
两个月前发起了一个有奖练习,练习为升降台小车的设计。活动得到众多社友的参加,已经顺利结束。不过活动难说。虽有30多份设计方案和建模,但设计的水平难以恭维,极大多数都不具备投产制作可能。
已经再三说过,这个升降台小车,市场上有设计和制作都可以视为经典的产品供应,在活动期间,也有社友贴出了这种市售小车的照片,但却没有一位设有能够读透并采用其结构原理。
站在巨人肩上才能看得更远,学习了前人经验才能超越。只是一个练习,从山寨开始没有什么不对。
升降平台是依靠电能驱动,其次。多年的生产和配套经验告诉我们,只有以与客户秉承一心为客户负责的原则和态度去服务客户,才能得到客户的认可,才能在经济危机的大潮中依然坚挺的游刃于客户中间。液压系统提升,操作过程中防止出现不正规操作,为确保升降平台正常有序工作,达到理想卸货水平,及时检查各项功能是必不可少的工作。三个月更换一次,其次对于升降平台的液压油的更换。如果使用频率不高,可一年更换一次。液压油必须清洁,换好液压油后必需开机自动升降23次,使油缸内的空气排干净,坚持足够的空间,保证升降平台可以升降达到额定的起升高度。每周检查,再次。每周对于升降平台各处的连接螺丝是否拧紧,密封圈是否破损或失效,否缺少液压油,油缸是否漏油都是检查的***问题,每周必需清洁一次,对起升架,剪叉、线路、油缸进行清理,以免灰尘杂物影响正常工作。版权所有©2024 产品网