高温轴流风机按需定制
作者:山东冠熙2020/3/13 22:37:49







本文根据已经完成的一种基于欧拉方程外加源项的模型来计算预测大小动叶可调高温轴流风机的气动性能,主要采用损失和落后角模型用来考虑叶片排和摩擦对气流的影响,并用堵塞因子修正环壁附面层堵塞影响。根据在风机安装角未发生改变时的实验性能,优化模型中的损失系数和落后角系数使得计算结果和实验计算相近。改变动叶可调风机的安装角后,本模型预测得到的该风机在安装角变化( 10°, 5°,- 5°,- 10°) 的性能曲线与实验结果误差小于2%。旋转噪声是当大风量轴流风机叶片旋转推动空气流动时,均匀分布的叶片与周围空气相互作用,引起气体压力脉冲而产生离散噪声。结果表明高温轴流风机模型使用经过优化后的损失和落后角模型能快速准确地预测出该动叶可调轴流风机在全工况下的气动性能。

在实际的高温轴流风机叶轮机械中,气体的流动是一种十分复杂的、非定常的、全三维的流动。为了提高程序的计算速度,需要做出如下假设: 气体为完全气体; 流场为轴对称; 不考虑径向变化,流场沿叶片中弧线。

在轴流风机的数值计算中,本文采用Stratford 的模型对环壁边界层进行模拟。环壁边界层会沿壁面产生位移厚度,该模型假设位移厚度是沿着叶片排连续分布的,同时端壁边界层和叶尖间隙漏流发生的总压损失也包含在三维总压修正系数3D中,该模型能够计算得出比较合理的堵塞因子。穿孔模型的高温轴流风机叶片穿孔主要包括孔径、孔位分布、孔倾角等参数。



高温轴流风机骨架油封装在轴承箱盖中。该材料为氟橡胶,由密封圈装配时的压缩力和操作时的油压引起的密封唇弹性变形所形成的弹性接触力起密封作用。为了保证产品质量,采用进口产品作为油封。

轴承箱漏油、漏油的主要原因如下:

(1)进油量过大,回油不良,导致油面升到油封唇口以上,漏油。对策:适当减少进油量,调整润滑油油压至0.3-0.4兆帕左右。(2)空气平衡管堵塞,使轴承箱内外压力不平衡。对策:清洗平衡管。

(3)高温轴流风机骨架油封或O形圈老化失效。如2012年一次风机3b轴承箱漏油,油位继续下降。利用国庆调解和现场检查的时机,在第1个叶轮附近发现漏油,而不是在第二个叶轮。轴承箱解体。当气流通道不畅,气流对动叶的不均匀冲击和腐蚀,也会造成风机的叶片和轴承振动。一级叶轮附近隔套磨损,密封圈损坏,更换后消除漏油。对策:在每个大修周期内定期检查和更换骨架油封和其他密封件。

(4)油温过高,不能渗入油气。对策:检查清洗冷却器,降低油温。4.2轴承温度高风机轴承温度除了监测轴承的温度外,还要观察温升的变化,温升小于40是安全的,一般情况下,风机运行时温升约为20,这样就可以针对症状进行规定。


在采集到高温轴流风机的振动信号中,电机的水平振动和径向振动是整个风机严重的振动。在1159.86赫兹时,振动幅度大,与两级叶轮通过频率之和一致。高频频率是由于叶片在旋转过程中周期性地通过空气中固***置的压力波动引起的,等于叶片的旋转频率乘以叶片数。四个监测点的声压级可用风机内两种叶片计算,比较高温轴流风机四个监测点的声压级,可以看出叶轮的声压级在穿孔前后高,低位置在风机入口前1米,因为旋转噪声和涡流噪声都集中在叶轮的旋转区域。高温轴流风机叶片通过频率的计算公式为f=m.n/60,其中m为动叶片数,n为风机转速,风机两级叶片数为14和10,两级叶片通过频率分别为676.67hz、483.33hz,两个频率之和为1160hz。通过该频率时,叶片的振动加速度为2.0g,说明叶片与风机外壳的动、静干扰对气流波动影响较大。

从轴向不同位置的振动来看,高温轴流风机进出口振动小。入口主振频率分别为47.27Hz和96.18Hz,分别为风机的基频和双频。入口流速为层流状态,振动为机械振动。出口处主要振动频率为189.91赫兹、1159.86赫兹、1351.40赫兹和2313.19赫兹,主要为风机基频的四倍和气流脉动引起的高频振动。入口的振动略强于出口的振动。同时可以与lmstestlab无缝对接,将采集到的信号输入***处理软件进行后处理分析。第1级叶轮旋转加速后,高温轴流风机内部流场变得更加复杂,而第二级叶轮反向加速时,叶片迎角较大,气动力影响较大,通过第二级叶轮等流量后流场趋于稳定。一级叶轮的振动与电机的振动相似,主要是由复杂流场的气动力和风机基频的四、五倍频率振动引起的。二级叶轮高频宽带振动的振幅远大于风机基频机械振动的振幅。


商户名称:山东冠熙环保设备有限公司

版权所有©2025 产品网