汽车大梁垫硫化接头撕裂的原因分析
汽车大梁垫热硫化接头过程中常出现硫化面有气泡、局部粘接不好、跑胶、接口不顺直、接口裂缝等问题,从而降低了大梁垫的使用寿命,浪费了人力物力,那么汽车大梁垫硫化接头撕裂的原因:
1、改向滚筒直径小,汽车大梁垫的承受的弯曲应力大。
2、大梁垫硫化接头质量差,特别是硫化过两次以上的,接头强度明显下降,或者是在胶接时帆布层被割断,或打磨漏,此处强度减小。
3、对于可逆式的输送机,由于上下搭接时只能一个方向,容易被皮带上的清扫器,卸料器等设备尖角部分刮伤。
4、输送机工作周期短,起动频繁,瞬时张紧力大。
汽车大梁垫接头的硫化质量好坏与否,直接影响到胶带的正常运行和使用寿命,是保证企业产品质量的关键。因此如果大梁垫硫化接头发生撕裂时,我们应该根据实际中的损坏情况来及时的进行修补,以免耽误使用。
卸料器的使用减缓钢丝绳输送带的压力
卸料器的使用减缓钢丝绳输送带的压力,这是什么原理呢?下面就有输送带厂家给大家介绍一下,希望我们的介绍可以更好的帮到你们。
1、良好的措施是更换使用一条非常有弹性的输送带,在空载或高张力状况下成槽和调试都很好。
2、完全校直卸料器的轮、托架、辊筒。较低的弯曲辊筒导致空载输送带离开卸料器可能低限度,这样在高张力下的空载输送带离卸料器接近成槽托辊的水平处。
3、另一个建议在卸料器行程输送机上方部分布置一个弧度,于是导致输送带在高张力下卸料器向下到成槽托辊的某处。
4、对空载输送带在高张力下调试的一些改进。可由在成槽托辊中间增加一些水平辊筒来获得,增加的辊筒应安置在正常托辊的中间辊筒的上面约50mm,或提高直到它们接触到空载输送带。但是必须保持对卸料器的清理。
5、将交错的品字型托辊替换成槽辊筒是有帮助的,这有增加托辊间距的效果,因而输送带下垂,输送带将接触水平托辊辊筒剩余部分的点,那样有助于输送带沿着直线运行。
耐热运送带工作效率进步办法
耐热运送带工作效率进步办法有哪些呢?下面就有钢丝绳输送带厂家给大家介绍一下,希望我们的介绍可以更好的帮到你们。
1、运送带的传动滚筒直径与运送带布层的联系、传动滚筒、改向滚筒的配套以及对托辊槽角的请求应依据运输机的设计规定,合理选择。这些情况一般是没有办法避免的,但是我们可以尽可能的减少这种情况的发生,下面就给大家介绍一下输送带胶带减少磨损的方法:1、给料口应避开滚筒或托辊的正上方。 2、给料方向应顺运送带的运转方向,为减小物料下落时对运送带的冲击应采溜槽,减小物料落差距离;运送带受料段,应缩短托辊距离和选用缓冲托辊为漏料,运送带适应选用柔软适度的挡料板,避免档料板过硬,刮破运送带的带面。
3、避免运送带负荷发动。
4、运送带发作跑偏,应及时采取办法纠正。
输送带设备中拉紧装置的使用
输送机在我国正在广泛的运用于工业的各个产业和角落.特别是以输送带为输送形式的输送机.它给我们在提高的生产方面.节约生产成本方面,提高工作效率方面.减少劳动强度等等上提供了极大的便利。出现这种情况,应将挡板长度调整放长,直到输送带上的物料稳定为止。那在使用时输送带设备中拉紧装置的使用呢?下面就有钢丝绳输送带厂家给大家介绍一下,希望我们的介绍可以更好的帮到你们。
拉紧装置的类型:常见的拉紧装置有螺旋拉紧装置、重力拉紧装置、固定绞车拉紧装置、自动拉紧装置等
螺旋拉紧装置:螺旋拉紧装置结构简单,拉紧行程太小,只适用于短距离输送机,一般机长小于80m时才选用.缺点是当胶带自行伸长后,不能自动拉紧。
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