开松机的张力和伸长率
开松机的粗纱张力和伸长随粗纱定量、捻度、原棉质量以及温湿度和机械状态等因素变化而变化。05毫米,其中A处和C处是关系到机构运动是否平稳的重要部分,采用。但是粗纱卷绕时对其张力有自动调节的能力。当绽翼上端张力大时,压掌与纱管阅的卷绕张力相应增大,使纱管卷绕得紧些,直径增加得小些,因此,使下一层卷绕时的绕纱线速度减小,随之张力变小。反之,当张力小时,卷绕松,纱管直径增得多,下一层卷绕时的绕纱线速度增大,随之张力变大。所以,组纱张力不匀有时不易发觉,但产品均匀度则仍受到***。因而对日常运转的机台,建立轮试制度,及时校正粗纱张力和仰长,是完全必要的,并且必须防止在纺纱过程中"收放张力牙"。
此外,因开松机前排绽翼顶淄至前罗拉的距离大于后排,且前排捻陆现象比较严重,以数前排伸长饺后排为大,影响前后排的重量差异。杆CD是由拨子C、D组成,滚子C套在孚柄销铺上,滚子D套在锁紧片销轴上,滚子对销轴都是转动配合,抨CD的长度即等于滚子C与D两者半径之和,手柄BC杆的速度瞬心O是/1B、CD两杆延长线的交点。缩小这种差异.可以采用加大前排纱条在钝.或压攀上摩擦的方法。例如:使纱条在绽爽、顶端处后排绕1/4圆,前排绕3/4圈F或者纱条在压攀上后排绕2圈,前排绕3圈,从而使前排的卷绕张力精加,键翼顶端纱条上的张力减小,既减小绽翼顶端上方的纱条伸长,又使纱管卷绕紧些,卷绕直径运层增加得少些,以达到减小前排粗纱伸长的目的。当绽速比较高时,这种方怯的效果并不显著。在采用大棉条简高架喂入时,后排棉条供应后排绽子,前排棉条供应前排绽子,也可减少前、后排粗纱的重量差异。但改善前、后排粗纱重量差异比较有效的方法,还是键翼顶端刻槽或加装假捻器。
开松机键与绽间粗纱伸长的差异,主要是键翼和筒管质量引起的。
如键翼压掌的弧度不统一,影响压纱力的大小z简管外径有差别,卷绕线速度(不是卷绕转速)就随之而~;筒管内孔磨损过多,回转晃动,亦会影响粗纱的卷绕伸长。因此,对绽翼和筒管须定期进行检修。
开松机细纱管纱卷装应根据以下一些因素考虑:
(一)基建***
1.管纱卷装加大,需增加开松机钢领直径,因而要增加开松机的台数。
2.随着开松机钢领直径的增加,镜子速度下降了,因此采用大卷装时,开松机的键数要增加。
(二)劳动生产率
管纱容量增加后,落钞次数减少。这样既能节省细纱落纱工又能提高络筒工的劳动生产率。其中络筒工人比蔼纱工人减少得更多。在人数减少方面粗号纱较细号纱有更大的效果。
此外,如摆管工、报纱工和推钱,工的负荷均将减少,但细纱挡车王的劳动负荷将有所增加。
(三)主产成本
铜纱管纱加大卷装后,由于接头和回丝踹少,原料费用可降低,由于生产工人喊少,工资和有关的管理费用也降低。
若基本建设***增加,折旧费用也将增加,加大卷装后,电费将有较大的增加。
对已经建成的棉纺厂来说,管纱卷装加大后,如果键速减慢,总产量模少,将在很大程度上,由于固定性费用摊销相对增大,而影响生产成本的增加。
各种纱号在加大卷装后,从棉纱成本方面考虑,在粗号纱上采用大卷装较细号纱更加有利。
加大细纱卷装后,如果细纱键速不降低,当符合下式时,在经济上大体是合算的(因其它因素的影响较小)
每小时工资×每件纱艳用工时喊少数gt;每度电价×每件纱用电增加数
(四)棉纱质量
细纱管纱加大卷装后,由于纺纱张力比较大,大小纱和管纱内外层的张力差异也比较大,对棉纱质量,有一定影响。例如在小纱和内层,棉纱号数变细,伸长率降低,能度减少,但因影响较小,加上采用变速装置后,这些差异更可减小,故常不考虑。
管纱加大卷装后,纺满一个管纱的时间大大延长,容易产生黑灰纱,应在空调方面设法改进。
细纱管纱加大卷装后,结筒时结头数将喊少,对织造、针织、特别对提高缝纫线等的质量更为有利。
以上各点因素,在设计细纱管纱卷装时,应根据一定技术经济条件,妥善权衡。
开松机操作中轧伤顶梳梳针分析
一、现象
由于检查开松机顶梳时不慎,顶梳片会撞在上钳板上,顶梳梳针严重损伤,有的损伤顶梳一端,有的是整片梳针损伤,有的甚至连顶梳针脚扭歪走动。有上述情况产生时,一般会出现分离皮辊绒板严重轧伤和棉网毛乱不清晰等现象。
二、原因分析
1.调换开松机分离皮辊或处理分离皮辊绕花后,上绒板放置位置不当,绒板导钉没有落入皮辊游动架开口槽中,特别是歪斜在星档,引起顶梳同绒板碰撞,造成顶梳片顶撞上钳极而产生梳针严重损伤。
2.调换皮辊或处理皮辊绕花后,分离皮辊游动架扳手没有扳起(即内分离皮辊没有加压),也会引起绒板同顶梳片碰撞而损伤顶梳。
3.分离皮辊游动架开口槽过挠,而上绒板绒布又股得厚,绒板导钉落槽很哉,或游动架安装得太开,而绒板两端导钉又较短,导钉仅头端一小部分嵌在槽中。以上情况如遇到皮辘绕花而引起上绒板上拍,就会产生上绒板滑脱槽外,造成故障。
4.开松机电气自停灵敏度不高甚至失效,特别是轻条或 断条自停触头安装得太低,往往引起分离皮辍绕花后仍不停车,以致绕花不断增多而使上绒握上拍脱槽,也是产生上述故障的一个重要原因。
三、预防措施
1.做清洁工作及接皮辊操作时,一定要集中思想,并采取“随做随查”的操作方位(即随着逐眼做清洁工作或换皮钮,应同时检查皮艳加压是否正常,上绒板导钉是否落槽),以免造成损伤事故。
2.电气自停装置要经常检查校验,以保证自停灵敏度。
3.绒板上绒布胶合不能太厚,两端导钉长度以左右移动不滑出槽口为准。导钉一定要紧固不松动。
四、处理建议
1.对造成损伤严重的,应及时分析,以引起今后重视。
2.已损伤的顶梳片应予调换,并重新校正顶梳隔距, 同时惆换损坏的绒板。
3.分离皮辊游动架开挡不宜太大,应按开挡工具校装。如发现游动架开口槽太浅,两槽边可烧焊加高,以保证上绒艇在意外情况下不致脱糟。
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