山东飞腾金属制品有限公司欢迎您,厂家生产***:全液压开铁口机,液压泥炮,钻头,钻杆,钎尾,连接套,中空注浆锚杆,组合中空锚杆,购买液压泥炮哪里有,预应力中空注浆锚杆,自钻式注浆锚杆等
高炉炉缸部分设有出铁口和出渣口,用以按时放铁和放渣。开堵出铁口和出渣口是高炉炉前一项重要的生产操作,过去都用人力完成,但由于铁水和渣水温度高,出量大,且在出铁出渣结束时,往往从渣口铁口喷出液态的渣铁,这样,不但工作条件十分恶劣,而且极易造***身事故和设备事故,故近代高炉的这些操作都用专门的机械去完成。
高炉炉缸部分设有出铁口和出渣口,用以按时放铁和放渣。开堵出铁口和出渣口是高炉炉前一项重要的生产操作,过去都用人力完成,但由于铁水和渣水温度高,出量大,且在出铁出渣结束时,往往从渣口铁口喷出液态的渣铁,这样,购买液压泥炮哪里有,不但工作条件十分恶劣,而且极易造***身事故和设备事故,故近代高炉的这些操作都用专门的机械去完成。
炮身:包括填泥,吐泥的泥缸及其推泥机构。
回转机构:它的作用是把炮身从出铁从一侧移至出铁沟上方,并对准出铁口。
送进机构:它的作用是把炮嘴从出铁沟处送入出铁口的泥套内。
锁紧机构:它的作用是把炮嘴压紧在出铁口泥套上,承受堵口时的反推力。
一般,泥炮可分三种类型:汽动泥炮、目前我国主要采用电动泥炮和液压泥炮。液压泥炮由液压驱动。转炮用液压马达,压炮和打泥用液压缸,它的特点是体积小,
泥炮回转油缸的功能有二:一是驱动打泥等机构在工作区间内往复运动;二是在完成压炮动作后,进而使炮嘴平面与出铁口泥套平面间产生足够大的压紧力——即压炮力,以保证打泥时不会漏泥(同时也要求泥套表面较为平整)。液压回路在额定压力为16MPa时,回转油缸可使压炮力达到61.4KN这个力大大地大于堵铁口时来自于出铁口的反作用力。
KD100液压泥炮回转杆机构的设计,高炉液压泥炮可使炮嘴在出铁口基线以内100㎜至基准线 以外250㎜区间内的运动轨迹为近似直线,其水平摆动量≤±10㎜,但由于受回转油缸行程等原因所取,炮嘴只能进入基准线以内约65㎜,故制作出铁口泥套时应考虑到这一因素,适当外移泥套平面不仅有利于泥炮的工作,也有利于出铁口的安全运行。若在无奈情况下,泥套平面必须置于出铁口基准线以内,且≥65㎜时,可采用适当加长炮嘴的方法予以解决。
当泥炮打泥机构退回到休息位置时,炮嘴一端将处于较高位置时而炮尾端则较低。 因此,在铺砌出铁场地砖时,应对这一区域的标高提出要求。
液压站的油泵采用手动变量的轴向柱塞泵,根据回转油缸运动速度的实际工作需要调节油泵的流量。打泥油缸的流量根据打泥速度用节流阀调节。
,在高炉前会配备液压泥炮和液压开口机,分别用来完成冶炼出铁时堵铁口和打开铁口的作业。在完成堵铁口作业后,有时会出现液压泥炮回转系统的手动换向阀失灵,液压泥炮不能及时退回,导致烧炮,进而高炉休风的事故,需要更换液压泥炮及5h左右维修来***高炉生产。这对液压泥炮结构改造提出了要求。分析认为,可以将液压泥炮的旋转回路与开口机的钻削回路之间安装一旁通回路,通过开口机的钻削回路来实现液压泥炮的退回。细化为:机械上,在高炉液压泥炮旋转回路的有杆腔与开口机钻削马达的正旋油路之间用φ16mm×3mm的无缝管进行对接,同时将液压泥炮旋转回路的无杆腔与开口机钻削马达的逆旋油路之间也用φ16mm×3mm的无缝管进行对接,焊接时采用ya弧焊。在两个管路中间分别安装一个φ16mm的高压截止阀来控制油路的开、闭。高炉正常时,这两个截止阀是关闭的。当手动换向阀出现故障时,快速关闭开口机的钻削回路的两个截止阀,打开两个旁通截止阀,启动开口机油泵,实现液压泥炮退回。当更换好手动换向阀后,关闭旁通截止阀,打开开口机的钻削油路截止阀,重新利用液压泥炮系统进行堵铁口作业。以上改造操作在国内安钢炼铁厂两座2000级高炉上得到应用,从***人员的反馈看,改造后,烧坏炮身的事故不再发生,且维修工和操作工的劳动量大大降低,效果很好。
液压泥炮在高炉出铁场安装前应先检查泥部件是否齐全,地脚螺栓的位置和泥炮总图是否一致。 在炉前安装顺序为:
高炉液压泥炮的回转机构——吊挂机构——打泥机构——控制连杆——将机上管道与泵站、阀台来的管道相连接。 泥炮安装后如出现炮嘴对不准出口中心位置现象,可用下述方法进行调整。 炮嘴的上下(垂直)位置调整可通过改变吊挂机构中心于炮身上端缓冲器的调整丝杆的工作长度来实现,其杠杆比约为4.25,黑龙江液压泥炮哪里有,即丝杆的工作长度每增加1mm,炮嘴则上抬4.25mm,反之亦然。
调整时须注意:1.当炮嘴上下调整总量≤±40~45mm时(指调整丝杆)可用此方法,如超出此范围,则采用调整斜底座标高的方法较好,因为应当尽量将丝杆的调节手段留给日后生产中机动使用为好。
炮嘴的左右(水平)位置调整方法有二:其一,用回转机构的回转油缸活塞杆尾部铰接点处的垫片进行调整,当靠近油缸一侧的垫片厚度减少时,炮嘴向远离机座的方向移动,当靠近油缸一侧的垫片厚度增加时,炮嘴向靠近机座的方向移动。这一调整方法的杠杆比约为3.25,用此方法调整总量应≤±40~45mm,如超过此范围,则可松开斜底或机座的地脚螺栓,利用地脚螺栓孔的间隙,适当转动斜底座或机座,以实现调整炮嘴水平位置。
方法之二,调节控制连杆的长度。控制连杆靠近机座端有M56?×4的丝?杆和螺母,松开后,调节长度,经确认炮嘴已对准出铁口后锁紧即可,此处杠杆比约为4.6。上述方法之二,调整简便,效果显著,但只适合于日常生活中调整应用,且在调整中不可使控制连杆总长度变化量过大,一般≤±10㎜为宜,即炮嘴水平调节量≤±46㎜,这一调量在生产中一般是可以满足要求的。当控制连杆在其理论长度1850㎜基础上调节量过大时将会影响炮嘴“近似直线”的运动轨迹特性。
高炉液压泥炮的液压站调试的主要内容为各系统的工作压力和流量。使用经验证明,这种液压泥炮在正常生产状况下,不论回转还是打泥系统的工作压力调至12~14MPa已可满足要求,如果工作压力设定过高对密封件的使用寿命和机械磨损等都不利。为达到各机构要求的运动速度,要通过节流阀来调节各系统回路的流量。一般,回转机构全行程时间调至10~15秒或者12~15秒较为满意。打泥机构按照吐泥速度0.175m/s计算,打泥活塞行程所需时间约为68秒(此时打泥活塞运动速度18.48mm/s)
各压力、流量阀调节完毕后进行系统保压性能试验,供应液压泥炮哪里有,停泵后半小时,回转(压炮)回路中的压力降不大于3MPa方为合格。 在泥炮调试过程中各事面和接头处不得有外漏介质油现象。
开口机和液压泥炮是高炉炉前四大件中***重要的两件,其中开口机的稳定运行保证铁口的准确打开,高炉液压开口机确保出铁的准点;液压泥炮可靠、稳定运行关系铁口能否正常堵住、能否保持正常深度及高炉生产能否顺行,所以开口机和液压泥炮的可靠运行关系到高炉能否***生产
PLC控制器除了完成操作选择、报警、连锁保护功能外,主要功能是将现场各操作动作输入信号处理, PLC根据这些信号判断开口机的工作阶段,对变频器提供工作设定频率指令,如:进给或回转时油泵电机工作在次低频状态,冲击或进给时工作在高频状态,10秒未进行操作认为是工作间隙,油泵电机转为低频状态。因此,PLC输出3个工作压力设定信号给变频器(变频器PID调节为跟随管道输出压力进行调节油泵电机运行频率)。即,油泵电机运行频率的大小由PLC系统按设定压力和外部实际压力进行自动PID调节,工作在各个阶段均在各自的设定压力下进行恒压运行,因此称之为分段恒压运行。具体解决方案是,变频器直接读取压力变送器测得的实际压力值,与PLC判断的各阶段设定压力值进行比较,变频器进行PID运算输出调节控制油泵电机转速,来达到稳定输出压力的稳定功能。此方案能实现瞬间提高液压管道的压力,从而保证了在开口机动作时液压管道压力为一恒定值(当前工艺流程及开口机当前动作下的额定压力值),达到了分段恒压运行的目的。PLC将按照设定程序把变频器的输出频率减低,减少了电机的输出功率,从而达到了节能降耗的目的。
高炉液压开口机的操作、维护***规程
遵守安全操作是延长设备使用寿命,保证安全生产的必要条件。必须首先熟悉机器的结构性能、特性,认真地按设备操作规程工作。
1、严禁不了解机器结构、性能和操作规程者擅自启动机器。工作前对滑块及立柱应先喷注机油。
2、机器在工作过程中,严禁进行检修和调整模具。
3、当发现有较严重漏油或其他异常(如动作不可靠、噪声大、振动等)时,应停机分析原因,设法排除,不得带病生产。
4、不得超载或超过***da偏心距使用,偏心为40mm。
5、严禁超过滑块的***大行程,模具闭合高度***xiao不得小于450mm。
6、电气设备接地必须牢固可靠。
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